黄 明
(江苏溧阳康瑞德恒纸业有限公司,江苏溧阳,213331)
纸机上浆系统的流程设计是整个纸机流程设计的关键,良好的流程不仅能生产出满足用户需求的纸张,而且能充分利用好纤维原料和化学辅料,降低生产成本。同时还给纸机转换品种带来便利。
我公司纸机生产高克重双胶纸、纸杯原纸和铸涂原纸,纸机上浆系统流程经过多次完善,较好地满足了各种产品的生产,纸机上浆系统的流程特点如下。
纸机上浆系统流程见图1。
图1 纸机上浆系统流程
2.1 纸机白水回收的短循环:纸机网部、真空系统排出的多余的白水收集后,经白水池斜管沉降处理,排出的尾渣进疏解机或ф330盘磨机处理至冲浆池2,再由变频泵2-1送到网前箱管道上网。
2.2 由pp材料组成的斜管沉降净水器替代了过去白水塔自然沉降,优点表现在:沉降速度快,沉降时间是白水塔的1/5~1/8,原来白水塔的容积是160m3,现在净水器的体积是45m3。白水回收完成一次沉降处理的循环时间仅要20min。白水中的化学辅料二次上网滞溜时间短,能够得到充分的利用,不仅节约了化学辅料,减少了阳离子淀粉和增白剂的使用量,而且不会造成淀粉等辅料的变质和污染浆料。
2.3 压力筛排出的尾渣过去的流程是:尾渣进纸机伏损池再泵送到调浆池、水力损浆机进行损纸处理。其缺点是:尾渣中的长纤维和絮聚状纤维团没有充分处理,影响上网均度和产品质量。其二、尾渣中的辅料在长距离、长时间的循环过程中易变质而污染浆料。其三、管线输送距离长,转换生产品种时清洗工作量大。现在尾渣经ф330盘磨机处理,缩短了流程,改善了产品质量,节约了成本,便于生产操作。
2.4 因方锥管的回流、白水净化器的尾渣和压力筛的尾渣都不过除砂器了,除砂泵的固形物流通量减少了近30%,不仅改善了除砂效果,也减少了堵塞除砂器嘴子的频率,湿部电位、阳离子需要量稳定,稳定了生产。
3.1 采用斜管沉降,净水器的底部排渣口的斜坡角度要大于45°,生产过程不易出现排渣口堵塞的现象。浓白水池也要有足够大的坡度,防止沉淀物的沉积。白水调节箱的出口要安装流量计和电动阀,便于纸机操作和生产品种的转换。进入净水器的白水要定期测式水的PH值和zeta电位,白水zeta电位控制在-8~+3之间白水沉降效果最好,白水沉降速度最快,清白水浊度最小。
3.2 压力筛尾渣采用ф330盘磨机处理,可适当放大尾渣流通量,盘磨机下刀电流也要小。为了节约电能也可把盘磨电机由4级换成6级。
3.3 流程的改变使得除砂器的固型物的通过量减少,可以选用电机小些的除砂泵,减少电能的用量。冲浆池2的泵选用低扬程高流量的变频泵,以调节上网浆料的变化和上网浓度。冲浆池1和冲浆池2的浆料汇合后要有4米以上的管道运行距离以保证两种浆料的充分混合均匀,最后浆料进网前箱的方锥管。
4.1 生产填料含量在25%以上的纸张,采用此上浆系统的流程是非常适宜的,我公司高克重的双胶纸,铸涂原纸等应用此流程运转五年受益颇多。
4.2 生产的品种要求纸张填料量不断的增加,淀粉使用量也在增加,因此上浆系统的流程也要适应和满足其要求,做到湿部保留状态最好,纸机向废水处理场排放的固态物最少。
4.3 机台多品种生产,频繁的转换生产品种,要求简化工艺流程,追求和简化一切流程是纸机上浆系统调整的方向,望更多的企业能享有此方案。
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