海水脱硫系统取消烟气旁路的改造

2013-04-18 07:13陈伟武胡木林
发电设备 2013年1期
关键词:吹灰烟道吸收塔

陈伟武,胡木林

(华能海门电厂,汕头515132)

华能海门电厂2台1 036MW超超临界火电机组,烟气脱硫系统采用海水脱硫工艺,一炉一塔配置,脱硫效率不低于92%。原设有100%烟气旁路系统,根据最新环保要求,锅炉投运时烟气脱硫系统(FGD)必须强制性地同步投入运行,旁路系统必须取消,为此对取消烟气旁路的可行性进行了分析,对影响FGD安全的各因素分别提出解决方案。

1 可行性分析

1.1 未燃尽油雾对脱硫吸收塔工作的影响

锅炉启动点火时投用燃油可能造成烟气中未燃尽油雾质量分数过高。在烟温低于85℃、油枪多于4支时静电除尘器各电场不能正常投运,使烟气中烟尘含量较高。含尘量较高的烟气进入海水FGD系统后会造成吸收塔内件及防腐材料的损伤,影响吸收塔的使用寿命;还会造成吸收塔排出的废(海)水中悬浮物质量浓度较高[1]。原有的海水恢复系统主要是针对正常脱硫运行工况进行设计,没有除油、除尘功能。如将此废水排回海中,其中的油雾及悬浮物将会暂时性地污染海水。

该锅炉设有等离子点火系统,启动时基本不使用燃料油,低负荷稳燃也基本不投油,因此烟气中即使含有少量油雾,锅炉启动时投运2台海水升压泵即可以实施吸收塔冲洗,减少油雾影响[2]。因此一般情况下,在锅炉启动及稳燃时采用等离子点火,保证燃烧器的完全燃烧,尽早投入电除尘装置和2台海水升压泵同时运行等措施,必要时还可以利用急冷水系统进行喷淋,即可减少油雾对吸收塔内件及防腐层的影响,同时还能够保证废水达标排放(排回海中)。

1.2 烟气压力升高时烟道的强度问题

在取消旁路进行改造的同时,还进行引风机和增压风机合一改造,引风机出口压力由4.2kPa升高到6.9kPa,烟道负压也会相应增大,需校核炉膛、烟道的承压强度。根据锅炉及烟道设计资料,炉膛、烟道设计可承受压力±9.8kPa,上述6.9kPa压力满足设计规范要求,无需对炉膛、烟道进行加固改造。

1.3 海水供应系统的可靠性

系统原设置2台50%容量的海水升压泵,当其中1台泵故障时,机组负荷需降至650MW 以下;当2台泵均故障时可停运FGD,烟气改走旁路烟道。取消烟气旁路后,2台海水升压泵同时故障则要连锁停机。

为了保证脱硫系统与机组同步运行,且保证烟气脱硫效率,应增加1台海水升压泵,实现海水升压泵两用一备,可保证机组可靠、连续地运行。

1.4 烟温异常升高时对系统的危害

海水脱硫吸收塔的填料、除雾器等内件的最高耐温为80℃。如果海水供应系统故障,或锅炉运行异常(排烟温度可达350℃)时,为保证吸收塔的安全,必须采取措施对烟气进行冷却,将吸收塔进口烟温降至80℃以下,因此需增加一套急冷水系统。

1.5 FGD系统运行中存在的异常情况

海门电厂投产以来基本燃用印尼煤,偏离设计煤质,导致锅炉燃烧不正常,加上其灰分高,造成气-气热交换器(GGH)频繁堵塞。GGH吹灰器形式为半伸缩吹灰器,在运行中无法检修,影响GGH的吹灰,更加剧了GGH的堵塞,严重影响FGD系统可靠性,须进行改造。

2 改造内容

2.1 增加设备

2.1.1 海水升压泵系统

为提高机组运行可靠性,增加了1台海水升压泵,实现3台泵互为连锁备用功能,并将原A、B泵入口前池进行分隔,实现两用一备及定期轮换检修功能,减少机组减负荷及非停概率。

