侯喜林
(河北天圣机械工业有限公司,河北 石家庄050500)
我公司弹簧件全部采用镀锡处理,已有40余年的生产经验,质量一直比较稳定。弹簧件电镀的工艺流程如下:化 学除油酸洗阳极电解活化焦磷酸盐镀铜碱性镀锡烘干(70~90℃,40~50min)去氢(120℃,180 min)涂3%虫胶漆。
在检验镀层外观时发现:锡层和铜层起皮,脱落的锡层没有韧性,用手指搓容易成碎末。
(1)去氢用电烘箱的温控系统失效,造成去氢温度过高,改变了锡的物理性能所致。并不是因操作不当造成锡层与铜层结合不好。我们对温控系统进行了全面检查,重新设定温度,确保其在工艺范围内。小批量试生产发现,问题依然存在。
(2)镀铜与镀锡之间活化用酸的质量浓度低和镀锡的电流密度大,锡层结晶粗糙所致。于是我们更换了活化用酸,同时在镀锡时电流密度采用下限,进行试镀。经检验,没有好转。
(3)锡的特点是柔软,熔点低(为232℃)。根据脱落的锡层没有韧性及易碎的情况,可以肯定锡层受到了较高温度的烘烤。于是我们又从以下两方面入手进行证实。第一,拿去氢前的零件进行检测,锡层不脱落;同批零件去氢后进行检测,出现同样的问题。这说明问题就出在去氢工序。第二,将未去氢的弹簧拉直,经检测,镀层完好;将弹簧拿到电炉上方烤,烤完经检测,出现同样的问题。这说明问题是因镀层受到较高温度烘烤所致。但去氢用电烘箱内的温度并未超出工艺要求。询问操作者后发现:他在去氢时将零件直接放在电烘箱的底部,而电烘箱的底部盘有电炉丝,是发热源,使零件实际受到的烘烤温度远高于去氢工序的温度要求。尽管没有达到锡的熔点,但已改变了锡的物理性能。于是我们改变了去氢时零件的放置位置,将其放在电烘箱的中间部位,进行试生产。经检测,问题消除。
(1)镀层质量与每个环节都有关,细节不注意可能造成质量事故。
(2)产品质量出现问题,一定要通过现象看到本质。
(3)解决质量问题必须深入实际。