应用井下分离技术 提高出水气井采收率

2013-08-15 00:48赵如善李学忠张建芳
河南科技 2013年6期
关键词:气液气藏孤岛

赵如善 李学忠 张建芳

(胜利油田油气集输总厂,山东 东营 257000)

一 概况

目前,孤岛采气队19 口出水井日平均出水量40 立方米,特别是冬季,增加了管理难度,严重影响气井生产,制约了孤岛和垦西气田的天然气生产。

二 出水井管理现状

(一)出水井的分类

根据生产阶段的不同,将出水井分为四类:第一类出水井:此类气井是指处于自喷带水采气阶段的气井。这类气井产能高,应随时监控井口压力、产气量、出水量的波动和变化情况,根据实际情况更换不同尺寸的气嘴来控制气井的自喷带水能力。第二类出水井:此类气井是指处于加发泡剂排水采气阶段的气井。第三类出水井:因出水量大,此类出水井加发泡剂排水已经起不到应有的作用。在处理此类井过程中可结合加发泡剂排水法,提高气体带液能力,缩短排液时间。第四类出水井:此类气井由于积液严重已被水淹停产,而且不具备“套管向油管注压”的条件。这类气井在地质储量大,采出程度低的情况下,可以抽吸作业,使此类气井复活。以上四类气井的划分并不是固定的,是根据气井生产过程中产能和带水能力的变化划分的。

(二)出水井的管理

就出水井而言,如果是少量出水,井口压力变化不大可连续生产。压力下将后可通过各种措施或间歇进行生产,有利于气井寿命的延长和采收率的提高。

三 井下气液分离技术

(一)井下气液分离技术优点

该井下分离回注装置的优点比较突出明显:1、在进行实现分离回注以后,可以让高含水气井的产液量和含水率大幅降低,还可以让举升成本和施工成本大大降低;2、可以节约在地面处理污水的费用,降低了各种防腐药剂、防垢剂和絮凝剂化学药剂的使用,减少对环境的影响和污染;3、对延长报废气井的寿命找到了新手段,可以对气田的开采周期延长了;4、降低了污水回注井的数量,对生产投资费用和设备费用的控制起到了良好作用;5、对井下新工具和设备的研究,可以推动采气技术更好的发展,新的气液分离技术对回注要求起到了支持作用。

(二)井下分离器的原理

1.旋流式气液分离器。井下气液旋流分离器的工作原理与地面相同,是根据单独的液滴在空气中的离心力。气流从入口管切向进入分离器或从螺旋进入空腔,并在空腔内做回旋运动。由于在气体,液体流量的质量差异,液滴和较重的离心力的作用下被甩到空腔的外壁墙上,因为气体质量保持在内圈。所以大部分的液滴和气体分离。摔到空腔壁的液滴由于重力和空气驱动的向下运动,当到达圆锥体的底部,液体颗粒从排水口排出;当气流流出的出水口通过旋转。进入气液分离器的地层流体,含有水和天然气的大量分离。分离的水喷射装置进入排水层,气体和残余水经过管道向上运动到输气管道。

2.井下螺旋分离器。井下螺旋分离器通过电缆和钢丝绳到下到井筒内,固定在油管内部,可以让比较干的气体从采出气中分出来,并且沿着油管焕套空间向井上部流动。类似于螺旋分选机,没有移动部件的分离器,沿井筒上螺旋段多向流动,这里的螺纹螺距使气体之间开始旋转。液体的分离,一部分是通过对特定的内壁孔排出,并通过旁路管道进入油管套管环空。气体和液体的剩余部分在举升力作用下开始上行。然后通过管道,空气流进入集输管道;回流液体可以注入到注水井内的层位。分离器的性能取决于上的螺旋间距,数量,直径,长度的分离器,与液体流量和气体流量。

两个解决方案,气旋流气液分离器是更适合于较高的液体含量。由于地下空间约束螺旋分选机,一般不适用于大流量的流体流动。新!为您提供类似表述,查看示例用法:

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(三)井下分离器的优点

根据设计的尺寸及组合形式,可在不同的场合下使用井下分离器;所占空间小,安装方便,内部没有运动部件,重量轻,且维修较容易;运行费用低。在系统管路中有0.3~0.4Mpa以上的压差即可正常工作,勿需其他动力,如果将维修等费用估计在内,总运行费用可大大降低;使用方便、灵活,可以单台使用,也可并联使用,加大处理量。又可以串联使用,提高处理质量;同时可根据不同的处理要求,使其结构略有变化,从而达到较好的效果;工艺较简单,效益明显;分离过程中全封闭,使净化后的气体和被分离介质均可由管道输送,实现闭路循环,减少了环境污染。

(四)可行性分析

孤岛、垦西油气田含气面积共51.6平方千米,剩余可采储量12.99 亿立方米,两气田的气藏类型均为受构造控制的岩性气藏,储层主要集中在明化镇组、馆陶组上段第(1+2)砂层组、东营组。孤岛气藏的气层有效厚度为6.0米,垦西气藏的气层有效厚度为4.63米。可采储量的采出程度:孤岛油气田为85.59%,垦西油气田为32.17%,但是由于两气田开发时间早大部分气井处于生产的中后期,开采困难,其中出水井和水淹井又占了生产井的42%,因此解决了生产井的出水问题,就能提高天然气的产气量和采出程度。气藏深度较浅,孤岛气田气藏深度为470.2—1192.1 米,垦西气藏深度为1240—1770 米。较浅的储层为井下分离器的安装和维修提供了有利条件。

(五)存在问题

由于井下条件限制,加上各种不稳定因素影响,具有一定风险性;对套管尺寸有一定要求。现有气井套管尺寸都已固定,进口井下分离器不一定适用,独自研究存在技术和资金问题;产出气中含砂量的大小直接影响分离系统的工作效率。孤岛和垦西气田的气层岩性均为泥质胶结的粉砂岩、粉细砂岩,气层有一定的含沙量,这是进一步需要研究和解决的问题;井下部件的增加,可能增加发生故障的概率。使用材料的好坏直接影响到分离器的使用寿命。

四 结论

对出水井进行有效管理,进一步提高出水井的采收率,控制递减,挖潜增效现阶段气层气管理中的一项重要工作。在日后的工作中,我将结合生产实际继续做好出水井排液采气技术的研究,以实现出水气井的科学管理,从而提高孤岛、垦西气田的采出程度。

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