增加1台海水升压泵的主要费用为海水升压泵、液控蝶阀、泵入口闸板及滤网、动力电缆、热控仪表及DCS远方控制逻辑组态卡件等设备材料费用,设备费用为495万元,土建施工为250万元。

2.1.2 急冷水系统

该系统采用消防水作急冷水水源,设置急冷器、管道及阀门,当FGD入口烟温超温时,自动开启电动阀门,通过急冷器向烟道内喷水、降温。

配备急冷水水源的主要费用是设备采购,包括急冷器、管道及电动阀门等,采购费为47万元。

2.2 更换设备

2.2.1 GGH 蓄热元件

原来脱硫系统GGH蓄热元件采用DNF波纹板形式,通流面积小,烟气携带的粉尘易堵塞通流孔,导致脱硫系统多次被迫停运进行离线冲洗。为提高系统可靠性,GGH蓄热元件采用豪顿华的HCTM大通道的蓄热元件,有效地解决了GGH蓄热元件堵塞的难题[3]。

配备蓄热元件的主要费用是设备采购,全套蓄热元件为500万元。

2.2.2 改造GGH吹灰器

GGH原采用半伸缩吹灰器,其高压水喷嘴长期处于烟道内,喷嘴极易堵塞,喷嘴的清理更换需要停运FGD后才能进行。取消烟气旁路后,吹灰器喷嘴堵塞将对机组运行造成极大的威胁,故须将半伸缩吹灰器改为枪管可以从烟道内抽出检修,并顺利回装的全伸缩吹灰器[4]。

改为枪管的主要费用是设备采购,2套全伸缩吹灰器采购费为40万元。

2.3 逻辑优化

2.3.1 增加脱硫系统故障报警

脱硫系统增设的故障报警有:

(1)烟气温度>170℃(三取二);

(2)烟尘质量浓度>200mg/m3;

(3)吸收塔入口海水压力降至低Ⅱ值(≤80kPa),且吸收塔入口海水流量降至低Ⅱ值(≤8 000m3/h);

(4)任意一台海水升压泵停运,且出口门没关;

(5)海水升压泵全停报警;

(6)急冷水供水电动门未关;

(7)吸收塔出口烟气温度(1或2)>50℃;

(8)GGH主(或辅)电机跳闸;

(9)FGD入口烟气压力>3.5kPa;

(10)脱硫1号机废(海)水pH值<6.8;

(11)净烟气m(SO2)>400mg/m3;

(12)净烟气m(NOx)>450mg/m3。

2.3.2 增加急冷水供水电动门打开“或”逻辑

控制信号有:

(1)烟气烟道温度>170℃(三取二);

(2)机组负荷率>40%时海水升压泵运行台数<2,且吸收塔入口烟温大于80℃;

(3)无海水升压泵运行,吸收塔入口烟温大于70℃;

(4)吸收塔入口海水压力降至低Ⅱ值(≤80kPa),且吸收塔入口海水流量降至低Ⅱ值(≤8 000m3/h);

(5)GGH主电机和辅电机均跳闸;

(6)吸收塔出口烟气温度(1和2)均高于50℃。

2.3.3 锅炉主燃料切除(MFT)复位增加条件

“脱硫烟道建立”条件为综合信号(“与”逻辑),并以通信方式送至机组DCS,包括如下项:

(1)任一海水升压泵已启动;

(2)烟尘质量浓度<200mg/m3;

(3)GGH主(或辅)电机已启动。

2.3.4 锅炉 MFT中增加条件

锅炉MFT信号中增加海水升压泵A、B、C均已停和吸收塔进口烟温大于70℃、且延时120s的“与”逻辑,并以硬接线方式送至机组 DCS[5]。

2.3.5 增加引风机跳闸条件和出口门闭锁条件

当发生MFT后,海水泵全停,GGH进口烟气温度>100℃,急冷水未投运(且延时一定时间)时停止引风机,并关引风机出口挡板。

3 改造后FGD系统运行情况

3.1 改造后的效果

改造后的效果有:

