郭胜来, 李建华, 步玉环
(1.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛 266580;2.天津中油渤星工程科技股份有限公司,天津塘沽 300451)
◀深水钻井完井专题▶
低温下物理和化学激发对矿渣活性的影响研究
郭胜来1, 李建华2, 步玉环1
(1.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛 266580;2.天津中油渤星工程科技股份有限公司,天津塘沽 300451)
低温条件下矿渣活性低、水化慢。为提高低温下矿渣的活性,通过室内试验,测试了物理粉磨对矿渣粒径分布和矿渣水泥石强度的影响、化学激发剂对矿渣水泥石强度的影响,研究了物理激发和化学激发对矿渣活性的影响。研究表明,粉磨后矿渣的比表面积由0.718 m2/cm3增大到2.181 m2/cm3,水泥石在10 ℃温度下养护24 h的抗压强度由0 MPa增至6.6 MPa;随着化学激发剂 JFJ-1 加量的增加,矿渣水泥的抗压强度先增大后减小,JFJ-1 的最优加量为4%。养护温度为10 ℃时,采用矿渣配制的密度为1.30 kg/L的低密度矿渣水泥浆体系养护24 h后的水泥石强度达6.8 MPa,渗透率0.014 5 mD。而相同的养护温度下,密度为1.92 kg/L的G级水泥浆养护24 h后的水泥石强度为1 MPa,渗透率为0.044 2 mD。由此可知,物理粉磨及化学激发剂对矿渣的活性均有较好的提高效果。
矿渣 低温活性 抗压强度 水化机理 渗透率
深水固井是深水油气资源高效、经济和安全开采的前提条件和重要保障,但深水的特殊性给深水固井带来了较多挑战,其中低温问题是制约深水表层套管固井质量的关键。深水海域的海底温度一般为4 ℃左右,考虑到环境温度受钻井液循环以及水泥水化反应放热的影响,固井材料候凝期间的环境温度最低为10 ℃,在该温度下,普通G级油井水泥水化速度慢,水泥石强度发展缓慢,容易造成环空气窜和候凝时间的延长,无法满足深水固井短候凝时间及防窜等要求。因此,开发具有低温水化能力的优质水泥或者水泥外掺料,对提高深水表层段固井质量具有重要意义[1-3]。矿渣的化学成分和水泥类似,具有潜在的反应活性,室温以上时,在矿渣中加入激活剂可以激活矿渣的活性,使其发生水化反应[4-6],但低温条件下由于普通矿渣活性较低,即使加入化学激活剂,仍不能发生水化反应或水化反应过慢。矿渣的活性除与激活剂等外部条件有关外,还与矿渣本身的比表面积等因素有关,物理粉磨可以增加矿渣的比表面积。为此,笔者研究了物理粉磨对低温下矿渣活性的影响,以及化学激发剂对粉磨后矿渣的低温活性的影响,通过矿渣的物理粉磨和化学激发剂加量的优化,可以显著提高低温下矿渣的活性,拓宽了矿渣这种经济环保型胶凝材料的使用范围,提高了深水油气井的固井质量。
1.1 试验原料
矿渣,主要成分为33.34%SiO2,37.55%CaO,16.06%Al2O3,0.73%Fe2O3,9.89%MgO,0.34%SO3,产自济南;激活剂 JFJ-1,为实验室自制的固态碱性激活剂;漂珠,产自山东聊城;微硅,产自山东东营;降失水剂G33S,产自河南;降失水剂G306,产自河南;分散剂 FHJZ-1,产自山东东营。
1.2 试验方法
矿渣的物理激发:采用德国Polysis公司的RMS立磨对矿渣进行研磨。矿渣的化学激发:采用向矿渣水泥浆中加入化学激活剂的方法。
采用山东济南某公司的 Rise-2000 型激光粒度仪对矿渣粉进行粒径测试;按照API 10B-3—2004标准,制备矿渣水泥浆,将制备好的矿渣水泥浆倒入50 mm×50 mm×50 mm的铜制模具中,然后用自制的SL-B型多功能养护釜进行低温养护,用 NYL-300 型压力机测试试块不同龄期的抗压强度;用 HK-4 型渗透率自动测定仪测定水泥石的渗透率。
物理激发指的是对矿渣进行物理粉磨,从而增加矿渣比表面积来提高矿渣活性的方法。对矿渣进行物理粉磨发现:粉磨前的矿渣中位径为9.19 μm,粉磨后为2.24 μm;粉磨加工前矿渣的平均粒径为10.02 μm,粉磨后减小为2.90 μm,减小了71.06%;粉磨前比表面积为0.718 m2/cm3,粉磨后为2.181 m2/cm3,增大了2.04倍,大大增加了矿渣水化反应时的接触面积。
为了评价物理粉磨对矿渣活性的影响,对由粉磨前后的矿渣配制的水泥浆(水泥浆基本配方为矿渣+75.00%水+3.25%JFJ-1)进行了10 ℃与25 ℃温度下养护24 h后的抗压强度试验,结果为:在相同的激发剂加量下,采用粉磨前的矿渣配制的水泥浆,养护24 h后的水泥石强度均为0 MPa;而采用粉磨后的超细矿渣配制的水泥浆,10 ℃温度下养护24 h后的抗压强度达6.6 MPa,25 ℃温度下养护24 h后的抗压强度达21.2 MPa。
分析认为,粉磨后矿渣活性增加的原因主要有:一是粉磨加工增大了矿渣的比表面积,使矿渣水化反应时与水的接触面积相应增大,相同的反应时间内反应产物的数量增加,因而造成矿渣的活性提高;二是粉磨过程中矿渣形成的晶格缺陷增多,从结晶化学角度研究可知,晶格缺陷越多,矿渣越不稳定,越有利于矿渣水化反应的进行,因而提高了矿渣的反应活性。
