35kV直挂链式静止同步补偿器的现场试验

2013-11-28 11:31蔡重凯陈晓宇刘文华
浙江电力 2013年12期
关键词:功率因数谐波变电站

蔡重凯,王 敏,陈晓宇,李 电,刘文华

(1.国网浙江省电力公司绍兴供电公司,浙江 绍兴,312000;2.国网浙江省电力公司,杭州 310007;3.清华大学,北京 100084)

0 引言

近年来,随着GTO(大功率全控型电力电子器件)技术的日趋成熟,动态无功补偿装置技术得到了快速发展,尤其是静止同步补偿器(以下称STATCOM),由于其性能优异、技术先进、响应速度快、占地面积小等优点,在风电、冶金、煤炭、输配电等领域的应用越来越广泛。1999年3月,清华大学和河南省电力局合作开发了国内第一套基于GTO的20 Mvar STATCOM,并在洛阳220kV朝阳变电站成功投运,此后STATCOM在电力系统的应用屡有报道[1-3]。目前国内电力系统无功补偿装置多用于35kV侧,STATCOM要达到提高暂态电压稳定水平的目的,容量需达到100~200 Mvar,且一般需直接接入35kV电压母线。此前国产装置都先降压至10kV运行,限制了STATCOM的推广应用,而降压变压器的应用也增加了STATCOM的成本。2010年初,国网浙江省电力公司和清华大学合作开发基于IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的35kV直挂链式STATCOM,在浙江某220kV变电站成功投运,虽然容量相对偏小,仅为±8 Mvar,但是作为国际上第一套直接接入35kV系统的STATCOM,对其在电网中的推广应用意义重大。装置投入运行后,经过现场测试,各项指标均符合要求。本文着重介绍装置的基本概况和现场试验情况。

1 35kV直挂链式STATCOM概况

1.1 试点工程概况和装置接入方案

某220kV变电站地处某市经济开发区,由2台180 MVA主变压器供电,供电区域内35kV及以上大用户较多,约为120MW,并有约200MW装机容量的并网小电厂。由于小电厂出力的不稳定性,负荷变化幅度和电压波动幅度均较大。夏季负荷高峰期该变电站高压侧负荷约为160MW,春节期间在电厂基本停运情况下,负荷约60MW。另外,该变电站110kV侧有2条电气化铁路牵引变压器线路接入(电缆12 km,正常充电功率约10 Mvar),春节轻负荷时期需配置感性补偿。同时,电气化铁路牵引变压器负荷还有一定的电能质量污染,需考虑防范治理措施。

经仿真分析、理论计算论证,在该220kV变电站应用STATCOM可解决供区负荷变化幅度大,电铁性负荷易引起电压波动、电能质量污染,以及春节无功倒送等系列问题[4-5]。设计方案对变电站原有电容器组不做任何改动,仅在备用开关柜接入STATCOM。此外,摒弃以往国产装置都通过变压器降压至10kV运行的方式,创造性地采用35kV电压等级直挂方式,以减小损耗、降低成本。

如图1所示,变电站采用±8 Mvar链式STATCOM进行动态无功补偿和瞬时电压支撑,并对13次以下的谐波进行有源滤波,整套系统挂在35kVⅠ段母线侧。单独调节STATCOM,可实现无功在-8 Mvar~+8 Mvar范围内连续自动调节,保证系统轻载时不会发生无功倒送。STATCOM与并联电容器组C1(8.0 Mvar)配合进行无功补偿,可实现无功在0~16 Mvar范围调节,保证系统重负荷下的无功补偿需求。

图1 变电站STATCOM接入方案

1.2 装置构成及性能技术指标

装置采用H桥链式,星形接线方式,由启动机架、连接电抗器、链式功率单元、控制柜和冷却系统等组成,其电气接线如图2所示。

图2 220kV变电站STATCOM电气接线

启动机架由启动开关、充电电阻、隔离刀闸和接地刀闸等组成。装置的启动方式设计采用自励启动。在主开关合闸后,系统电压通过充电电阻对功率单元的直流电容进行充电,当充电电压达到额定值的80%后,控制系统闭合启动开关,将充电电阻旁路。

功率单元按照3个独立的三层构架布置,A,B,C三相各占1个构架,每相有21个链节,其中1个功率模块为冗余备用。每层功率模块底部铺环氧树脂绝缘,增加链节间绝缘的爬电距离。功率模块各层通过支持瓷瓶绝缘,整体采用玻璃钢立柱和横梁进行支撑并绝缘。功率单元中IGBT换流链将直流电压逆变成交流电压,并控制该交流电压的频率、幅值和相位,从而实现装置输出的无功调节和滤波功能;直流电容器为装置提供直流电压支撑,并对直流电压起平波作用。