(1)拆除旁路烟道后,减少了系统泄漏,脱硫效率比改造前有所提高(约2%)。改造前机组负荷1 007MW,m(SO2)=2 249mg/m3,脱硫效率为92.03%;改造后机组负荷1 004MW,m(SO2)=2 231mg/m3,脱硫效率为93.90%。

(2)GGH换热元件更换为大通道换热元件后,满负荷下GGH烟气压差比改造前减少约0.19kPa。改造前机组负荷1 004MW,锅炉总风量3 435t/h,GGH 烟气压差为0.72kPa;改造后机组负荷1 004MW,锅炉总风量3 433t/h,GGH烟气压差为0.53kPa。

(3)GGH换热元件更换为大通道换热元件及旁路烟道拆除后,由于换热元件传热效果有所降低,且旁路无泄漏,相近工况下净烟气温度下降约3K。改造前机组负荷1 029MW,原烟气温度130℃,吸收塔入口海水温度26.37℃,净烟气温度为77℃;改造后机组负荷1 031MW,烟气温度130℃,吸收塔入口海水温度26.34℃,脱硫净烟气温度为74℃。

(4)GGH吹灰器由半伸缩吹灰器更换为全伸缩吹灰器后,吹灰效果较好,GGH压差基本保持稳定。改造后(工况1)锅炉总风量为3 477t/h,GGH 烟气压差为0.56kPa;改造后(工况2)锅炉总风量为3 455t/h,GGH烟气压差为0.58kPa。

(5)脱硫系统原设计只有2台海水升压泵,旁路烟道取消后加装了1台海水升压泵,系统采用两运一备的运行方式,提高了系统的可靠性。

3.2 改造后出现的问题

改造后出现的问题有:

(1)在引、增风机合一改造后,由于引风机出口压力升高,使烟道非金属膨胀节、引风机出口挡板门承压升高,出现膨胀节漏风甚至个别破裂、挡板门振动大等情况,须进行更换。

(2)净烟气温度有所下降,夏季净烟气温度为74℃,下降了约3K,冬季时可能会下降更多。

4 结语

取消FGD旁路烟道,并做好相应的改造后可有效提高FGD的安全性;同时由于减少了旁路烟道的泄漏,一定程度上还提高了系统脱硫效率。但在以后的改造和工作中还需注意以下几点:

(1)GGH改造时还要考虑烟气没有旁路的泄漏后,温度较高的原烟气基本不会漏进净烟气中,使净烟气温度有所下降,在蓄热元件换热面积计算时要适当加大。

(2)引、增风机合一后,烟道非金属膨胀节必要时一起更换,并选用耐压等级更高的膨胀节。

(3)加强电除尘系统的运行维护,必要时退出节能模式,防止烟尘质量浓度过大,加速GGH的堵塞。

(4)加强GGH的吹灰及水冲洗,做好吹灰器的维护工作,规范吹灰程序,防止GGH过快堵塞。

[1]陈华桂,戴兴干.现役燃煤机组脱硫旁路拆除的影响及对策[J].江苏电机工程,2012,31(4):68-70,74.

[2]高野,刘殿涛,王奕.脱硫无旁路启动运行[J].云南电力技术,2012,40(3):82-83.

[3]王森,余鹏,李庆.2×1 000MW机组无旁路脱硫系统可靠性分析与优化措施[J].华北电力技术,2012,42(5):17-20.

[4]袁杰.脱硫旁路拆除后的运行调整[J].中国高新技术企业,2012,141(15):100-101.

[5]雷彦荣,吉建明,张斌,等.脱硫系统无旁路运行的问题分析及应对措施[J].陕西电力,2011,39(8):90-92.

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