化学激发指的是向矿渣中加入碱性激活剂,以激发矿渣的活性。在激活剂 JFJ-1 加量分别为2.25%、3.00%、3.50%、3.75%、4.00%和4.50%时,进行了10 ℃温度下养护24 h与48 h的抗压强度试验,结果为:不同激活剂加量下,水灰比为0.60和0.75时,矿渣水泥石养护24 h与48 h后的强度如图1、图2所示。试验水泥浆配方分别为:1)水灰比为0.60,物理粉磨后的超细矿渣+JFJ-1+1.6%FHJZ-1;2)水灰比为0.75,超细矿渣+JFJ-1。
由图1、图2可知,在10 ℃温度条件下,不论水灰比为0.60还是0.75,JFJ-1 的加量对矿渣水泥石抗压强度的影响具有相同的规律。当 JFJ-1 加量小于4%时,随着 JFJ-1 加量的增加,矿渣水泥石抗压强度不断增大;当 JFJ-1 加量为4%时,抗压强度达到最大;当 JFJ-1 加量大于4%时,抗压强度开始下降。由此可知,JFJ-1 的最优加量为4%。
当 JFJ-1 加量为4%,水灰比为0.60时,养护24 h后的矿渣水泥石抗压强度达到18.3 MPa,养护48 h后的抗压强度达到24.0 MPa;水灰比为0.75时,养护24 h后的矿渣水泥石抗压强度达到10.4 MPa,养护48 h后的抗压强度达到22.0 MPa。试验说明,降低矿渣的水灰比可以有效提高矿渣水泥石在低温条件下的抗压强度。
图1 水灰比为0.60时 JFJ1 加量对矿渣水泥石抗压强度的影响Fig.1 Effect of JFJ1 amount on the strength of slag at water cement ratio of 0.60
图2 水灰比为0.75时 JFJ-1 加量对矿渣水泥石抗压强度的影响Fig.2 Effect of JFJ1 amount on the strength of slag at water cement ratio of 0.75
矿渣是由玻璃相和结晶相组成的聚合物,玻璃相为其中的活性成分,玻璃相中主要为富钙相和富硅相[5]。存在碱性激发剂时矿渣的水化特点是:在碱性激发剂分解出的OH-的作用下,玻璃体结构中的Si—O—Si、Si—O—Al和Al—O—Al等键发生断裂,生成[SiO4]4-四面体和[AlO4]5-四面体,然后发生缩聚反应生成新的网状结构无机聚合物,这与波特兰水泥的无机小离子组成的硬化体有本质区别。因此,矿渣发生水化反应的本质可能是:在中性和弱碱性环境中,少量的OH-作用不足以克服Si—O—Si、Si—O—Al和Al—O—Al等键的分解活化能,因此矿渣在中性和弱碱性环境中表现出较低的活性,而在碱性和强碱性环境中,OH-的浓度很高,足以克服Si—O—Si、Si—O—Al和Al—O—Al等键的分解活化能,使得富钙相迅速水化和解体,进而发生缩聚反应生成新的聚合物,使水化产物的结构不断增强,矿渣水泥石抗压强度不断增加[7-11]。
根据前述研究结果,利用物理粉磨后的超细矿渣和激活剂 JFJ-1,并根据颗粒级配理论[12-13],选用漂珠和微硅做为充填材料,研究了矿渣低密度水泥浆的综合性能。漂珠、矿渣和微硅三者的粒径分布曲线如图3所示。
图3 粒径分布曲线Fig.3 Grain size distribution curve
由图3并经计算可知,漂珠的粒径范围为17.3~180.3 μm,平均粒径为66.0 μm,累计体积分数为98.34%,漂珠的粒径最大,可以作为一级充填;矿渣的粒径范围为1.0~17.3 μm,累计体积分数为95.47%,平均粒径只有2.235 μm,只有漂珠的1/30,可以作为二级充填;微硅的粒径范围为0.10~1.00 μm,累计体积分数为99.46%,平均粒径为0.4 μm,不到矿渣平均粒径的1/5,作为三级充填。这样,漂珠、矿渣和微硅可以形成很好的三元级配。
由分形级配模型确定矿渣、漂珠和微硅的最优配比为100∶40∶8;在此比例下,矿渣水泥浆体系的配方为:矿渣+漂珠+4.0%激发剂 JFJ-1+1.5%降失水剂G33S+1.0%G306+1.6%分散剂 FHJZ-1+水,水固比为0.63;G级水泥浆配方:G级水泥+44.0%水+1.5%降失水剂G33S。在养护温度10 ℃条件下,测定矿渣水泥浆体系与G级水泥浆体系的性能,试验结果见表1。
由表1可知,矿渣水泥浆体系在低温(10 ℃)条件下具有良好的低密度早强特性,养护24 h后的抗压强度达10.0 MPa,养护48 h后的抗压强度达到18.6 MPa,G级水泥石的渗透率为0.044 2 mD,而矿渣水泥石的渗透率为0.014 5 mD。这是由于三元级配体系中,各种粒径颗粒相互级配,形成了紧密堆积,使得水泥石的孔隙减小,降低了水泥石的渗透率和孔隙度,使得矿渣水泥浆体系具有良好的性能。
表1 低温下矿渣水泥浆体系与G级水泥浆体系的性能对比
1)物理研磨能够使矿渣中的晶格缺陷增加,比表面积增大,增大了矿渣水化反应时的接触面积,从而提高了矿渣的反应活性。
2)碱性激发剂 JFJ-1 能够有效激发矿渣的活性。矿渣水泥石抗压强度与 JFJ-1 的加量有关,JFJ-1 的加量为矿渣质量的4%时,矿渣各龄期的抗压强度达到最大。
