降低注水单耗节能措施的综合应用

2013-10-29 03:37侯立泉赵留阳刘祥崔静涛
资源节约与环保 2013年8期
关键词:注水泵除垢高低压

侯立泉 赵留阳 刘祥 崔静涛

(大港油田公司第三采油厂 天津 300280)

1 概述

油田在开发过程中,地层压力逐渐降低,油井产液量逐渐下降,因此需要通过注水补充地层能量。第三采油厂共有注水泵站25座、增压注水泵82台,注水井982口、开井537口,2012年注水量1477.0272万方,注水耗电14268.082万千瓦时,注水单耗9.66KWH/M3。由于不同注水区块、同一区块不同注水井吸水压力差异大,单井油压低的不足10MPa,最高达38 MPa,为完成地质配注要求,系统注水压力只能就高不就低,注水站压力等级分为16MPa、21MPa、25 MPa、32MPa、35 MPa,部分注水井通过采取单井增注工艺满足配注要求。目前所有机泵均采用变频调速技术。

2 节能措施及相关对策

2.1 加强注水机泵现场管理

加强注水泵现场管理,注水泵的泵效由容积效率、机械效率所决定,因此,提高泵效要从这两方面入手:

2.1.1 提高注水泵容积效率

加强对阀座、阀片、弹簧、密封圈等易损件的检查,对损坏的配件及时更换。对因泵头刺漏造成的泵效低的问题,要对泵头进行修复、更新。加强计量管理,各注水站值班人员按时录取流量数据,计算泵效,发现问题并及时进行处理。

2.1.2 提高注水泵机械效率

按照“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”的十字作业法加强机组维护,重点做好机组润滑、皮带松紧调整等维护工作,减少机械损耗。

2.2 开展注水单耗分析

充分利用压力及泵效远程监测报警系统,目前各作业区注水泵站已建立注水泵站单耗分析制度,根据监测系统提供的实时电量、水量数据,每周分析泵站运行过程中存在的问题,使注水泵站节能工作走向常态化。

2.3 实施注水系统高低压分离改造

2.3.1 自一注水站高低压分离改造

自一注水站改造前运行现状:自一注运行压力23.0MPa,系统所负责24口注水井中,仅有自7-13-2、自15-12等7口注水井压力高于15MPa,配注共350m3/d,占总水量的29.1%,其余注水压力均低于10MPa,配注850m3/d,占总水量的70.9%,注水站为保证配注,运行压力只能就高不就低,造成无功损耗大、注水能耗高的问题。

调整方案:为降低自一注水系统的整体运行能耗,结合该地区注水井的实际生产情况,对该注水系统实施“高低压分离、局部增压”的技术改造措施,将自一注水站系统分为两个压力系统(22Mpa系统和12Mpa系统),同时对军23-27井实施单井地面增压注水。

自一注水站系统节能改造实施效果预测:

自一注实施高低压分离改造后,22MPa系统注水量为380m3,系统运行压力较改造前下降1.0MPa,12MPa系统注水量为870m3,系统运行压力较改造前下降11.0MPa,节能效果如下:

①、22MPa系统节电量

N-节电量(KW.H)

P2-改造前运行压力(MPa)

P1-改造前运行压力(MPa)

Q-注水量(m3/h)

总计节电量=(5.77+128.67+33.42)×24×365=147.05(万千瓦时)。

④、增注泵增加的耗电量

军23-27新上120m3/10.0MPa增压泵一台,电机功率37KW,年增加电量 =37×0.7×(n柱 -n增)×24×365=337×0.7×(0.8-0.5)×24×365=6.8(万千瓦时)

n柱-柱塞泵效率

n增-离心式增注泵效率

实际节电量=147.05-6.8=140.25(万千瓦时),每千瓦时电按0.78元计算,年节约电费109.4万元。

改造进度:该改造项目于4月15日完工。系统实施改造后,实现日节电量3585KW.H。

2.3.2 自六注高低压分离改造

自六注改造前运行现状:自六注运行压力25.0MPa,系统下游有2台增注泵,规格为400m3/10MPa、300m3/10MPa各一台,共负责9口水井增压注水,配注量约430m3/d,其余3口水井,配注量约180m3/d。通过对注水系统的能耗分析,计划对自六注实施高低压分离调整,其中高压系统运行压力为35.0MPa,低压系统运行压力为25.0MPa。

调整方案:将自六注4#、5#柱塞泵更换为5ZB-12/42型注水泵,2#、3#(3H-8/450II型柱塞泵)换柱塞为38mm,改造后35.0MPa系统能力达到860m3/d,25.0MPa系统能力490m3/d。

改造进度:该改造项目于4月8日施工完毕。系统实施改造后,下游2台增注泵停运即可满足配注要求,实现日节电量3600KW.H。

2.4 优化调整注水泵站、增注泵及运行参数

2.4.1 调整注水泵站运行参数

针对采油厂部分注水泵站生产参数,存在泵压过高、能耗浪费的不合理现象,及时动态调整泵站运行参数,共调整3个泵站,实现日节电量1175KWh,1-5月份累计节电5.96万千瓦时。

