吉士道,夏辉,贾志刚,杜文才
(中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林 长春 130021)
小云峰水电站位于黑龙江省伊春市南岔区,建在汤旺河上。坝址地处佳木斯第二发电厂所在地。
小云峰水电站1979年建成并投入运行。作为火电厂的辅助工程-原主要建筑物为Ⅲ级建筑物,按50年洪水设计,水库正常高水位为123.50 m,非常洪水位131.00 m,装机容量为640 kW。原枢纽主要建筑物有:自由溢流坝、河床式溢流厂房、冲砂闸、抽水泵房、钢筋笼河滩保护等工程。
2001年在原有工程基础上进行了扩建。扩建后正常蓄水位为127.20 m,设计洪水位(P=2%)129.82 m;校核洪水位(P=0.33%)131.16 m。电站新增装机10 MW。工程规模为中型(Ⅲ等)。溢流坝、厂房坝段为3级建筑物。扩建工程的枢纽建筑物主要有开敞式有闸溢流坝、两岸副坝、发电厂房及厂区附属建筑物等。于2004年完工并投入运行。
2010年5月,受春汛影响,坝址处洪峰流量较大,由于溢流闸坝未能及时开闸泄洪,导致右岸副坝溃决。原右岸副坝长152.50 m,除与溢流坝连接段裹头局部保留外,其余全部被冲毁。
右岸副坝水毁处理工程设计是保持原工程等别、设计标准不变的前提下进行的。新建右岸副坝为混凝土重力式自由溢流坝。工程于2011年10月竣工。不久发现下游坝缝处有渗水现象,初步分析是坝缝处止水底部混凝土不密实所致。
坝址区出露的基岩为华力西晚期的白岗质花岗岩,灰白色,矿物成分以长石、石英为主,含少量云母,中粒结构,块状构造,局部黑云母等暗色矿物富集,呈定向排列。岩质坚硬,抗风化能力强。弱风化白岗质花岗岩为饱和抗压强度91 MPa,岩体结构以次块状、块状为主,局部呈镶嵌结构。
第四系松散堆积层主要分布于河床及两岸阶地。河床部位冲积层厚0.76~1.15 m,由砂卵砾石构成。两岸阶地冲积层厚7~9 m,上部主要为含砾砂壤土,下部为砂卵砾石。
针对渗水情况,设计提出以下5个处理方案进行比选。
方案一:在帷幕前增设坝基固结灌浆。
方案设计:在坝缝处的帷幕与上游止水之间增设间排距1 m、深10 m的固结灌浆,以减小帷幕前坝基向坝缝内的渗漏。
优缺点比较:优点是固结灌浆为常用基础处理方法,技术比较成熟,施工队伍比较好找,工序相对简单。缺点是考虑该工程建基于强风化岩石,裂隙比较发育,帷幕按0.1 L/(min.m.m)控制,存在渗水绕过帷幕(帷幕自身也会有一定的渗漏)的情况,帷幕后坝缝依然可能渗水,处理效果未必理想。另外,新增固结灌浆需从坝顶钻孔,钻孔工程量相对较大。
方案二:下游坝面设排水孔。
方案设计:在溢流坝基础底高程以上0.2 m的坝缝两侧增设排水斜孔穿过坝缝,使坝缝内渗水在低高程通过排水孔先排出,而不会从坝面渗出,排水孔出口采用无纺布包裹,并做保温措施。
优缺点比较:优点是工程量小,施工简单。缺点是在寒冷时段排水孔很可能会冻死而失效,而解决排水孔的冻冰问题相对较难;排水孔要在冻深以下,需揭开下游格宾进行施工,而靠岸坡侧的3个坝段建基面较高,即使揭开格宾也满足不了冻深要求。
方案三:化学灌浆封堵整个缝面。
方案设计:在溢流坝基础底高程以上的坝缝两侧增设灌浆和排气斜孔,采用柔性化灌材料封堵缝面,使渗水只能从基础渗透,而不从坝面渗出。
优缺点:优点是处理比较彻底,在保证化灌质量的前提下,可以永久解决坝面渗水问题。缺点是由于坝缝很窄、钻孔较深,底部化灌效果很难预测。另外,施工难度相对较大、时间上要求比较严格(一是需在枯水期并且坝缝张开较大的时段施工,二是工程量相对较大,工期相对较长,施工时间上就比较紧张。)、钻孔和灌浆工程量都相对较大。
方案四:化学灌浆封堵堰面止水以上缝面,坝下游低高程配以排水孔(表堵下排)。
方案设计:在溢流坝坝面铜止水以上采用柔性化灌材料灌注满,使坝缝内的水不从坝面渗出。坝下游低高程配以排水孔。
优缺点:优点是处理相对比较简单,易于施工,工程量小。缺点是处理深度(范围)较局限(深度不够),如果下游排水孔失效(冻死),岩面止水以下依然有渗水,存在缝面周围表部混凝土冻融问题,处理相对不彻底。
方案五:化学灌浆封堵堰面以下2 m缝面
方案设计:在溢流坝坝面以下2 m采用柔性化灌材料灌注满,使坝缝内的水不从坝面渗出,同时保证一定的抗冻深度。介于方案三、四之间。
优缺点:优缺点介于方案三、四之间。优点是处理相对完全,在保证化灌质量的前提下,可以解决缝面周围表部渗水问题和保证一定的抗冻深度。缺点是化灌效果和灌浆量较难预测和控制。
方案比较结论。以上5个方案各有优缺点,从处理效果、工程量及造价、施工难度等方面综合考虑,采用方案五,即化学灌浆封堵堰面以下2 m缝面方案。
右岸副坝坝缝渗水问题不影响工程安全,但永久运行会造成混凝土冻胀破坏,对混凝土耐久性有一定影响,因此对所有坝缝(9个坝缝,目前8个渗水,将9个全部处理)采取以下处理措施:
在溢流坝坝面以下2 m采用伸缩性(柔性)化灌材料(聚氨酯类)灌注满,使坝缝内的水不从坝面渗出,同时保证一定的抗冻深度,排水孔、灌浆孔、排气孔均采用斜孔,避免破坏止水。
为了便于施工控制和保证施工效果,要求灌浆材料固化时间不宜小于30 min,遇水膨胀率不小于100%,灌浆以排气孔回浆为封孔条件。
施工顺序:先钻下游排水孔将缝内水排出,灌浆应先上游后下游、从低高程向高高程(从中间消力戽122.00 m高程向两侧)依次进行。
右岸副坝坝缝渗水问题不影响工程安全,但永久运行会造成混凝土冻胀破坏,对混凝土耐久性有一定影响。2012年5月采用化学灌浆处理后,坝缝渗水问题得到了解决,到目前为止,未发现继续渗水问题,说明该处理方案是合适的。