赵云飞
(中国科学院广州地球化学研究所,广东广州510000)
(中石油大庆油田有限责任公司第六采油厂,黑龙江 大庆163114)
存水率是评价油田注水状况及注水效果的一个重要指标,存水率越高,说明注水利用率越高[1]。目前水驱综合含水已高达94.8%,按照理论关系图版计算,相应的水驱理论存水率应为0.22,而目前水驱实际存水率为0.33,说明目前水驱存水率较高。耗水率是衡量注水利用率的一个重要指标,耗水率低说明注水利用率高,可减少注水量,降低注水成本。目前水驱采出程度36%的情况下,理论的综合含水为95.9%,耗水率为23.4,目前水驱耗水率要比理论耗水率低4.2,但要比其他采油厂高8.5以上。
导致油田注采效率低的原因主要是水驱流场分布不均匀,油层存在着严重的无效注采循环。以厚油层为主的非均质多油层砂岩油田综合含水上升到90%后,存在着严重的无效循环问题。一方面大量的注入水沿高渗透、高含水优势通道无效循环;另一方面,层内还有相当多的厚度因注水驱替不到储量无法动用或动用较差。无效循环的存在,导致水驱流场分布不均匀,从而导致油层动用不均匀,注采效率降低,油田采收率下降[2]。
通过应用渗流微分方程、油相压力有限元方程及水相饱和度有限元方程等,建立了考虑重力的油水两相有限元数学模型,对不同非均质条件的模型进行了基于有限元法的油藏数值模拟。
表1 含水率98%时9种方案的采出程度、注入倍数
为了搞清井排间平面非均质性对水驱流场的影响规律,设计了9种方案 (见图1)。9种方案含水率98%时的采出程度及注入倍数如表1。从表1可以看出,方案1、方案7、方案8的注入倍数较低,而采出程度较高;方案3和方案6的注入倍数较高,而采出程度较低。由此可见,地层非均质性越强,采出程度越低。
图1 平面非均质不同方案
井距300m地层渗透率0.01μm2时,水驱流场相对均匀,注入倍数大于4.5倍时在地层中容易出现无效循环。在地层中存在高渗透条带时,非均质性增强,水驱流场更加不均匀,地层中出现无效循环的注入倍数小于均质地层,为4倍左右。
为了模拟纵向非均质性对无效循环的影响规律,并对4套方案进行了数值模拟。模拟表明,方案10在50a时含水97.7%,还没有出现无效循环,当注入倍数在大于4PV左右时方案11、12、13容易出现低效循环 (见图2)。说明相同注入倍数下采出程度及注采效率随着级差的增大而降低。
图2 不同垂向非均质模型水驱流场特征
从表2中可以看出,4种方案无效循环时的注入倍数、采出程度、无效循环开始时间,方案11无效循环开始时间为35a,方案13无效循环时间为27.8a。
(1)加强水井细分注水,改善差层注水,使流场更加均匀。细分注水是水驱开发中减缓层间、层内注入矛盾的主要手段。通过流场特征研究,寻找无效循环场和剩余油富集区,通过层内细分、层段细分及层段重组注水,提高低渗透部位的注水量,控制高渗透部位的注水量,减缓注入矛盾,促进注水量向动用较差部位转移,努力实现油层注好水、注够水和有效注水的目的[3]。针对注水井同一注水段内层间流场差异大,动用程度不均匀的情况,进行水井细分,加强吸水差层注水,控制高吸水层吸水,使流场更加均匀,改善动用状况。
表2 井距300m4种方案无效循环数据汇总
喇7-132井同一注水层段SⅡ2+3上与SⅡ2+3下小层 (SⅡ指萨尔图油层Ⅱ油组)吸水差异大,且2层动用差异大。为此对2层进行细分注水,吸水状况得到有效改善,水驱流场更加均匀,动用程度得到有效提高。对比细分前后吸水状况,细分前吸水状况为SⅡ2+3上小层不吸水,SⅡ2+3下小层吸30%,细分后SⅡ2+3上小层吸19.8%,SⅡ2+3下小层吸3.47%,有效的驱替了动用差部位,控制了无效注水,提高了注采效率。