装置的输出通过连接电抗器并联到系统侧。强迫风冷系统由散热风机(9台离心式风机)和风道组成。散热风道采用环氧树脂材料,保证风扇和模块的绝缘。

控制保护监测综合系统可快速检测系统的电压和无功变化,计算装置所应提供的无功容量,并据此实现触发脉冲产生和分配,以及对成套装置的分层分级保护;监测单元通过独立的采集系统对系统状态和装置运行状态进行监测,并可根据现场需要实现远程通信。

主要性能指标包括:

(1)额定电压 Un35kV。

(2)额定容量 Sn8 Mvar。

(3)容量调节范围: -8 Mvar~+8 Mvar容量范围内动态连续可调。

(4)总谐波畸变率:恒无功输出谐波电流THD(总畸变率)小于3%,滤波器滤除谐波,保证流入系统谐波含量满足国标要求。

(5)稳态控制精度小于5.0%。

(6)功率模块冗余:符合自动N-1要求。

(7)阶跃响应时间小于5 ms。

(8)电压暂态跌落全响应时间小于10 ms。

(10)装置绝缘水平: AC 95kV。

(11)装置损耗小于1%。

1.3 STATCOM的控制策略

变电站的无功电压调节由VQC(电能质量控制)系统完成,实现电容器组机械投切的自动控制。STATCOM接入后,与VQC同目标独立控制协调运行,不纳入VQC控制范围,对VQC来说等效为一个快速波动的小无功电源。此方案的优点是可充分发挥STATCOM大大快于VQC的快速连续补偿特性。此外,和SCADA(数据采集与监视控制)系统的交互简单,便于工程实施和标准化推广。由于控制逻辑的简化,也提高了装置的运行可靠性。

STATCOM的工作方式包括:恒无功方式、电压控制运行方式、负荷跟踪补偿方式和功率因数控制方式。恒无功方式令装置输出恒定大小的无功,通过这种方式可以测量装置跟踪无功的准确性和阶跃响应速度。此外,如果春节期间负荷小,无功倒送比较严重,可采用此方式保持额定感性无功输出。电压控制运行方式通过调节无功输出保证系统电压稳定,抑制系统过电压,改善系统电压稳定性。负荷跟踪补偿方式用于抑制电压闪变、补偿负荷不平衡、提高功率因数、补偿负荷谐波。通过检测负荷侧的电流,自动调节电流输出,以提高负荷电流的电能质量,可选择补基波无功、补负序和补谐波(2~13次)。

变电站35kV STATCOM采用功率因数控制方式,目标以控制35kV电压为主,包括电压暂降、波动和闪变治理,同时保证主变压器高压侧(220kV侧)无功或功率因数在合格范围。

2 STATCOM的现场试验

现场试验分上电前试验、恒无功试验、电压无功控制试验和电压暂态跌落试验[6-7]。

2.1 上电前试验

上电前试验包括外观检查和绝缘试验。外观检查主要检查装置主回路的接线是否符合要求,如:外绝缘完好无损,金属件外表面无损伤或腐蚀现象,配套件无表面损伤、外壳无变形等现象;检查装置的布置和安装、电器和导体的选择是否符合规定要求。

工频耐压试验在装置的相间、相与地之间、辅助电路与地之间按国标GB 311的要求进行,试验结果见表1。

今年《开学第一课》的主题为“创造向未来”,分为四个篇章,分别是“梦想”“奋斗”“探索”“未来”。其中给我留下深刻印象的,就是“梦想”这一篇章中纪实摄影家解海龙拍的一张照片。

表1 工频耐压试验实测参数及结果 kV

2.2 恒无功试验

恒无功试验包括恒无功、直流电压平衡、谐波电流、损耗及阶跃响应时间测试等。

2.2.1 恒无功及直流电压平衡测试

在恒无功方式下,依次在STATCOM控制柜上设置输出-8 Mvar~+8 Mvar无功,间隔1 Mvar,每点运行2 min,测量记录STATCOM输出无功和各链节电容器两端直流电压。监视35kV系统电压,若35kV侧电压超过38.5kV,停止增加容性无功输出。若35kV侧电压低于34kV,停止增加感性无功输出。

整个测试过程中,装置运行正常、无异响、无异味,能够连续输出感性-8 Mvar至容性+8 Mvar无功。输出无功与设定值误差小于3.8%,各链节实测直流电压值最大偏差为3.3%。

2.2.2 谐波电流测试

在恒无功方式下,设定STATCOM容量,测试装置输出无功、35kV系统电压、输出电流及谐波电流畸变值,表2给出了装置谐波电流测试情况,在输出容量-8 Mvar~+8 Mvar范围内,A,C两相电流最大畸变值IthdA和IthdC分别为0.78 A和0.76 A,输出电流最大畸变率为0.59%。

表2 装置谐波电流测试情况

2.2.3 损耗测试

在恒无功方式下,装置分别输出额定感性和容性容量,在35kV无功开关柜读取电能表有功功率值。其中TA变比300/5 A,精度0.2级;TV变比35/0.1kV,精度0.1级;电能表采用三相三线静止式多功能电能表,有功1.0级,无功2.0级。

