李娜 (中原油田采油一厂采油八区 河南濮阳457000)
采油一厂在用计量装置89 台套, 计量井数近800 余口,其中分离器计量约占78.7%。 由于采油一厂所辖区块地层胶结疏松,油井日常生产过程中,会产出大量的粉细砂,计量时随井液进入分离器内,并堆积在分离器底部,严重影响了油井的日常计量。因此,采油工就需要经常对分离器进行清砂,一般每隔15-20天左右,就必须对分离器清砂一次。 但因分离器设计原因,清砂时,分离器底部沉砂不能够完全清理干净,很多沉砂积聚在分离器底部,久而久之就形成了砂桥,导致计量时的误差远大于分离器最大允许误差(±10%内)的规定要求;有的甚至无法计量。
立式分离器的工作原理, 油井产出液进入分离器后先喷到挡油帽上,实现气液两相的分离,气上升,井液由挡油帽的扩散作用,而沿分离器壁落到分离器下部,实现气液进一步的分离。而分离器底部水包的进口也在分离器壁的边部, 也就造成了井液中产出的泥砂等,在计量时很容易进入到水包中,然而水包的底部是半球型, 沉砂包在水包底部的一侧, 而不是在底部的中间,从而造成了分离器水包内存积了大量的砂,进不了沉砂包,而不能清出, 分离器的日常清砂工作, 只能清理沉砂包内的积砂, 而对水包内大量的砂起不到清理作用。 水包内沉砂越积越多,导致水包的有效容积越来越小,水包内的水量在缩小,水包的缓冲作用逐渐减小, 井液中的油和砂就可直接通过水包和沉砂包,进入液位计,部分堵塞或堵塞液位计连通通道,由于分离器使用年代较长,这样就更加影响油井计量的准确性。
目前,分离器清砂方式主要有以下两种:
第一种方法:将某一高含水井倒进分离器,使液面上升到一定的高度后憋压,打开排污管冲砂,这种清砂方法简单易操作,可冲出沉砂包内的部分沉砂, 对于液位计内的死油及沉砂冲洗不到,清砂不够彻底,同时,胶皮管的进、出容易造成计量房内的污染。 对液位计的清洗只能将其从分离器上御下后,对浮子、浮子内腔及沉砂包与液位计的连通通道进行清洗, 缺点是磁翻转液位计的卸、装费时费力,会造成计量房大片污染,冲砂耗时过长。
第二种方法:利用人工辅助工具反冲砂。 采用分离器清砂专用工具,水源可使用就近掺水间或配水间来水。 该装置可以进入到分离器水包内,将水包内的沉砂冲散,然后使冲散的砂随冲洗液一起流出分离器, 实现对分离器彻底清砂, 保证量油的准确性。 但是该方法只能冲出沉砂包内的部分沉砂,对于底部大量积沙仍是冲洗不到,清砂不够彻底,无掺水间或配水间的计量站实行较困难。
分离器清砂频数主要与管理的区块、单井出砂量有关。 由于西区注水、南区单元油井出砂较严重,所以造成分离器清砂周期较短,这也是个普遍问题。 因此,清砂周期短、影响计量精准度是油田开发必须解决的重要问题。
我们根据调查的情况,对所选课题进行了深入分析,导致分离器清砂周期较短的末端因素有五个:(1)操作环境差;(2)职工操作水平差异;(3)无专用沉砂装置;(4)原油物性复杂;(5)分离器设计自身缺陷。
其中我们通过对分离器解剖,通过分离器解剖,我们发现分离器沉砂包内竖隔板与砂包底面距离非常小,约1-2cm,极易砂堵; 分离器隔板与筒体内部之间的连通孔为一些宽度约1-2cm的细缝,极易砂堵。 由于计量流程缺少专用沉砂装置,不能减少原油中含砂量,含杂质流体直接进入分离器内部,日积月累,造成分离器沉砂过多, 不仅影响计量准确度, 而且缩短了清砂周期。 故确认无专用沉砂装置为主要原因。
沉砂装置主要由滤砂器本体(用∮159 管制作)、隔板(垂直、水平各一块)、连接管、阀门等组成。
所谓沉砂装置就是在计量站分离器流程前端进行改进,安装滤砂器,使井液携砂在进入分离器之前就被过滤掉,减少分离器的进砂量,延长分离器清砂周期,达到提高计量精准度、减少清砂次数的目的。 计量油井产量时,当井液进入滤砂器后,流速瞬间降低;在垂直隔板和水平隔板的作用下,井液流速、流向、流态发生变化。 由于原油、地下水、天然气、地层砂等的重度差别,天然气从垂直隔板顶部通道直接进入分离器,油、水、砂在切向进口和垂直隔板的作用下,成“∪”型流进分离器,此间井液所携泥沙在自身重力和水平隔板产生的涡流的作用下,沉于底部。 计量完成后,打开滤砂器下部阀门,关闭分离器进出口阀门,井液进干线,冲刷滤砂器数分钟后,倒入正常流程即可。
我们将设计完成的分离器滤砂器加工了5 套在采油四区5个计量站进行了现场试用,并对试用效果进行了跟踪检查,统计表明,该实施改造实现了计划目标,安装10 个月后,我们对分离器进行了一次清砂检验,只发现有微量细粉砂,由此确认为清砂周期由20 天/次延长到300 天/次。 在安装后10 个月内,单井量油正常,取得了良好的效果。