张新娟
(大唐灞桥热电厂,陕西 西安 710038)
大唐灞桥热电厂2×300MW机组于2008年底投产,循环水系统为开式循环冷却系统,凝汽器管材为TP316L不锈钢。火力发电厂是用水大户,按照国家发改委《关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》中“在北方缺水地区新建,扩建电厂禁止取用地下水,严格控制使用地表水,鼓励利用城市污水处理厂的中水或其他废水,以达到节水的目标”的要求,循环水补充水设计为城市中水。市政污水处理厂二级生化处理是以去除环境污染因子,达到排放标准为目的,而作为电厂循环补充水的中水水质指标必须满足GB/T 19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》相关标准,为此污水处理厂对供往灞桥热电厂的中水进行了深度处理,其工艺为:二级处理出水→澄清池(加混凝剂、助凝剂)→砂滤池→清水池(加氯)→清水泵→电厂。
中水虽然经过了深度处理,但由于处理工艺的局限性,微生物、COD、无机盐离子、氨氮等杂质含量仍较高,补入循环水系统后,随着循环水的浓缩,将产生腐蚀、结垢、微生物过量繁殖等不利因素。
循环水中的碱度主要以碳酸氢根的形式存在,进入凝汽器后随着温度的升高,会与钙离子生成碳酸钙,附着于凝汽器管壁,影响传热,并有产生垢下腐蚀的风险,影响安全运行和经济效益。氯离子属于强腐蚀性离子,随着循环水的浓缩,易加剧管材表面的垢下腐蚀和点蚀,严重时可造成管道穿孔。不锈钢在高氯离子浓度的介质中容易出现晶间腐蚀,TP316L不锈钢管材容忍的氯离子浓度应不超过1000mg/L,使用时应注意控制,确保机组安全运行。
氨氮对循环水系统影响很大。(1)投加的杀生剂产生HOCL,氨可与之结合生成NH2CL、NHCL2等,降低氯的杀菌效果,增加杀生剂的用量,使运行成本增高。(2)氨是微生物的营养物质,使循环水中微生物大量繁殖。(3)氨在硝化细菌和亚硝化细菌的作用下生成和,使循环水pH降低,造成系统酸性腐蚀。
中水与其他水源不同之处在于,前期处理过程是通过活性污泥法利用细菌分解有机物,进入循环水系统之后,其携带的微生物在长期恒定的较高温度条件下迅速大量滋生,如不加以控制,就会造成菌藻大量繁殖、产生生物粘泥和污垢的现象,对设备产生许多危险因子:减小凝汽器通流面积,增加水流阻力;降低换热器的传热效率;产生垢下腐蚀,严重者造成管材穿孔,设备泄漏。
COD作为微生物的主要营养源,促进微生物的生长,其排泄的粘性产物会堆积、吸附其他杂质,最终影响传热和造成污垢。
循环水处理的工作应兼顾阻垢、缓蚀、杀菌灭藻处理,通过模拟实验,制定科学、切实可行的处理方案。
采用加硫酸和缓蚀阻垢剂联合处理进行防腐防垢。加硫酸的作用是把水中部分碳酸氢根的碱性中和掉,维持循环水中的碳酸盐硬度不超过它的极限碳酸盐硬度以防止结垢。根据实验,运行中控制循环水碱度≤7mmol/L,pH在8.3~8.7之间。
通过药剂选型和工业实验后,选用含有磺酸盐共聚物、多元羧酸共聚物、有机膦酸盐等成分的缓蚀阻垢剂,对循环水系统中的CaCO3、Ca3PO4、MgSiO3垢具有明显的的阻垢分散效果,同时多种缓蚀剂复配,具有协同效应,缓蚀效果良好。从图3-1和3-2可以看出,硬度浓缩率与氯离子浓缩倍率变化基本保持一致,说明阻垢效果良好。凝汽器管加工的四个试环,分别悬挂于循环水中两个月和五个月,其中腐蚀速率最大为0.00085mm/a,均小于GB 50050—2007《工业循环冷却水处理设计规范》中小于0.005mm/a的要求。
氧化型杀菌剂的杀菌效果好于非氧化型杀菌剂,而非氧化型杀菌剂的抑菌效果好于氧化型杀菌剂,采用氧化型和非氧化型杀菌剂交替处理,一方面可以避免微生物产生抗药性,另一方面杀菌灭藻与粘泥剥离相互结合,既能彻底杀灭微生物,又能清除粘泥,清洁金属表面,有利于缓蚀阻垢。氧化性杀菌剂次氯酸钠每天投加一次,维持凝汽器出口余氯在0.3~0.8mg/L一小时;非氧化性杀菌剂夏季二十天投加一次,冬季三十天投加一次,每次2吨。跟踪监测显示,循环水细菌总数在 1.8×104个/mL以下,满足 GB 50050—2007《工业循环冷却水处理设计规范》不大于1×105个/mL的标准。
(1)加强中水水质监督,当中水指标超过GB/T 19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》标准时,及时联系污水处理厂采取措施,改善水质,遇水质劣化情况严重时可减少或停止补充中水,启用备用水源(来自125MW机组经预处理后的地表水)。
(2)进行模拟实验确定循环水运行水质控制标准,在满足GB 50050—2007《工业循环冷却水处理设计规范》要求的前提下,确定更加适合本厂实际情况的水质控制标准。
(3)严格控制循环水指标,特别是碱度、硬度、氯离子、浓缩倍率和总磷,当中水水质波动时,及时调整硫酸、缓蚀阻垢剂加入量以及排污量。中水水质有较大变化时,通过模拟实验及时调整循环水水质标准。
(4)定期监测循环水COD,防止因其含量过高而加快微生物的繁殖。
(5)保证胶球清洗装置每天一次正常投运,这是保证凝汽器管表面清洁的必要手段,它可以及时清除泥砂、粘泥以及软垢,有效避免凝汽器管的垢下腐蚀和微生物腐蚀。
(6)机组检修时清理水塔内淤泥,减少循环水中悬浮物含量,提高循环水清洁度,同时不给微生物滋生提供有利环境。
(7)氨氮含量超标时处理方案:减少或停止加酸,密切监视循环水pH,根据水质可适当加入碱化剂,防止酸性腐蚀;考虑氨氮会抵消次氯酸钠杀菌效果,可加大非氧化性杀菌剂用量,抑制菌藻过量繁殖。
(1)大唐灞桥热电厂2×300MW机组循环冷却水使用中水的成功运行,按单台机组补水量400吨/小时计算,每年可节约自然水资源700万吨,在废水再利用、节约水资源、保护环境等方面意义重大。
(2)中水水质波动较大,有必要定期进行实验室模拟实验,检验各项水质标准是否切合实际运行工况,根据需要调整控制标准,确保阻垢、缓蚀效果。
(3)中水微生物含量较高,应采用不同类型的杀菌灭藻剂交替处理,以避免其出现耐药性而削弱杀菌剂的功能。在考察杀菌灭藻效果的同时,应考虑剥离粘泥的功效。
[1]张春波,李广,张凤琴.中水回用于电厂循环水补充水的处理方案研究.吉林电力,2008.10
[2]孙心利.火力发电厂中水回用技术分析.热力发电,2010,39(7)
[3]肖作善,施燮钧,王蒙聚.热力发电厂水处理(第三版).北京.中国电力出版社,2000.6
[4]武东文,刘正修.城市再生水在燃煤热电厂循环冷却水系统中的应用.华北电力技术,2009.4