蒋越 蒋福江(.成都理工大学;.大庆油田有限责任公司第一采油厂)
大庆油田是非均质多油层砂岩油田,进入特高含水阶段仍存在多套层系开发相互干扰,面临层间矛盾、层内矛盾、平面矛盾,如何控制油田开发中含水上升速度,控制中高渗透层注水、产液强度,平面上减少极特高含水井区注水、产液强度,减少低效、无效循环,进而减少地面产出液处理,节省用电消耗和水处理费用,是我们节能降耗工作面临的主要课题。
油藏工程节能降耗工作中起到龙头作用。我们以精细挖潜示范区为引领,水驱利用精细地质研究成果,精细调整提控,在低含水区块、层系选择低含水井组,提高产液量;在高含水区块、层系选择高含水井组,控制产液量。聚驱通过及时进行注采跟踪调整,加强注聚受效区块跟踪,并对不同区块采取个性化停聚方案,实现控水控液。
采油厂总结创新的“7788”细分注水技术,即分层注水井层段内小层控制在7个以内、渗透率变异系数为0.7、层段长度控制在8m以内,油层动用程度可达到80%。进一步优化井组间、层段间注采结构,控制高含水井层的注水量、产液量,加强低含水井层的挖潜。共实施注水井细分及层段调整258口井。对269个高压、高含水层段控制注水,日配注水减少1097m3,日实注水减少980m3。统计周围441口未措施正常采油井,单井日增油0.4t,综合含水下降0.36个百分点。其中以控水为目的的100口细分井,控制日实注1456m3,已累计少注水26.2×104m3。
油田进入特高含水开发阶段后,由于受油层条件等因素的限制,导致部分层段在常规注水状态下仍然无法得到持续有效的动用。为此,提出了“双定双换”分层注水方法,通过“实测定性、按需定压、轮换层段、轮换井点”的方式来实现“注好水、注到水、注够水”的目的。“双定”主要是重点结合注水井分层测试现场实际,通过测相同条件下的分层指示曲线,掌握各层段启动压力,判别各层段吸水能力差异,找出实际高渗透层,依据现场结果,确定层段性质和注水强度。
对比分析95口井其中43个层段得到限制,配注减少850m3,对比注水压力上升0.59MPa,周围29口未措施采油井日产液减少2.03t,日产油增加0.2t,含水下降0.12%。
浅调剖主要针对层段内吸水差异较大,无法细分单卡的高渗透层进行暂时性调堵。可限制高渗透层注水,增加低渗透层的吸水能力,达到各层均衡注水,改善吸水剖面,进一步提高采收率的目的。完成浅调剖279口井,日实注水降低2581m3,目前已累计少注水29.7×104m3。目的层吸水层数比例由77.8%下降到53.8%,相对吸水量由39.7%下降到16.4%。周围未措施井368口井,平均单井日产液由69t上升到71t,日产油由4.7t上升到5.3t,综合含水由93.2%下降到92.6%,沉没度由264m下降到248m。
重新修订了注水井重配管理制度,在注水井重配作业的同时与作业、细分、层段调整相结合。一是规范注水井重配流程,将原重配分三类,重配细分、重配层段调整、重配作业,节约成本、提高工作效率。实施重配细分井82口,按重配单井费用3.6万元计算,节约费用295.2万元,有效地实现节约生产成本。
针对注聚后期纵向非均质性强,对井组存在聚合物突进的井组实施体膨颗粒深度调剖,控制低效无效循环,改善油层动用状况。既调整了层间矛盾,又调整了层内矛盾。调剖目的层吸水厚度下降14.7%,吸水量占全井注水量比例下降16.2%。薄差层的动用程度得到提高。实施调剖20个井组,比其调剖前少注44000m3溶液,连通采油井的月含水回升速度与调剖前比较减缓0.06个百分点。
早期注聚的南一区东部主力油层、北一二排西二类、断东东块二类和断东西块二类目前均处于含水回升后期,部分井各项经济指标已达到注聚极限,聚合物干粉利用率降低,为此在综合考虑各项指标的基础上对其进行优化停聚,其中对20口纵向油层发育差异大的油井,剩余油可通过注聚实施停层不停井的注聚方式进一步挖潜,有效控制低效循环,年累计节约干粉116.6t,节约配置清水2.3×104m3,见表1。
表1 注聚后期区块优化停层停聚节能统计
北一区断东东块、西块均处于注聚后期,为控制低效循环,进一步改善开发效果,分别对54口井实施周期注入,年累计节约干粉225t,节约配置用清水4.2×104m3,见表2。
中区西部二类油层投产后,部分层段突进,低效无效循环严重,为控制含水上升,改善薄差层动用状况,对52口井突进层实施了单卡,年累计控注2.7×104m3,控液控注2.64×104m3见表2。
表2 注聚后期区块周期注入节能统计
在依托油田成熟技术的基础上,创新水、聚两驱综合调整技术,合理调整水、聚两驱注水、产液结构,形成了科学控制注水量、产液量技术对策。
水驱通过动态跟踪分析含水、沉没度等值图变化情况,在高含水、高产液区块选择控液井组,实施下调参数。同时,相应注水井进行匹配调整。已实施了901口井,年降液3.81×104t。
主要是对水驱采油井含水大于97%、日产液量大于80t、沉没度大于500m、井况良好的高含水井层,有针对性地进行堵水,封堵高渗透、高产水层或下调参数,从而控制高含水井层的注水和产液。实施堵水48口井,年降液量11.17×104t。堵水井区注水井相应下调水量34口,年少注水16.32×104m3。
推进长胶筒封堵配套技术,综合挖潜注聚后期主力油层区块剩余油,进一步改善区块开发效果。通过细分堵水,封堵厚层高水淹部位,挖掘层内剩余油潜力,后续区块20口井实施长胶筒封堵,年累计控液37.74×104m3。
油藏工程管理节能方面主要是针对高压、高含水井组控制注水量、采取短周期采油(间抽)、恒油控液调参、优化停聚、周期注聚等措施,以控液为核心,控制采油井无效采出;以综合调整为基础,减少注水井无效注入。同时结合技术改造节能,主要是以细分为主、注水井深浅调剖、高含水井堵水、转注等实现油田开发的节能降耗。