3)磨细后的矿渣和 JFJ-1 配制的低密度矿渣水泥浆体系,在10 ℃条件下具有良好的低密度早强特性,养护24 h后的抗压强度达10.0 MPa,养护48 h后的抗压强度达到18.6 MPa;矿渣水泥石的渗透率为0.014 5 mD,明显低于常规G级水泥,能够很好地满足低温低密度固井的要求。
4)由低密度矿渣水泥浆体系形成的水泥石的长期性能,需要进一步研究。
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EffectofPhysicalandChemicalExcitationonSlagActivityunderLowTemperature
GuoShenglai1,LiJianhua2,BuYuhuan1
(1.SchoolofPetroleumEngineering,ChinaUniversityofPetroleum(Huadong),Qingdao,Shandong,266580,China;2.TianjinBo-xingEngineeringScienceandTechnologyLimitedCompanyofCNPC,Tanggu,Tianjin,300451,China)
Slag has slow hydration rate and low activity at low temperature.To significantly improve the activity of slag at low temperature,the effect of physical flour grinding on the particle size of slag,compressive strength of slag slurry,and the effect of chemical activator on the compressive strength of the slag slurry were studied.After grinding,the specific surface area of the slag increased from 0.718 m2/cm3to 2.181 m2/cm3,and the compressive strength increased from 0 to 6.6 MPa for cured slag at 10 ℃ for 24 h.The compressive strength of the slag slurry increased first then dropped as the amount of chemical activator JFJ-1 increased,and the optimal percentage of JFJ-1 is 4%.The compressive strength of the low density slag cement system of 1.30 kg/L reached 6.8 MPa with JFJ-1 cured at 10 ℃ for 24 hours,and the permeability of the cement was 0.014 5 mD.The compressive strength of the class G cement system with the density of 1.92 kg/L reached 1 MPa after cured at 10 ℃ for 24 hours,and the permeability of the cement was 0.044 2 mD.Both physical flour grinding and chemical activator can improve the activity of the slag at low temperature.
slag cement;low temperature activity;compressive strength;deepwater cementing
2013-03-01;改回日期2013-05-03。
郭胜来(1986—),男,河北衡水人,2008年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,油气井工程专业在读博士研究生,主要从事固井、完井技术方面的研究。
联系方式:18764219579,guoshenglaiupc@163.com。
国家高技术研究发展计划(“863”计划)项目“海上大位移井钻完井关键技术开发与集成”(编号:2012AA091501)和教育部“长江学者和创新团队发展计划”项目“海洋油气井钻完井理论与工程”(编号:IRT1086)资助。
10.3969/j.issn.1001-0890.2013.03.006
TE256+.6
A
1001-0890(2013)03-0031-04
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