2.4.2 优化调整机泵柱塞直径

针对官一注水泵站注水量与注水泵排量不匹配的情况,通过优化注水泵柱塞直径,将3#泵柱塞直径由38mm调整为35mm,通过降低单泵额定排量,满足下游注水井配注需求,避免了开回流阀门生产的问题,调整后运行变频由20HZ升至30HZ;在保证注水量不变的情况下,注水泵站单耗由10.728kw·h/m3降至 10.08kw·h/m3,实现日节电340KW.H,年节电11.2万千瓦时,节约电费约8.8万元。

2.4.3 优化调整增压泵

针对部分增注泵存在“大马拉小车”不合理现象,采用动态调整的方式进行优化调整,2013年1-5月份共新购置3台、盘活4台、调整增注泵18台。调整的增注泵负载率由55%提高到68.5%,增压注水单耗降低0.1KW.H/m3·MPa,日节电量1200KW.H左右,1-5月份累计节电量10.8万度。

2.4.4 优化调整增注泵运行参数

针对采油厂部分增注泵生产参数存在泵压过高、能耗浪费的不合理现象,及时动态调整增注泵运行参数,共调整28台次,日节电量13340KW.H,1-5月份累计节电102.3万千瓦时。

2.4.5 调整低压注水井

针对采油厂部分注水井,注水压力低,仍在高压系统注水的不合理现象,及时调入周边低压系统,共调整22口井,日节电量7206KWh,1-5月份累计节电45.8万千瓦时。

2.5 应用“射流”除垢技术

2.5.1 技术原理

清洗仪器上设计安装了内振系统和射流喷嘴,将清洗仪器投入管道中,在水力的推动下旋转行进,水流自尾翼压入内振系统,猛烈收缩又急剧膨胀,生成无数空泡,汇入喷嘴后,在清洗仪器周围形成爆破性冲击射流,击打前方的管垢,然后与冲击清洗下来的碎垢一道汇聚成湍流,向前窜动,直达排污口。

2.5.2 技术特点

采用的是物理清洗,施工过程中不产生任何有毒气体,安全可靠。操作简便,一旦清洗仪器卡阻,用泵车反打水,一般情况下清洗仪器能顺利退出,不会卡堵管道。通过能力强,可通过1.0D弯头。管道除垢较彻底,除垢率达90%以上。

通过采用“射流”除垢技术,完成了30单井管道、10条注水干线的除垢工作,除垢管道平均压损由除垢前的2.3MPa降至0.7MPa,净降压损1.6MPa,实施除垢的注水管道基本消除了水质的二次污染,同时通过除垢降压损,实现日节电680KW.H,经济及社会效益显著。

3 结论及建议

3.1 结论

3.1.1 实施高低压分离改造可显著降低注水系统能耗

通过优化系统管网及工艺流程,合理设定系统注水压力,将不同注水压力的注水井分别调入不同压力等级的注水系统,可显著降低泵站注水单耗。

3.1.2 优化机泵生产工艺参数是减少能源浪费的有效措施

应有专业部门负责,采取生产参数审批制度,同时根据生产情况及时优化调整,在满足生产需要的前提下,最大程度提高设备负载率,避免“大马拉小车”等问题,减少能源消耗浪费。

3.2 建议

3.2.1 增加增压泵的增压等级

目前现场应用的增压泵只有增压10MPa、15MPa两个等级,不能满足生产要求,建议根据需要定制相应压力及排量的增压泵,如增压5MPa,提高高压离心泵的机械泵效,降低能耗。

3.2.2 调整注水泵电机皮带轮直径

虽然目前注水泵均配套了变频调速控制柜,变频控制器在频率接近工频运转时,能耗高于工频运转,变频控制器在频率低于20HZ时不能正常运转,需要开回流运转。由于下游所需配注的变化,变频控制器的运转频率往往不能选择,因此调整注水泵电机皮带轮直径,使之在最佳工况点运行,可有效降低能源消耗。

3.2.3 推动官二注1#、2#、3#三座注水泵房的联网运行

官二注1#、3#注水泵房同属一个注水系统,注水能力4800m3/d,实注3470m3/d,泵压25.0MPa,由1#分水阀组进行分水。官二注2#注水泵房注水能力2400m3/d,实注1800m3/d,泵压25.0MPa,由2#分水阀组进行分水。根据官二注分水阀组存在的腐蚀渗漏严重、影响注水时率及官二联发电机组改造工程的需要,为保证官二注的平稳运行,将1#泵房5台泵移至2#泵房,同时对官二注两座分水阀组进行调整:将2#分水阀组报废,其所辖的王1、2、3、4站注水干线全部调至1#分水阀组,实现3座注水泵房的联网运行。预计运行11台泵(1台变频),比优化前减少了1台机泵运行,可实现日节电3000KW.H。

3.2.4 实施定期通球除垢

加大注水管道周期通球工作力度,对具备通球流程的70余条单井管道进行周期通球;同时,组织完成枣10站、枣11站、王7站等系统注水干线的射流除垢,减少压力损失,同时消除管道沉积物对水质的二次污染。

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