武志富
(河南神马氯碱化工股份有限公司,河南 平顶山467000)
中平能化神马氯碱股份公司已建成投产三十多年,建设初期,厂区地处郊区,周围没有居民,随着城市发展速度的加快, 公司厂区800 m 范围内的居民逐渐增多。液氯是该公司的重大危险源,生产、运输、贮存、使用过程中,诱发危险事故的因素很多,稍有不慎,极易导致灾害,造成人员伤亡和财产损失,甚至导致生态环境的严重破坏。由于人为、自然灾害以及设备、设施自身缺陷等不可抗拒因素的存在,一旦有毒有害气体大量泄漏, 有可能造成群死群伤恶性事件的发生。 因此,必须采取合理有效的工艺,使正常操作时无泄漏,出现氯气泄漏时,能及时将氯气抽到事故氯装置进行无害化处理。
该公司原有的单层液氯储槽及包装工艺复杂,安全系数低,生产使用条件比较严格,极易出现氯气泄漏。 通过论证,决定对液氯储槽和液氯泵进行改造。
“液氯双层贮槽及双壳体液氯磁力泵的应用,优化了工艺操作条件,提高了生产系统的可靠性,弥补了原工艺的不足。 使用该设备流程简化、 设备体积小、占地面积小、投资省;装置操作弹性大;双层设计、零泄漏,安全可靠性高;自动化程度高,变频控制能耗低;保冷效果好、无密封气、物料浪费少。
(1)尽可能减少因改造贮槽给系统带来的波动。
(2)在改造过程中严禁发生氯气外逸事故。
(3)施工人员严格按照施工要求,坚决杜绝违规事件发生。
(1)在不影响5、6 号贮槽使用的情况下,将每个支腿基础两端拆除20 cm, 用工字钢替代并焊接牢固,为贮槽移出做准备。
(2)抽空5 号贮槽,关闭下料、平衡、加压、安全阀连接管、老包装下料、泄压等管道上阀门。
(3)待5 号贮槽全部抽空后,拆除5 号储槽出料管、排污管及罐顶部所有下阀门。
(4)用2 台手动葫芦并排将5 号贮槽拉出,并将新5 号贮槽安放到位。
(5)将所有阀门、连接管道安装到位。
(6)经探伤、检验、试漏、试压,确认可以投入使用后,并入系统。
(7)6 号贮槽的更换同5 号。
(1)将多级液下泵南泵和中间槽拆除。
(2)由磁力泵的最小液位差计算出泵的安装高度。
(3)浇注基础,将磁力泵安装到位。
(4)连接管道,安装仪表,吹扫、试压、调试及试车成功后投用。
液氯贮槽、磁力泵、管道的设计、制造、安装、使用应符合压力管道的有关规定。
(1)氯气系统管道应完好,连接紧密,无泄漏。
(2)用氯设备和氯气管道的法兰垫片应选用耐氯垫片。
(3)用氯设备应使用与氯气不发生化学反应的润滑剂。
(4)液氯贮罐、磁力泵等设施设备的压力表、液位计、温度计,应装有远传报警的安全装置。
磁力泵是利用磁性联轴器的工作原理, 无接触地传递扭矩的泵型,当电动机带动外磁转子旋转时,通过磁场的作用带动内磁转子与叶轮同步旋转,从而达到抽送液体之目的。 由于液体被封闭在静止的隔离套内,所以是一种全密封、无泄漏的泵型。 由于取消了泵的机械密封, 完全消除了机械密封离心泵不可避免的跑、冒、滴、漏之弊病。
工作压力:1.5 MPa;贮槽容积:27.5 m3;工作温度:-50~60 ℃;扬程:68 m;流量范围:10~20 m3; 操作弹性0.2~1.1;液氯泄漏率:0。
自双层贮槽和磁力泵投运以来,运行较为稳定,但也发现了一些问题和不足。
项目完成后,虽然贮槽为双层,安全系数大大提高,但在以后使用和操作过程中,如何在第一时间发现并解决贮槽内层泄漏氯气问题上考虑不足。 在夹层排液口、排气口处分别安装1 套有害气体报警仪,缩短预警时间,增强应变能力。
(1)应厂家要求,为防止磁力泵因空转而损坏泵体,安装有欠载保护,但在试运行时,磁力泵却屡屡跳停。 经检查,发现过滤器滤网太密,中间槽进料量小于出料量,以致液位太低,改用40 目滤网后,问题解决。
(2)磁力泵压力受包装岗位上下钢瓶影响较大,运行不稳定,增加了操作人员的劳动强度。经与电仪厂联系沟通后,加装1 台变频器,设定出口压力为0.8 MPa, 由变频器调节泵转速自行改变压力,效果良好。
(1)项目完成后,可使液氯贮存及充装的安全系数进一步提高,降低液氯贮存及充装危险性风险值,使液氯生产更加安全稳定,风险系数大大降低。
(2)用磁力泵替代液下泵每年可节约密封气95 040 m3;每年节约密封箱氯损、泄压及排污氯气5 900 m3; 使用变频控制、 淘汰冷干机可节电29 700 kW·h;节约液下泵维修费用3.5 万元;使用磁力泵替代液下泵每年可节省费用约七万二千元。该项目方案先进、合理、实用,符合保护环境与节能、建设节约型社会的国家产业发展政策。