戈占堃 樊志家 董苗苗
【摘 要】以经济、可靠、维修方便为出发点,服务用户的理念,针对用户对第一运输机特殊的装载要求,对EBZ160掘进机的第一运输机进行结构改进,在公司现有成熟机型的基础上进行拓展设计,提高产品的市场竞争力。
【关键词】掘进机;第一运输机;加长一运;改进
0.前言
掘进和回采是煤矿生产的重要生产环节,国家的方针是:采掘并重,掘进先行。煤矿巷道的快速掘进是煤矿保证矿井高产稳产的关键技术措施。采掘技术及其装备水平直接关系到煤矿生产的能力和安全。高效机械化掘进与支护技术是保证矿井实现高产高效的必要条件,也是巷道掘进技术的发展方向。随着综采技术的发展,国内已出现了年产几百万吨级、甚至千万吨级超级工作面,使年消耗回采巷道数量大幅度增加,从而使巷道掘进成为了煤矿高效集约化生产的共性及关键性技术。
掘进机是煤矿巷道掘进的重要使用设备,它能够同时完成破落煤岩、装煤运输、喷雾灭陈和调动行走等工作。为了适应新型煤炭采掘技术的发展、井下地质条件、使用条件的变化,掘进机的结构和性能也被人们不断的优化和改进。
1.第一运输机改进方案的确定
掘进机用第一运输机(以下简称一运)是煤矿开采中的第一级运输机构,是生产中组成有节奏的流水运输线不可缺少的组成部分,一般采用中双链刮板运输机和边双链刮板运输机两中形式,主要是油前溜槽、后溜槽、刮板链组件、张紧装置及驱动装置5个主要部件组成,结构(如图1)所示,本文是对EBZ160掘进机用一运进行加长改进。
1.前溜槽 2.刮板链组件 3.后溜槽 4.张紧装置 5.驱动装置
图1 标准型第一运输机
EBZ160掘进机采用EZQ300桥式皮带转载机进行原煤的转运,后支撑连接转载机回转台。由于煤矿现场机械化程度不完全,并未采用皮带机及刮板运输机进行原煤运输,而采用矿用无轨胶轮车进行原煤运输,无法采用标配的转载机运输,为了满足工作现场的特殊的物料转运要求,结合巷道的高度,在满足运载能力的情况下,对一运进行加长、加高,满足客户的需求。
2.第一运输机加长后的结构
用户运输原煤采用的矿用无轨胶轮车料斗的外形尺寸为长3m,宽1.95m,高1.5m,在满足用户要求的前提下,尽量的减少对设备的改动量,方便用户拆装。经过现场测量及实验,矿车需伸进一运下方,深度为2.15m,才能将矿车装满,宽度方向上无影响。综合考虑,加
长后的一运结构(如图2)所示。
1.前溜槽 2.刮板链组件 3.中间溜槽 4.支架
5.后溜槽 6.张紧装置 7.驱动装置
图2 加长型第一运输机
与标准型第一运输机相比:
⑴增加了一节起到过渡作用的中间溜槽。
⑵增加起支撑作用的支架装置,与后支撑连接。
根据现场工作需求,可以将中间溜槽与支架卸下,将后溜槽与前溜槽直接进行连接,调节刮板链,恢复到标准型,满足开采后期运输机械的连惯性。
2.1加长段中间溜槽
为了能够达到用户所要求的装载要求,需将落料部位,即一运的驱动装置向高、向后移动,进而需要增加一节中间溜槽来实现溜槽的连贯性。为了保证刮板链在溜槽中的运行阻力达到最小,中间溜槽需调节好各段溜槽的角度,以免驱动功率损耗过大。中间溜槽结构(如图3)所示。
2.2 支架装置
为了防止一运驱动装置端悬孔端过长,增加支架装置,支撑在中间溜槽处,使整个一运部重心前移,减少一运与本体连接销处过大的剪应力,也减少了溜槽连接螺栓所受的轴向载荷,延长溜槽的使用寿命。支架装置的结构(如图4)所示。
2.3 其他部件的选择
由于增加了中间溜槽,使刮板在工作时的工作长度加长,为了保证设备安全可靠的运行,将原驱动装置中1个排量为700ml/r的马达,更换为2个排量为400ml/r的马达,总流量为68.56L/min,变单侧驱动为双驱动,使链条受力更均匀,避免链条因产生局部应力过大而产生的断裂。
3.刮板运输机参数计算
3.1 输送能力计算
Q=F·v·?
式中:F输送机溜槽断面积,F=0.17m2;
?-装满系数,?取0.5;
v-链速,m/min。
刮板运输机用2台400ml/r马达驱动,马达总流量为68.56L/min;驱动链轮转数n=85.7r/min;驱动链轮节圆直径为0.208m。
得v=π×0.208×85.7=56m/min
各项代入上式得Q=4.76m3/min,因为已知铲板星轮装在能力3.6m3/min,所以运输能力符合要求。
3.2 运输机运行阻力计算
刮板机运行时阻力包括:①煤料及刮板链在溜槽中的移动阻力;②倾斜时,煤料及刮板链自身重力的分力。又分为重段阻力和空段阻力。
Wz=g(qω+q'ω')L·cosβ+g(q+q')L·sinβ
Wk= gLq'(ω'cosβ-sinβ)
式中:Wz重段阻力,N;
Wz空段阻力,N;
q溜槽内单位长度煤的质量,q=127.5kg/m;
q'刮板及刮板链单位长度质量,q=67.16kg/m;
L刮板运输机长度,L=7.8m;
β刮板运输机倾斜角度,β=10°;
ω、ω'-煤料、刮板链与溜槽间的阻力系数,取ω=0.8,取ω'=0.25。
各项代入上式算得:Wz=12141.5N,Wk=380.07N,因此刮板输送机运行阻力:
W= Wz+Wk=12242.7N
3.3马达供给刮板链牵引力计算
驱动马达提供给刮板链的牵引力 F=2M/D
式中:D驱动链轮节圆直径,D=0.208m;
M驱动马达输出扭矩,Nm。
M=ΔpVg/2πη
式中:Δp液压马达进出油口压力,Δp=20MPa;
Vg液压马达排量,Vg=400ml/r;
η液压马机械效率,η=0.96。
算得M=1326.29Nm,代入上式算得F=2M/D=12752.8N, F>W,符合条件。
4.结语
本文对有特殊装载要求的第一运输机进行拓展设计,在用户确定用途及工作环境后,对各个部分进行了认真的分析。首先按照用户提供的现场情况和已知参数进行初步研究,之后对整个一运进行整体方案设计,再从整机角度考虑对一运悬出部分进行机械加强,既要符合工作条件,又要达到经济性合理,满足客户要求。通过本次设计,加强了设计人员对非标产品的设计能力;按照市场的需求来设计产品,不断提高产品在领域内的竞争力,为企业创造更大的效益。
【参考文献】
[1]毋胡成,裴文喜.矿山运输与提升设备[M].北京:煤炭工业出版社,2004.
[2]成大先.机械设计手册[K].北京:化学工业出版社,2009.
[3]高玉喜,刘丽娟.S100掘进机第一运输机的改进.煤炭技术,2009.