(2)无流线剩余油富集区补孔,完善注采关系,在剩余油饱和度高区建立流场。通过补孔完善注采关系,挖潜由于注采不完善,不能形成有效流场、驱替差部位的剩余油[4]。
①水井补孔。为改善水驱流场,提高水驱控制程度,挖潜剩余油,立足现井网,利用其他层系水井补孔来完善注采关系。针对断层边部没有注水井,没有形成有效驱动,注采不完善,剩余油富集,对水井喇7-1421补孔完善注采,建立有效驱动,挖潜剩余油。通过对水井喇7-1421补孔后增加产液14t,增加产油1.2t,含水下降1.8%,周围油井得到有效动用。
②油井补孔。针对喇8-1402井区采油井PⅡ5-10小层 (PⅡ指葡萄花油层Ⅱ油组)发育差,注采不完善,动用程度低,利用喇8-1402井补孔PⅡ5-10层上部完善注采,挖潜剩余油。补孔后增液51t,增油5.2t,含水下降了0.6%,增加了有效驱动,提高了注采效率。
(3)流线稀疏剩余油富集区压裂,使流线向发育差部位转移,改善流场,进行精细油井压裂,挖潜变差部位剩余油,使流场分布更均匀,提高注采效率[5]。针对L7-1411井SⅡ10+11小层与喇7-142联通变差,流场不均匀,动用比较差,剩余油饱和度高,对L7-1411井SⅡ10+11小层压裂,改善水驱流场,提高动用程度。压裂后增液49t,增油9.5t,含水下降4.2%,有效改善了流场,增加了动用,提高了注采效率。
(4)流线密集含油饱和度低区堵水,改变水驱流场向动用差部位转移。封堵高含水无效循环层,改变液流方向,改善流场,有效动用低含水层,提高油层动用程度。对喇8-131井PⅡ10-3下小层堵水,改变液流方向,控制无效循环,提高注采效率。堵水后,产液下降了72t,产油增加了0.3t,含水下降了3.4%,控制了无效低效循环,改善了流场,减少了高含水层干扰,增加了动用,提高了注采效率。
通过改善水驱流场,研究典型区块细分的注水井单段砂岩厚度由调前的7.9m降低到目前的5.3m;统计4口调整后有吸水剖面的注水井,砂岩吸水厚度比例由原来的81.1%提高到目前的87.6%。油井压裂初期日增油达到5.6t,油井补孔初期日增油达到6.0t,油井堵水初期综合含水下降了3.3%。
共实施细分、补孔、压裂及堵水等油水井调整方案90井次,增加有效注水23.5×104m3,控制无效注水21.6×104m3;增加有效产液22.1×104m3,控制无效产液20.8×104m3;增加产油3563t,产量少递减2.4%,含水少上升0.12%,提高注采效率2.34%,有效改善了区块的注水开发效果。
[1]王凤兰,石成方,田晓东,等 .大庆油田“十一五”期间油田开发主要技术对策研究 [J].大庆石油地质与开发,2007,26(2):62-66.
[2]计秉玉 .对大庆油田油藏研究工作的几点认识 [J].大庆石油地质与开发,2006,25(1):9-13.
[3]吴逸,万新德,孙力红 .精细地质研究成果在油田特高含水期综合调整中的应用 [J].大庆石油地质与开发,2006,25(4):29-31.
[4]李榕,徐占友 .系统指数评价模型在产能建设项目优选中的应用 [J].大庆石油地质与开发,2004,23(4):32-34.
[5]冯其红,吕爱民,于红军,等 .一种用于水驱开发效果评价的新方法 [J].石油大学学报 (自然科学版),2004,28(2):58-60.