李永强
作者通联:河南安阳钢铁集团有限公司第一轧钢厂维检车间 河南安阳市 455004
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安钢第一轧钢厂Φ300mm 棒材机组是1958年建成的棒材生产线,主要产品有直径22~32mm 圆钢和螺纹钢。上卸钢采用意大利达涅利第三代核心技术液压侧驱动形式,装置由4个液压缸控制,有两个起升缸和两个横移缸组成,3个检验台采用链条移动式上卸钢也全部是液压传动。
上卸钢和3个检验台共用1个YZB-F2500ZLG型液压站:含3 台A10VS140DR/31R-PPB12N00 柱塞泵,开2 备1,系统压力11MPa,单泵流量200L/min。实际生产中,上卸钢和检验台动作相互干涉、动作协调性差,造成上卸钢卸钢动作不稳。另外油温居高不下,对系统造成严重威胁。
(1)设计方面。后区的3个台架按1个动作另外两个不动作设计,实际生产中,往往做不到,两个以上台架同时动作时,由于液压系统流量不足,致使卸钢同步性变差,被迫将备用泵投入使用。
(2)温度方面。①管与油的摩擦产生涡流。②阀台有1个溢流阀,阀口较小,高速油流产生热。③泵的产热速度大于冷却速度。设计要求油流速度≤6.5m/s,但泵运行时本身温度约120℃,油温不降反而升高。泵按照开两台备用1 台设计,备用泵的原件一般半年后就损坏得差不多了。
增加1 套蓄能器,重新校核精整区液压系统流量,真正实现开2 备1,蓄能器装上后,每个瓶冲入6.5MPa的氮气,可以解决峰值用油问题,每台30L,5 台150L 可代替1 台泵,用蓄能器解决涡流问题并实现在1s 将油液放完,保证在系统流量不够时补充。
改进系统局部结构,将连接套改为梅花联轴器,通过优化管路布局,使液压系统管路能更好适应现场实际需要。
措施实施后,解决了系统流量不足、动作相互干涉与协调性差的问题,起到均衡供油的作用,设备潜在的隐患消除,保证卸钢和移钢同步进行,满足了生产要求。