张晓斌 冉辉 姚丙傲
摘 要:郑新煤电公司所采的的二1煤层赋存极不稳定,煤层巷道普遍采用沿底掘进,单一的被动支护方式难以控制巷道顶板离层及巷道变形,针对该种情况,提出煤巷差异化支护技术,文章详细阐述了差异化支护的基本原理,针对差异化支护在12208下付巷进行了工业性试验,取得了较好支护的效果,值得在“三软”煤层巷道中进行推广应用。
关键词:“三软”煤层;差异化支护;顶板;变形
中图分类号:TU472 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)17-0149-02
郑煤集团郑新煤电公司所采的二1煤层为典型的“三软”煤层,煤层赋存极不稳定,煤层厚度变化较大,矿井煤巷布置普遍采用沿底掘进,当煤层厚度较大时,沿底掘进巷道全断面处于二1煤层中。由于二1煤层为高应力强流变煤层,受工作面支承压力的作用,巷道顶板向巷道内鼓出,普通金属支架难以起到较好的支护效果,且现有支架抗侧压能力差,导致大量支架出现失稳、破坏。因此,针对二1煤层的高应力强流变性,根据其厚度的不同,在顶板岩层较完整且尽量满足工作面回采要求的同时,改革回采巷道布置形式、优化巷道断面形状,由沿底掘进改为沿顶掘进是解决“三软”煤巷支护难题的一条有效捷徑。
1 巷道支护现状及存在问题
受“三软”不稳定煤层赋存条件影响,长期以来郑州矿区煤巷支护一直以被动支护为主,近年随着矿井采深不断加大,其支护方式由最初的木棚支护、矿工钢棚等刚性支架支护发展到U型钢可缩性支架支护。目前,U型钢支护已成为郑州矿区“三软”煤巷的主要支护手段,而且U型钢型号也由最初的25 U、29 U增大至36 U,其中36 U型钢支架在深部“三软”煤巷使用比例已接近100%。虽然,理论上U型钢支架具有承载能力高、可缩性等优点,但实际承载过程中受支架结构形式、支架—围岩相互作用关系等制约,U型钢支架实际承载能力仅为其理论承载能力的1/4~1/10,甚至更低。
“三软”煤巷支护设计大多依赖于工程类比,通常情况下采取的支护手段、支护参数差别,支护设计往往缺乏针对性。当巷道出现大变形时,通常采用加大支护型钢的型号或加大支护密度。但也很难控制动压影响过程中“三软”煤巷的强烈变形,大量煤巷陷入“前掘后修”、“屡修屡坏”的恶性循环。
2 “三软”煤巷差异化支护原理
在工程实践中,一般条件下巷道掘出后,巷道顶板岩层随即出现挠曲下沉,顶板岩层离层、破裂导致是围岩自承载能力。因此,工程实践中应采取措施避免顶板岩层出现离层、破裂,促使顶板围岩保持始终一定的自承载能力。需必须借助锚杆、锚索等主动支护手段来实现这一目的。通过锚杆、锚索等主动支护方式支护顶板,形成的组合梁、组合拱结构,发挥了巷道围岩自承载能力,在保障巷道支护效果的同时,既能够减小掘进迎头控顶难度,提高循环进尺,又能够合理的降低被动支护强度和支护密度。
3 “三软”煤巷差异化支护技术的应用
面对当前煤炭行业的严峻形势,新郑煤电公司在12208下付巷(如图1所示)进行差异化支护工业性试验。目前,在12208下付巷共施工17个试验段,并先后分区域实施了以下9套支护方案:1 m棚距36 U型钢棚+双层塑料网支护;1 m棚距36U型钢棚+锚杆钢带支护;600 mm棚距36 U型钢棚+双层塑料网支护;锚网支护(后套1 m棚距36 U钢棚);1 m棚距36 U型钢棚+成组锚索支护;1 m棚距36 U型钢棚+3花锚索支护;1 m棚距29U型钢棚+3花锚索支护;1 m棚距29 U型钢梯形棚+3-4-3锚索支护;1 m棚距29 U型钢平顶棚+3花锚索支护。
第一阶段:12208下付巷差异化支护试验初期,缺乏二1煤层巷道锚网支护经验,试验初期仅将36 U型钢支架棚距由600 mm扩大至1 000 mm,其它支护参数不变。从支护状况看,该段巷道拱部椽子折断较多,个别地段出现网兜,巷道支架总体变形量不大,能够满足巷道使用断面要求。
第二阶段:随着试验稳步推进,采用大棚距单一U型钢支护方式,巷道掘进速度大幅提高,但在掘进期间随着上覆岩层离层、破裂,巷道顶板压力逐渐显现。通过总结经验,在继续推进大棚距支护的同时,在后方顶板打设锚杆,并安装钢筋梯,在该方案实施过程中,由于巷道逐渐进入SF15断层区域,巷道支护随即变为600 mm棚距U型钢支护。
第三阶段:12208下付巷完全进入SF15断层区域后,为全岩巷道,为进一步推行锚网支护支护,施工了约18 m全锚网支护巷道,实施过程中为保障安全后期在该段巷道实施套棚,从目前情况看,巷道维护状况良好。
第四阶段:针对前期试验结果,在大棚距支架基础上拱部分别试验成组锚索和3花锚索两种锚索布置方式,现场试验结果表明,拱顶锚索自安装初期承载力急剧上升,目前位于拱顶的1#锚索测力计读数由初期的40.44 kN增加至188.48 kN,而位于肩窝处的锚索受力由初期的37.8 kN增加至66.31 kN整体变化不大。根据相关测试结果,试验方案由最终确定为大棚距支架+顶板3花眼锚索支护,两帮各布置3根锚杆,其中拱顶锚索长度5 m,肩窝锚索长度3 m,且U型钢型号也由36 U改为29 U。从目前情况看,该段巷道成功经受了31116工作面跨采影响,整个试验段变形量较小,但由于成组锚索试验段巷道拱顶缺乏支护,该段巷道拱部岩层已出现明显离层,局部地段存在椽子压断现象。而采用3花眼布置形式巷道不仅变形量很小,而且巷道拱顶离层也不明显。
第五阶段:通过第四阶段锚索支护试验,工人已熟练掌握锚网支护各个工艺环节,巷道日平均掘进速度基本保持在11 m以上。由于原有拱形巷道截割过程中对顶板破坏较大,针对该情况,分别设计了U型钢梯形支架和U型钢平顶型支架(如图2),目前U型钢梯形支架已完成施工30 m,从现有支护效果看,采用平顶型截割工艺对顶板破坏较小,采用锚网索支护对顶板离层控制效果更好,掘进速度更快。
4 结 语
通过“三软”煤巷采取差异化支护技术工业性试验效果表明:针对“三软”煤层煤巷采用沿顶掘进和主、被动联合支护方式支护,不仅巷道顶板离层与巷道变形量得到有效的控制,且巷道掘进速度得到了提高,支护效果明显好于类似巷道沿底掘进纯被动支护方式,在豫西“三软”煤层煤巷支护中具有重要的推广价值。
参考文献:
[1] 吕磊,郭健卿,苏发强.三软煤巷支护技术研究[J].中国高新技术企业,2010,(1).