冉津津,李长健,唐义祥
李亚东,廖桃,吉翔 (中石化河南油田井下作业公司,河南 南阳 474780)
油水井在完井、生产过程中,会发生管柱被卡无法取出的情况,例如砂卡、落物卡、井下工具失效等。为了使油水井迅速恢复生产,降低修井时间,需要对井下卡点深度和卡阻情况进行判断。
测卡点的方法主要有两种:一种是使用测卡仪,这种方法对管柱内空间条件要求较高,易发生二次事故,而且费用较高,不宜广泛使用。另一种方法是公式法,即拉伸法,卡点深度通过现场获得管柱伸长量后利用公式计算而得。公式法测卡点过程简单、实用性强,但由于影响因素较多,往往造成卡点深度测不准的情况。为此,将影响测卡点的各因素考虑在内,对拉伸法测卡点技术进行研究是很有必要的。
在材料力学中虎克定律测伸长量公式[1]如下:
式中:λ为材料的弹性伸长量,cm;F为拉力,kN;L为管柱长度,m;E为管柱的弹性模量,GPa;A为管柱的横截面积,cm2。
以式(1)为基础,可对拉伸法测卡点计算公式[2]进行推导。
若原井管柱单一,推导结果为:
式中:H为卡点深度,m;Δλ为管柱伸长量增量,cm;ΔF为拉力增量,kN。
两段管柱推导结果为:
式中:Lu为上段管柱长度,m;LL为下段管柱在卡点以上部分长度,m;Au、AL为上、下段管柱的横截面积,cm2。
影响卡点测量的因素是多方面的,主要包括管柱接头、材料和摩阻因素。井况不同,影响因素的主次也不同,直井的井斜和摩擦小,影响因素由接头、材料和摩阻共同作用;而斜井的影响因素主要是摩阻。
由式 (2)、(3)得,卡点深度H与E、A和Δλ成正比关系。E和A属于材料因素,管柱受腐蚀和长期拉伸可导致E和A变小;井斜和摩擦属于摩阻因素,主要使Δλ变小;管柱的接头相当于加厚了管柱,也会使Δλ变小。综合接头、材料和摩阻因素可知,使用式(2)、(3)所得的计算值会小于真实值。
对于直井,管柱的接头、材料和摩阻因素对卡点测量的影响都很小,单独处理难度大,所以可用一个接头、材料和摩阻共同影响系数a来综合处理,a值可通过现场试验测得。加入系数a后的修正公式如下:
对单一管柱,先后在双H6-127井和双H6-137井进行了多次现场试验,为举例说明,选择了2组测量数据 (表1)进行计算,计算结果见表2。
表1 单一管柱现场试验取得数据
表2 单一管柱卡点计算所需参数及计算结果
表3 系数a计算值 (单一管柱)
双H6-127井大修施工证实在2076~2084m井段套管破裂变形,第2个封隔器 (2087m)在起管时上行3m后卡在了套损段,卡点真实深度为2084m。双H6-137井大修施工证实油管结垢将第1个封隔器(2087.7m)埋住造成封隔器卡,卡点真实深度为2087.7m。
表2中卡点深度值H和H′是通过式(2)计算而得,对比真实深度可计算出系数a的值,计算值如表3所示。
由表3,a值取平均值后得单一管柱的系数a=1.065,因此可得单一管柱测卡点的修正公式:
对两段管柱,先后在双S2203井和下T5-604井进行现场试验,数据和计算值分别如表4和表5所示。
表4 两段管柱现场试验取得数据
表5 两段管柱卡点计算所需参数及计算结果
表6 系数a计算值 (两段管柱)
双S2203井大修施工证实油管结垢将第1个封隔器 (1461.1m)埋住造成封隔器卡,卡点真实深度为1461.1m。下T5-604井大修施工证实油层返吐物将第1个封隔器 (1449m)埋住造成封隔器卡,卡点真实深度为1449m。
表5中卡点深度值是通过式 (3)计算而得,对比真实深度可计算出系数a的值,计算值如表6所示。
由表6,a值取平均值后得两段管柱的系数a=1.04,因此可得两段管柱测卡点的修正公式:
现场试验过程中发现对卡点的测量过程进行规范是很有必要的,注意事项如下:①对指重计进行校验,使指重计的精度达到要求,读数时要规范。②上提拉力必须大于管柱自重,但要小于管柱弹性极限载荷。③上提速度要慢,测量时要刹死刹车不能溜钻。④每次上提的增量ΔF要尽量相同,不仅可以判断Δλ是否有效(ΔF相同,Δλ也应相同),而且使每次测量时摩阻相对稳定。⑤不能为了使每次的ΔF相同而下放管柱,这样会导致摩阻方向和大小发生变化。⑥ΔF应尽可能大些,相应的Δλ也会更大有利于现场的准确量取,但不能超过管柱的弹性极限载荷。⑦尽可能多测几组数据,取平均值来减小误差。
斜井的摩阻对卡点测量的影响较大,而且不同斜井摩阻差别也较大。研究摩阻性质及测卡点过程发现,假设上提、下放管柱时摩阻大小相同,可通过以下方法处理摩阻问题:①缓慢上提管柱至拉力为F1,并作标记为点A。②继续缓慢上提至F2,并作标记为点B。③继续缓慢上提至适当拉力F3后稳定。④缓慢下放管柱至标记点B处,并准确读取指重计读数F2′。如图1所示。
设摩阻大小为p,管柱所受拉力为F,由于上提和下放均至点B处Δλ(Δλ=AB)不变,所以上提、下放时管柱所受的拉力均为F。
上提时有:
下放时有:
式(8)和式(9)相加得:
以上方法是通过固定Δλ,将p考虑到ΔF中处理摩阻问题的。同理,也可以固定ΔF,将摩阻p考虑到Δλ中,方法如下:①缓慢上提拉力至F1,并作标记为点A。②继续缓慢上提至F2,并作标记为点B。③继续
所以存在摩阻时的ΔF值应为:缓慢上提至F3后稳定,且要求F3-F2=F2-F1,并作标记为点C,如图1(b)所示。此过程p的大小和方向不变,所以AB=BC。④缓慢下放管柱至指重计读数为F2时停止,并作标记为点D,如图1(c)所示。
假设没有摩阻p时,以上 ①、②、③ 步的标记为点A0、B0、C0,如图1(a)所示,有A0B0=B0C0。由于上提、下放p大小不变,有摩阻时每上提一个ΔF,伸长量就减少一个Δλ′,即图1(a)、(b)中AA0=2Δλ′,BB0=Δλ′,所以下放p反向后,每下放一个ΔF,伸长量将再减少一个Δλ′,即图1(c)中BD=Δλ′,由几何关系得图1(c)中A点与图1(a)中B0点同高,即AD=B0C0。
此时可量取没有摩阻影响时的Δλ值应为:
使用以上两种方法处理摩阻问题时,均假设上提、下放时的摩阻p大小相等为前提进行研究的。虽实际油水井管柱上提、下放的摩阻不同,但大多数情况下差异非常小,该方法用于处理摩阻问题是可行的。
图1 伸长量几何关系图
王67井套压突然上升,并返出地层水泥浆,作业起管柱时遇卡,分析套管破损,测卡点数据和计算值 (使用式 (6)计算卡点深度)分别如表7所示。
表7 王67井测卡点现场取得数据、计算参数和结果
由卡点计算值判断在1123.45m附近套管破裂变形导致管柱遇卡。经大修施工证实在1103.6m处套管变形缩径,套损段在1103.6m及以下,这和卡点测量值相符合。
1)通过推导获得了拉伸法测卡点深度的计算公式。
2)对直井,将测卡点的影响因素使用修正系数进行处理,获得了拉伸法测卡点深度的修正公式,提高了直井卡点的测量准确度。
3)对斜井的主要影响因素是摩阻,研究了处理摩阻的方法,提高了斜井卡点的测量准确度。
4)现场应用表明该技术提高了卡点测量的准确度,能为井下情况的判断提供可靠依据。
[1]陈昭怡,吴桂英 .材料力学 [M].北京:中国建材工业出版社,2005.
[2]刘琮洁,周祥易,张燕,等 .管柱卡点计算公式及应用 [J].江汉石油学院学报,2001,23(4):74~76.
[编辑] 萧雨