输出容性+8.01 Mvar时,测得电能表读数为0.0034 kW,计算实际有功功率为71.4 kW,损耗为0.89%;输出感性-7.85 Mvar时,测得电能表读数为0.0036 kW,计算实际有功功率为75.6 kW,损耗为0.95%。由于STATCOM为无功发生装置,有功很小,此值仅供参考。

2.2.4 阶跃响应时间测试

在恒无功方式下,设定STATCOM输出容量,使装置输出从+0.1QN→+1.0QN和-1.0QN→+1.0QN等阶跃,记录35kV系统电压和装置输出电流波形,根据电流波形曲线计算装置响应时间。表3给出了装置的响应时间测试情况,最大响应时间为1.42 ms。图3为-1.0QN→+1.0QN阶跃的瞬间电压电流示波图。QN为装置的额定无功容量。

表3 装置响应时间测试记录

图3 -1.0QN→+1.0QN阶跃响应示波图

2.3 电压无功综合控制试验

在功率因数控制方式下,投入或切除电容器组C1(见图1),记录35kV系统电压、电容器组电流及装置输出电流波形,测试STATCOM的动态响应特性。功率因数控制参数按照表4《浙江电网地区负荷功率因数考核范围》设定。

投入C1前,高压侧功率因数范围设置为0.95~0.98,实际功率因数0.975,STATCOM输出无功+3.7 Mvar。投入C1后,实际功率因数0.979,STATCOM输出-7.1 Mvar。记录波形如图4所示。切除C1前,高压侧功率因数范围设置为0.97~0.99;STATCOM运行出力-7.8 Mvar。切除C1后,实际系统功率因数0.971,STATCOM运行出力-0.5 Mvar。图4、图5分别给出了C1投入和切除瞬间的波形示波图。试验结果分析如下:投入电容器组后,系统电压升高、感性无功减小,功率因数提高,装置由输出容性无功转为输出感性无功,以平衡电容器组发出的无功功率,保证高压侧功率因数满足设定要求。切除电容器组后,系统电压降低、感性无功增加,功率因数偏低,装置减小感性无功输出,使功率因数满足要求。

表4 浙江电网地区负荷功率因数考核范围

图4 投入C1瞬间电压电流示波图

图5 切除C1瞬间电压电流示波图

2.4 电压暂态跌落试验

在电压控制方式或功率因数控制方式下,用空气开关快速断开STATCOM控制柜220kV侧的TV电压输入来改变电压值,模拟系统电压暂态跌落,记录空气开关断开瞬间的35kV侧电压、空气开关两端电压(模拟220kV侧电压)和装置输出电流。

STATCOM初始运行状态为感性输出-4 Mvar,发生电压暂态跌落时,装置迅速发出最大容性无功+8 Mvar,支撑系统电压,防止故障扩大和系统崩溃。记录波形如图6所示,实测装置电压暂态跌落全响应时间为6.5 ms。

图6 电压暂态跌落试验示波图

3 结语

(1)试验表明,35kV直挂链式STATCOM能够连续调节,具有谐波含量小、损耗低、响应时间快的特性。同时,装置能够快速响应无功负荷变化,保证系统无功平衡,在系统电压跌落时发出最大容性无功,为系统提供了一定的暂态电压支撑。

(2)自从STATCOM投运以来,变电站无功负荷变化响应时间由5 min缩短到小于7 ms,大大提高了变电站供电电压稳定性。同时变电站电容器组平均日动作次数由原先的3.75次/天下降到0.42次/天,提高了电容器组运行可靠性,延长了开关设备的使用寿命。

(3)STATCOM现场试验资料和经验较少,且对现场条件要求较高,本文介绍的试验方法可为相关单位系统调试或工程验收提供参考。

[1]沈斐,刘文华,王仲鸿.±20 Mvar静止无功发生器(ASVG)的研制[J].电网技术,2000(2)∶31-35.

[2]刘文华,姜齐荣,梁旭,等.±20 Mvar STATCOM的工业现场测试及试运行[J].电力系统自动化,2002(23)∶43-46.

[3]纪勇,李向荣,朱庆翔.基于GTO的±20 Mvar STATCOM的现场运行及改进[J].电力系统自动化,2003,27(4)∶61-65.

[4]王敏,陈晓宇,刘文华.动态无功补偿在浙江电网应用的可行性研究[G].2009年浙江电力科学发展论文集,北京:中国电力出版社,2010.

[5]陈晓宇.35kV链式STATCOM的电网应用研究[D].浙江大学硕士论文,2009.

[6]郑东润,乔卫东,刘文华,等.±50 Mvar静止同步补偿器的现场试验[J].华东电力,2007,35(1)∶47-50.

[7]高凯,黄华,邹彬,等.上海西郊变电站STATCOM的性能测试及试运行情况[J].电力设备,2007,8(7)∶27-30.

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