承台大体积混凝土温度控制技术

2013-04-29 14:27刘清春
建筑与文化 2013年8期
关键词:大体积混凝土温度控制

刘清春

【摘 要】 某桥主墩承台台身尺寸为15.6×15.6×6m(长×宽×高),每个承台C30混凝土总量为1460.16m3。文章介绍了大体积混凝土温度控制措施,并对主墩承台的两种不同冷却水管布置的冷却效果进行了阐述。

【关键词】 主墩承台 大体积混凝土 温度控制 施工控制技术

1. 概述

某桥主桥为93+3×170+93m五跨预应力混凝土连续刚构桥,主墩承台尺寸为15.6×15.6×6m(长×宽×高),每个承台C30混凝土总量为1460.16m3。由于混凝土方量较大,承台中心温度会急剧上升,而降温过程将会十分缓慢,长时间的高温对混凝土的质量将会产生非常不利的影响。同时,承台中心温度的升高,使承台断面形成温度梯度,产生较大的温度应力,从而导致混凝土开裂,故在承台施工过程中对水化热温度的控制尤为重要。

2. 温度控制措施

大体积混凝土承台施工过程采取以下措施进行温度控制:

1) 采用低水化熱品种的水泥

大体积混凝土的温度主要是由于水泥水化热引起的,故在水泥品种的选择时,采用了水化热较低的普通硅酸盐水泥,以期从承台的“发热源”对温度进行控制。

2) 掺入适量粉煤灰,以减小水泥用量

在减小混凝土自身的水化热的同时,减少水泥的用量也是减小水化热温度进行温度控制的有效手段,具体措施主要为掺入适量粉煤灰以代替部分水泥用量,同时也改善了混凝土的和易性、可泵性。

3) 降低混凝土入仓温度

在对承台“发热源”进行控制的同时,降低混凝土的初始温度亦是有效控制承台温度的措施,主要措施为:

(1)混凝土拌和用水泥禁止采用刚出厂的高温水泥;

(2)在混凝土拌和前三天,对骨料进行覆盖,避免阳光直接照射,以降低骨料温度;

(3)拌和用水采用温度较低的地下水。

4) 在承台内布置冷却水管

在承台内设置冷却水管,通过冷却水的循环改善混凝土内部的散热速度,其中7号墩承台冷水管布置方式采用传统的“直流式”—水循环方向由承台一端到另一端(详见图1),6号墩承台则采用了“辐射式”循环方式—水循环方向由承台中心向外环形扩散(详见图2)。

3. 温度测试及数据分析

除在施工过程中对主墩承台进行以上降温措施外,我们还需要更准确的了解承台内部混凝土浇筑后温度场的变化情况,这主要取决于对承台内部温度场监控手段是否准确、可靠。

1) 温度测试方法

在某桥主墩承台施工过程中,我们采取在承台内部预埋温度传感器的方法来测试相应点的温度值,在混凝土覆盖温度传感器后,开始进行温度测试,以后延续间隔2小时测试一次,直至温度开始下降为止;在温度下降过程中,间隔4小时测试一次;在温度下降至55℃后,间隔8小时测试一次,当温度控制在45℃后停止测试。

当浇筑混凝土覆盖冷却水管后,冷却水管开始通水,其进出水温度的测试时间与温度传感器的测试时间同步进行。在测试温度传感器和冷却水管进出水温的同时,记录外界大气温度。

2) 温度控制原则

混凝土内外温差较大时,承台断面会形成较明显温度梯度从而产生较大的温度应力,导致混凝土开裂,故混凝土内外温差不应大于25℃;同样,混凝土边缘与大气温差也不应大于25℃;由于承台内部的冷却水管作用,限制混凝土内部温度的快速增长,但冷却水管的温度与混凝土温度相差较大时,也会导致混凝土开裂,冷却水管附近混凝土与出水口温差不应大于20℃。

3) 温度测点布置

承台内部温度测点的布置应能够反映出承台的温度场变化情况,测点主要集中于承台中心点、承台边缘、冷却水管四周等,以便监控人员能够准确掌握承台内部温度变化规律。

4) 温度测试结果

对每一温度测点在混凝土覆盖后开始观测,升温阶段每两小时测量一次,同时对进出水温度及大气温度进行记录,据以作出各测点温度-时间曲线,限于篇幅我们只列出具有代表性的6、7号墩承台内部最高温度Tmax,混凝土边缘温度Tb,冷却水管出水口温度Tc,大气温度Tq,及冷却水管附近混凝土温度Tl,来反映控制原则中的温差(Tmax-Tb)、(Tb-Tq)、(Tl-Tc)随时间的变化。

某桥主墩承台施工过程中,我们对其进行了全面的温度测试,收集了大量原始数据,对承台的内部温度场有了比较清楚的了解,通过对原始数据的分析,得出结论如下:

(1)从上述温度-时间曲线中可以看出,各测点温度均在温度控制原则范围之内,说明施工过程中所采取的温控措施是合理、有效的。

(2)承台中心位置在混凝土浇筑后,温度迅速上升,而降温过程十分缓慢,通过对6号、7号墩承台的温度-时间曲线的比较我们可以发现,7号墩承台各测点温度虽在控制原则范围之内,但7号墩各测点温度较6号墩偏高,整个降温时间达182h,而6号墩承台则只用了132h,主要是因为6号墩承台冷却水管布置形式在7号墩承台基础上作了改进,布置形式改为以中心向四周环形扩散,使得冷却水以最低温度循环至承台中心点,降温时间较7号墩有了明显的下降,说明冷却水管在大体积混凝土施工过程中的效果十分明显,冷却水管的布置形式对冷却效果也有较大的影响。

(3)在混凝土浇筑大约7天后,混凝土表面温度基本趋于稳定,故拆模时间基本可以确定为7天。

(4)由于混凝土表面温度明显比混凝土中心温度下降速度快,故拆模后的养生和保温工作至关重要,可采用覆盖麻包或草袋并淋水养护。

4. 小结

6、7号墩承台于2006年10月浇筑完成,由于温控措施得当,使得这样大方量的承台未出现温度裂缝,达到了设计要求,并成功运用于其它各主墩承台,证明我们制定的温控措施是成功的。

通过对某桥两主墩承台的施工,使我们对大体积混凝土温度监控有了更进一步的认识,为今后大体积混凝土施工积累了宝贵经验。

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