摘要:高能燃气脉冲吹灰装置是根据乙炔爆炸的机械冲击、声波辐射、热清洗作用合理的设计吹灰装置系统及加速脉冲罐的结构、尺寸、形状,从而获得可控的吹灰强度,达到最佳吹灰效果。实际加装到锅炉上后,平均降低烟温100-120℃,且无需停炉即可保证锅炉在高效率状态下运行,热效率提高5%,降低单耗2.8kg/t,节约了大量的资金。
关键词:高能燃气脉冲吹灰装置 锅炉 乙炔 脉冲
0 引言
特种油开发公司热注作业一区有1台9.2t锅炉和6台50t锅炉,所用燃油为渣油,油质中灰分含量高,造成积灰较多,烟温上升较快,造成吹灰次数多,影响锅炉热效率,增加了成本,这对锅炉运行是十分不利的,而传统的吹灰方法在效果和经济性上都不能令人满意。随着锅炉的使用年限增加,对流段翅片管吸热效果逐年渐差,目前燃油锅炉烟温在315℃以上,这些烟气携带了大量热量被排放到大气中,排烟热损失是锅炉最大一项热损失,目前锅炉热效率为75%-80%之间,提高锅炉热效率是锅炉运行的当务之急。
1 高能燃气脉冲吹灰装置的技术原理
1.1 爆炸吹灰的基本原理 因为乙炔气体爆炸极限范围较宽(爆炸极限为1.5%-82%),易于掌握,且可在较大范围内调节吹灰强度,所以采用乙炔爆炸吹灰。
乙炔与空气按爆炸极限内的比例混合后经点火燃烧,其反应式为:2C2H2+5O2→4CO2+2H2O+Q
1.2 爆炸吹灰的作用机理 ①机械冲击作用。混合气经点燃后,体积瞬间发生急剧增益,经加速脉冲罐的激发,产生较高的压力(通常1-10kg/cm2),较高的速度(300-
350m/s),经喷嘴进入炉内,其动能以冲击波的形式作用于受热面积灰表面并经多次折射,使积灰脱落飞扬。②声波辐射作用。由运行实验可知,在距喷油嘴6-7m处,其声压级保持在160dB以上。而目前国际、国内采用的声波除灰装置,距喷油嘴轴线1m处的声压级只达到150-156dB。③热清洗作用。混合气体点火爆燃后,产生高温高压燃气。当高温燃气射向积灰层时,可以使积灰软化,粘结强度降低,在高压气流吹扫下,灰层破碎脱落。则对于燃油锅炉、炼钢厂、加热炉和余热炉的粘结性积灰尤为有效。
2 高能燃气脉冲吹灰装置的工艺
根据以上高能燃气脉冲吹灰理论设计了装置系统流程图如下所示:
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图1 高能燃气脉冲吹灰装置系统流程图
控制系统由触摸屏、可编程序控制器、电动阀、压力流量计量元件、点火装置等组成,可实现自动、半自动及手动控制。该系统具有良好的安全性、稳定性,既降低了操作者的劳动强度又提高了生产效率。
3 高能燃气脉冲吹灰装置的现场实施情况
根据注汽锅炉尾部受热面特点,确定乙炔充气时间、压力、风压、流量。
采用现场操作方法,按着操作程序进行试验:①将脉冲加速器固定在注汽锅炉尾部受热面;②用快速联接管,将混合加量与加速器连接;③确定移动式吹灰器位置;④调整好各参数。
将控制程序确定的手动方式,由于在线试验指标为注汽锅炉的排烟温度,记录①到④点的试验结果。
4 效果分析
高能燃气脉冲吹灰装置一次性投入31万元,以单炉计算,该技术使用的乙炔为298元/瓶,每瓶乙炔可吹灰三次,每炉每月平均吹灰两次,则单炉年吹灰投入资金为:
298×(12×2÷3)=2384元
该装置可平均降低烟温110℃,热效率提高5%,降低单耗2.8kg/t,按每炉年注汽量10万方计算,则年节约燃油:2.8×10-3×1×106=296.8(吨)
按燃油费用2000元/吨计算,则可节约:296.8×2000=59.3(万元)
所以,每炉年节约燃油费用59.3万元。
投入产出比为:投入/产出=312384元/593000元=0.53
可见加装该装置第一年初即可收回成本,全年节约:59.3-31-0.24=28.06(万元)。
5 总结
①解决了锅炉吹灰效果不好、吹灰费用高的问题,为公司的整体效益做出了贡献。②加装的高能燃气脉冲吹灰装置具有良好的工作安全性与稳定性。③加装的高能脉冲吹灰装置具有较高的自动化程度,降低了操作人员的劳动强度,提高了劳动生产率。
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作者简介:
包波(1970-),男,工程师,1992年毕业于辽河石油学校矿场机械专业,现从事热注运行。