集中供热系统的节能经济运行

2013-07-26 07:30王艳丽聂海涛孙守渊
节能技术 2013年3期
关键词:玉门供热锅炉

王艳丽,聂海涛,孙守渊,陈 勇

(1.玉门油田分公司方圆物业管理有限责任公司,甘肃 酒泉735019;2.玉门油田分公司钻采工程研究院,甘肃 酒泉735019;3.玉门油田分公司规划计划处,甘肃 酒泉735019)

0 引言

目前,我国城市集中供热已基本普及,据2010年不完全统计数据显示,全国85%以上的城市建有集中供热设施[1]。集中供热的优点是:大型设备效率高,相对低损耗、低人工、低维护、高产出,提高了能源利用率,减少了污染物排放,有良好的社会效益和环境效益,更有利于实现科学管理和节约人力资源等[2]。但由于煤水电材涨价、大气排污收费、设备陈旧维修、粗放型管理与人员素质参差不齐等诸多因素,导致供热企业运行成本逐年上升。面对严峻的现实,供热企业应立足现实条件,多方面、多角度、多渠道的寻求落实节能降耗具体措施,在努力不改变供热质量、不多收取费用的前提下,实现降低运行成本、增加经济效益,以保证自身的根本利益与长效发展。

1 集中供热系统的主要能耗环节

单纯的采暖供热系统,顺利实现供热服务,一般都要经过热制备→转换→输送→用热这几个环节。锅炉房的主要耗能设备是锅炉、燃料输送及灰渣系统、鼓风机和引风机、水处理和机泵,它们耗用的能源是燃料(一般为燃煤、燃油、燃气等)、电力、水和热;热能输送由热网承担,供热管道由钢管、保温层和保护层组成,它们的能量消耗是沿途散热的热损失和泄漏的水损失;能量转换是通过热力站热交换器把一级网的热能传递给二级网,并由它输送到热用户,热力站是二级网的热源,主要耗能设备是热交换器、二级网系统循环和补水机泵等;用热环节即终端系统用热设备,耗能设备一般是采暖散热器。

由此可见,整个供热系统,从热源到终端热用户,每一个环节都涉及到能耗问题,但各环节的能量进入和输出必须相等[3],即

输入能量=可用能量+∑能量损失

能源利用率=可用能量/输入能量

所以,在运行过程中每一个环节的能耗变化对系统来说都非常重要,节能可挖潜力也是巨大的。以玉门油田物业公司供热站为例,拥有192.6万平米的供热面积,一级网热源设置了两座锅炉房,二级热网设置了6座热力站。主要能耗设备为6台29 MW膜式水冷壁角管锅炉、64台90 kW以上大功率电机,29组板式换热器、以及鼓引风机、除尘除灰系统等。系统近3年的煤水电主要能源消耗情况,见表1。

表1 玉门油田物业公司供热站连续三年煤水电能耗情况

从以上数据可以看出,三项主要能耗指标呈逐年下降趋势。分析原因,主要是系统近年来积极采取了各种节能技术措施,并取得显著效果。

2 已运行系统的几种节能技术措施

集中供热系统节能是一个系统性、长期性、复杂性的工作,要想取得良好的节能效果,需要从整个系统的设计建设之初开始考虑,包括基本设计参数的准确计算、设备设施的正确选型、工艺流程的合理布局、员工队伍素质的整体提升等,完成系统的每一个步骤都需要考虑到后期运行中的节能环节。但是对于已经正式投入运行的系统来说,则需要转变思路、调整结构,寻求并落实效益最大化的节能具体措施。

2.1 消除系统水力失调

所谓水力失调,就是管网各处实际流量与所需不一致,用户室温冷热不均。水力失调的原因是多方面的,任何一个供热系统都不可能通过对管网、热力站等系统的设计、管网的布置、水力计算及设备的选型等,彻底解决运行时的水力平衡问题,只有在系统运行时进行认真地调节,才有可能逐步接近水力平衡。

以玉门油田酒泉生活基地供热系统为例,运行初期水力失调具体表现在:有70%的热用户室内温度在22℃以上,最高的甚至达26℃,不少用户长期开窗散热;20%的热用户室温在18~20℃之间;另外10%的用户在18℃以下,最低的只有16℃,存在较严重的水力失调。主要原因是,靠近热力站的用户,由于进、出水的压差大,供水量远大于设计水量;远离热力站的用户进、出口压差小,供水量又小于设计流量,因此,导致了“大流量小温差”的运行方式,不仅造成大量的能源浪费,而且带来了过热和过冷的供热质量问题。

最初,系统被迫采取增开循环泵,加大循环水量的办法来提高低温用户的供暖温度,使实际循环水量达到设计水量的160%以上。由于水泵耗电量与流量的三次方成正比,依靠开泵增大流量直接导致电能消耗量超过409.6%,系统运行成本大幅度提高。在后期运行过程中,通过车削循环泵叶轮降低扬程、逐一调节用户进口流量装置等方式,才使系统运行逐渐趋于平稳,水力失调现象得到改善,能源消耗明显降低。

