孙建民
(武汉海尔电冰柜有限公司 湖北武汉 430056)
2012年10月,我公司一条喷粉线突然出现大面积、大批量缩孔,以致整个公司停产。这对于一个每天生产3600台冷柜的企业来说,是十分严重的事故!为此,集团派出专家到该喷粉线来防治涂装缩孔。根据现场状况,按全面质量管理方法,从人、机、料、法、环五个因素,专家依次进行本次喷粉涂装缩孔的防治。
经过查看喷粉工艺没有发现问题,但现场勘查和了解到如下情况:由于这个工序在整个生产线中比较脏和累,再加上环境较差,操作员工都不太愿意干,。因此,该喷粉线经常调换操作工,但同时岗前培训又做得不到位,致使有些工艺未能完全按照规定操作,导致产品质量出现问题。经过相关的技术整改,改善了操作工的工作环境,提高其工资待遇和劳动保护,同时健全操作工上岗前培训制度,使其严格按工艺规定操作,缩孔率降低了10%。
有操作工反映,进入喷粉系统的压缩空气含水。而我们从储气罐里取压缩空气检测(相对湿度5%)显示完全符合要求,那为什么进入喷粉系统的压缩空气会含水呢?
经过勘查和分析,我们发现,虽然从空压站来的压缩空气进入喷粉线,又经过氧化铝干燥过滤塔至储气罐,但是从储气罐到喷粉系统管路长达20~30米,穿过预处理通道和跨越烘干炉道,温差变化使停机时贮存在管路里的压缩空气结露出水。由于受场地限制喷粉系统管路不能改变。因此,我们特地在进入喷粉系统前加一个油水分离器,并规定开机前必须排气的工艺要求后,解决了压缩空气含水的现象,是使缩孔率降低15%。
公司的冷柜箱体围板在冲压一圈花窗时,板金线为了顺利脱模,使用了菜籽油润滑,而现用的脱脂剂对此油无法清除干净,存在油脂残留现象。经过除油实验,换新的脱脂剂或提高活化剂与脱脂剂的比例,新的脱脂剂增加除菜籽油的能力,活化剂与脱脂剂的比例由原110提高至15,彻底除去残留在花窗周围的油污。缩孔率又降低10%。
因为该条喷粉生产线设备老化,出现设备接地变差、仪表显示有误和系统运行不稳定,所以采取最高电压90kV喷粉。首先把设备维修正常,然后将喷粉电压调整在合理范围内(70~80kV)。缩孔率降低了5%。
(1)现场发现该生产线刚刚新换了悬挂链,由于磨合期间加油的润滑过量,造成了干燥和固化两炉里油滴雾化现象。我们调整加油机和方法,对准加油位置及采取雾化加油,使悬挂链油不下滴。换了不污染喷粉环境的涂装专用油。降低缩孔率40%。
(2)由于产量过大、挂具不够,造成喷粉挂具涂层太厚,导致热传导性能下降,经干燥炉其上水烘不干,带水进了喷粉室。提高干燥炉温度,及时更换涂层厚的挂具(一般7~8圈更换一次),进入干燥炉前增加一个吹水工位。降低缩孔率20%。
经过上述五个部分的综合整改和防治,该喷粉线涂装缩孔现象基本消失,公司恢复正常生产。不但涂层的外观有了进一步的改善,而且涂层的理化指标也符合国家标准规定。本案例已在集团其他喷粉生产线上推广应用。