葛东,刘建迅,刘元杰,魏宝忠,蒋秀香
(莱芜钢铁集团有限公司,山东莱芜 271104)
经验交流
焦炉机车尾焦输送系统改造
葛东,刘建迅,刘元杰,魏宝忠,蒋秀香
(莱芜钢铁集团有限公司,山东莱芜 271104)
将推焦车1#、2#、3#刮板机拆除,安装水冲式清焦机,并对水冲式清焦机进行优化改造,将拦焦车2#、3#刮板机改造为皮带运输方式,实现了焦炉机车尾焦简单可靠输送,降低了劳动强度,年降低成本约350万元。
焦炉;尾焦;刮板机;水冲式清焦机
莱钢焦化厂共有JT-6-33型推焦车6台、JL-6-22型拦焦车6台,每台推焦车和拦焦车都分别安装3台传统的刮板机负责尾焦的清理。其中1#刮扳机与焦炉平行布置,用于收集摘门时掉落的焦炭和推焦杆后退时带出的焦粉;3#刮扳机用于收集清炉门时掉落的焦炭和焦油;2#刮扳机与1#、3#刮扳机垂直布置,用于将1#、3#刮扳机收集的焦炭和焦粉送到尾焦箱内。刮板机的传动方式由带电机的行星减速机带动链条、链轮,通过传动主轴带动链条转动,从而将余焦刮走。
刮板机工况条件恶劣,炉头焦炭块度大,刮板机负荷较大。由于设计不合理,特别是弯曲段上下链条间距较小,导向滚轮固定不合适,刮板机经常脱落,且调节性差,易使链条变形拉长造成链轮与链条的啮合错位、卡堵、掉链、断链、链轮和机壳磨损等情况。其故障率高,使用周期短,检修工作频繁,维修成本高,同时影响到推焦车、拦焦车的正常运行,影响焦炉正常生产。为此,改造采用水冲式清焦机代替刮板机,将拦焦车2#、3#刮板机改造为皮带输送,提高了设备的可靠性,减轻了操作人员的劳动强度,降低了维修费用,保障了安全生产。
尾焦处理必须具备熄灭红焦和运输焦炭两种功能。刮板机的功能是运输粉状或颗粒状物体,对于不规则焦炭的运输选择刮板机不符合工艺要求。水冲式清输机利用水力作为输送动力,将高压水从水槽的受焦口(推焦车取门机的正前面)底部输入,直冲摘门后落下的红焦,红焦在水力输送过程中被水熄灭,同时在水槽的末端设置水焦分离装置进行水和焦炭的分离,焦炭和颗粒较大的焦粉(直径>0.3mm)落入推焦车上的焦炭料斗内,分离后的水经回水管进入水箱,循环利用。
3.1 应用水冲式清焦机
莱钢焦化厂将推焦车上1#、2#、3#刮板机拆除,现场安装水冲式清焦机,应用效果较好,但仍需人工进行手动启动,隔膜泵故障率高,集水装置过滤网易被焦粉堵塞,影响了使用效果。为此,重新设计水冲式清焦机的自动运行程序,将推焦车提门信号、移门信号、推焦后限及走行信号引入水冲式清焦机PLC系统中。将4个信号与水冲式清焦机运行程序结合,保证水冲式清焦机在取门后开始喷水1次(15 s),在推焦后退至后限时,水冲式清焦机隔膜阀再次动作15 s。整个推焦过程中自动喷水2次,将尾焦炭冲入尾焦斗内。
为解决水冲式清焦机隔膜泵故障率高的问题,重新设计了隔膜泵动作程序。将原浮球控制隔膜泵系统拆除,设计当隔膜阀动作时,隔膜泵连续运行60 s,将集水装置的水抽回罐体内,避免隔膜泵长时间连续动作缩短使用寿命。同时对隔膜泵重新选型,将原隔膜泵更换为气动隔膜泵,提高了设备运行的可靠性。
对水冲式清焦机集水装置进行改造,引进风吹装置,改造风吹管路。当闸板打开放尾焦时,风吹电磁阀自动动作,对集水装置过滤网进行自动清扫。
3.2 皮带运输代替刮板
根据皮带运输原理,选择带式输送机代替刮板机。根据1#刮板机水熄后焦炭温度及现场空间,选择了耐温300℃高温皮带,皮带倾角<30°,对原刮板机尾焦斗进行适应性改造。增加1个转向滚筒和1个电动滚筒,以皮带运输方式代替2#、3#刮板机,同时增设预警、安全拉绳、防跑偏、皮带自动清扫等装置,满足设备安全要求,使尾焦快速输送并存放于尾焦槽中,缩短了尾焦处理路径。
推焦车水冲式清焦机的使用,使现场操作环境得到了明显改善,其先进的控制系统使清焦机操作简单,实现了尾焦清理一键式操作。水冲式清焦机材质全部选用耐磨、耐腐蚀的优质不锈钢,电气元件长寿命设计,整体故障率较低,适合恶劣工况条件下使用。设备结构简单,维护点检量小,降低了操作人员劳动强度,提高了设备本质化安全水平。拦焦车2#、3#刮板机改造为皮带输送机后运行稳定,运行1.5 a来未出现故障,每年降低成本350万元左右。
TQ520.5
B
1004-4620(2013)01-0078-01
2012-07-18
葛东,男,1981年生,2005年毕业于青岛科技大学化工专业。现为莱钢焦化厂工程师,从事技术管理工作。