2.2 灵活应用集中供热调节

在集中热水供热系统中,为了在保证供热质量的同时,能够最大限度的实现系统经济合理运行,就必须灵活进行供热调节。调节的方式有很多,根据调节的地点不同,可分为集中调节、局部调节和个体调节三种[4-8]。

集中供热调节的方法主要分为

(1)质调节——循环水量不变,只改变供热温度。

(2)量调节——按室外温度高低分成几个阶段,改变流量(低温段保持设计最大流量,高温段保持较小的流量)。

(3)间歇调节——当室外温度升高时,不改变流量和供水温度,只减少每天供暖的小时数。

系统应根据实际情况,制定调节方法。总体而言,量调节的循环泵电耗最少,其原因是:从理论上说,在系统已定的情况下,减少流量和降低电耗是三次方关系。如流量减少30%,电功率节省65.7%,对于多数系统是用70%左右的流量运行,若量调节控制的好,每周期可减少电耗至少30%以上。

玉门油田物业公司供热站采取多种方式综合利用:按照室外温度绘制运行负荷图(图1)、间歇供热日生产热负荷图(图2),并以此指导运行,初、末寒期适当减少循环泵运行台数降低流量,或随外界气温变化分时段调节供热出口温度,避免供热大于需求,浪费能量。同时,由于系统有3/5的终端用户用传统的散热片,剩余的2/5则采用了地板辐射采暖,在相同的供热条件下,地暖用户室温通常比散热片用户高5~8℃,很多地暖用户甚至全天开着窗户,热能浪费很大。针对这点,系统采用了分区质、量并调,取得较好的节能节电效果。

图1 热负荷随室外温度变化图

图2 全日生产工艺热负荷图

2.3 提高供回水温差

供热计算公式[5-9]

上述公式说明:当供热系统向热用户提供相同的热量Q时,供回水温差△T(即:Tg-Th)与循环水量成反比例关系。即系统的供回水温差大,则循环水量就小,降低流量,水泵的电耗就会相应降低。

举例说明:某供热系统设计热负荷为7 MW,外网管径为DN200,在30℃与60℃两个不同温差下各参数的对比情况,见表2。

表2 两组不同供回水温差下的运行参数对比

表2反映出一个规律:当供回水温差提高到原来的两倍,即:△T2=2△T1时,循环水量降至原来的1/2,管网的沿程阻力降至原来的1/4,而水泵的功率要降至原来的1/8。由此可看出,提高供热系统的供回水温差,可大大降低运行电耗。

2.4 合理利用分层燃烧与混煤技术

目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排[10],燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低[11-13]。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、改善锅炉燃烧状况有明显的效果。同时,通过安装混煤装置,改善原煤混合不均问题,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率,节约燃煤。

玉门油田物业公司供热站1号锅炉房的4台锅炉,在运行过程中一直存在储煤斗两侧堆积粒煤,中间堆积细煤,原煤进入炉排燃烧时,两侧有40 mm宽的火床,无法燃尽等的问题。2010年,系统投资96万元对其全部进行了改造,在分层给煤机与储煤斗之间安装了混煤器。改造很好的解决了原煤进入炉排前,面煤与粒煤分配不均的问题。当原煤进入炉膛燃烧时,空气能较快、较均匀的穿透煤层,与燃料充分混合后参与燃烧,同时消除了炉排两则燃不尽、倒红火,炉排中间烧不透,灰渣含碳量过高的问题。根据一个周期的运行实践,煤单耗由0.26 kg/m2·d降低为0.228 kg/m2·d,每周期可节约原煤3 165 t,折合费用约79万元,预计1.2个采暖周期便能收回投资成本。依照油田相关部门的监测数据,改造后其他几项燃烧参数也有了较大改善,见表3。

表3 1#锅炉混煤器安装前后的各项测试数据对比

分析对比可以看出,改造后锅炉热效率提高了5.65%,炉渣含碳量下降了4.83%,其他影响供热效率的参数也均有下降,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。

3 结论

供热系统节能降耗具体措施还有很多[14],如改善锅炉系统的严密性,降低过剩空气系数;完善落实,锅炉水质管理和定期除灰制度 提高锅炉受热面的清洁,防止锅炉结垢(水垢的热阻是钢板的40倍,灰垢的热阻是钢板的400倍)等[15],提高设备运行效率;利用微机系统实现锅炉燃烧过程自动控制,使其能够持续保持最佳燃烧工况(玉门油田供热站利用DCS集散控制系统,实现了一级热网的自动监控),避免能源浪费;对风机、水泵等尽量采用调速技术,如变频调速一般都能达到30%以上的节电效果。但对于一个具体的运行系统,则需要联系自身工作实际,通过能效探讨和对比分析,合理利用当前科学技术 采取技术上可行 经济上合理 能够优化运行工艺,提高设备效率的具体措施,不断改进和完善系统,提高能源利用率,降低运行成本,取得节能环保良好的经济效益和社会效益。

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