疏水阀直接密闭输送气田水

2013-04-08 00:03陈界学
石油石化节能 2013年9期
关键词:产水作业区大修

气田开采后期气井出水较严重,如何处理气田水成了采气单位不得不思考的问题。传统的做法是修建一个较大的气田水池专门收集产出的气田水,到一定程度后再由气田水转水泵将其转运至回注井站进行回注,泵的功率一般在22~90kW 。

重庆气矿大竹作业区胡家坝区块气田水池目前防腐层脱落,部分气田水池有泄漏,且未安装遮雨棚。根据设计,七里024-2井排水采气后预计每天产水在90m3左右,因该井气田水池未安装遮雨棚,在多雨季节,雨水较多,容易引起气田水池积水,转运泵无法及时将水转出就会导致气田水池水溢出,污染环境。同时污水池防腐层损坏导致气田水外渗也会造成环境污染的风险。根据现场办公,气田水池需要重新进行玻璃钢防腐处理、防漏处理等大修施工作业。预计该气田水池大修至少需要45天才能完成,时间较长,严重影响该井的正常投产。

作业区地质和增压技术工程师根据现场考察、摸排,提出采用疏水阀来解决这一问题,具体就是对该井采用疏水阀直接密闭输送气田水至下游井站,保证该井的正常开采。2013年1月12日对该井进行了疏水阀的流程改造,将疏水阀与站场气田水转运管线相接,与其他排污隔离,利用疏水阀的背压将气田水转运至下游井站的气田水池中。

安装后效果如下:

1)保障了该井在2月份的顺利投产,保障了作业区年产量的完成。按照气田水池3月10日完成修建投用,单井初始产量3.58×104m3/d计算,大修需要历时37d,在此期间该井共计增产约132×104m3天然气。

2)降低了该站的气田水转运泵的运行时间,减少了电能消耗。投产后,七里024-2井排水采气产水在90m3/d左右,站内气田水池容积为300m3,如用气田水转运泵转水,每3d转水一次,每次需转运225 m3气田水,气田水转运泵额定转水量为8m3/h,每月需运行转运280h才能保证气田水池的正常使用,其电动机额定功率为37kW /h。该站于2013年2月3日投产,预计到2013年12月31日,机泵运行约3080h,节约用电约11.3960×104kW h,节约成本11.44万元。

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