龙钢公司炼铁2#高炉炉前除尘技术

2013-04-29 17:57:37张增跃张勇
关键词:烟尘除尘安全

张增跃 张勇

摘要:本文依据高炉炉前出铁口烟气、烟尘特有的特点,并经过对现有除尘器的除尘效果的分析,选定优越的除尘设施,已达到最佳的除尘效果。

关键词:烟尘 安全 除尘

1 概述

龙钢炼铁2#高炉炉前烟气中烟尘浓度波动比较大,瞬时浓度值可超出3g/Nm3,且由于出铁口温度高,会产生大量水蒸气。另外炉顶经常有煤气通过皮带机头收尘罩进入除尘管道,经监测,CO浓度瞬间可达到2000ppm以上,给炉前除尘带来很大的挑战和压力。

2 炼铁2#高炉炉前基本情况

目前,高炉炉前除尘采用一台卧式电除尘设备进行除尘,除尘效果差,加之烟气中CO含量有瞬时超标现象,存在安全运行隐患。为了有效回收炉前作业产生的烟尘、粉尘,改善炉前工作环境,预防职业尘肺病的发生,保护员工身体健康,需对炉前除尘进行改造。

3 除尘效果差原因分析

3.1 高炉放铁时,铁口上方温度达600℃以上,高温气体在除尘进风管道产生大量的冷凝水,加之炉前工要手动洒水来冷却炉前设备,产生的大量水蒸气进入除尘进风管道,致使大量冷凝水进入除尘电场,造成电场潮湿、绝缘等级降低,电场内部放电严重,电场内部某些尖端放电点在潮湿环境下拉弧,某些绝缘部件爬电,造成电场瞬间短路。电场电流降低,阴极线上积尘较多,电昏闭塞。无法进行除尘作业,出口含尘量超标。

3.2 炉前放铁时炉顶主皮带机头头除尘罩与上料罐是联通的,炉顶上密打开后,下料罐内的煤气窜入上料罐,煤气吸入除尘管道。放铁过程中,铁口喷出大量的煤气及氧化铁烟气,进入除尘管道。经监测,除尘进风管道烟气中的CO含量瞬间可达到2000ppm以上,与电除尘运行标准CO<1800ppm对比,不符合电除尘的安全运行。

3.3 铁口及罐位上方的烟尘中,含有大量的Fe2O3及Fe3O4元素,这些元素致使烟气变为黄色或褐色,电除尘无处理这种色素的能力,致使除尘引风机出口烟囱排出空气颜色为黄色或褐色,远处观望,烟气弥漫。

3.4 烟尘量大,尘粒细。据有关测定,高炉出铁场的烟尘量一般为2.5kg/t(铁),二次烟尘粒度小于10um的约占到60%。粒径小则粘性强,给电除尘的捕集和清灰带来了难度。

3.5 阵发性。高炉出铁场在每次出铁的开始,特别是开铁口时,浓度最大,大量的烟尘会在此时产生。在出铁时浓度最大时超出3g/Nm3,浓度的波动范围大,给电除尘器的高压供电电源提出了新的要求,供电电源要不能及时的跟踪并做出处理。

4 除尘设施的选择与对比

根据目前炉前电除尘的现状,对布袋除尘器进行了分析,具体情况如下:

4.1 基本情况分析。布袋除尘主要是物理过滤,什么粉尘都能过滤,不受粉尘属性影响过滤效率,布袋除尘投资小,但维护复杂。布袋除尘的效率远远大于电除尘。

4.2 袋式除尘器的优点

4.2.1 除尘效率高,一般在99%以上,可达到在除尘器出口处气体的含尘浓度为20~30对亚微米粒径的细尘有较高的分级除尘效率。

4.2.2 结构比较简单,操作维护方便。

4.2.3 在保证相同的除尘效率的前提下,其造价和运行费用低于电除尘器。

4.2.4 对粉尘特性不敏感,不受粉尘比电阻的影响。

4.2.5 滤料选用聚本硫醚覆膜,该滤料具有优良的耐化学腐蚀性、抗水解、耐高温,正常使用温度在180℃,短时间可承受210℃的高温。

4.2.6 处理气体量的范围大,并可处理非常高浓度的含尘气体,因此它可用作各种含尘气体的除尘器。其容量可小于至每分钟数立方米、大到每分钟数十萬立方米的气流,在采用高密度的合成纤维滤袋和脉冲反冲清灰方式时,它能处理粉尘浓度超过700000mg/m3的含尘气体,它既可用于尘源的通风除尘,以及对诸如水泥、碳黑、沥青、石灰、石膏、化肥等各种工艺过程中含尘气体的除尘,以减少粉尘污染物的排放。

4.2.7 无火花产生,烟气中的煤气不会形成爆炸的三要素(三要素即为:当CO浓度达到一定比例、火花、密闭空间),运行安全可靠。

5 除尘器的选定

根据以上分析,布袋除尘器比电除尘器更优于在高炉炉前使用,可有效回收炉前作业产生的烟尘、粉尘,改善炉前工作环境,预防职业尘肺病的发生,保护职工身体健康。

参考文献:

[1]黎在时.静电除尘器[M].冶金工业出版社,1993.

[2]李永香等.静电除尘器高压供电系统的稳定性分析[C].第十届全国电除尘/第二届脱硫学术会议论文集:327-329.

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[4]孙国立等.脉冲袋式除尘器设计选型浅析[J].中国科技信息,2008(7).

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