分析脱氧槽液位计测量偏差与技术改造

2012-12-31 00:00:00吕鸣
科技资讯 2012年7期


  摘要:年产80万吨甲醇项目脱氧槽安装投用后发现6台液位变送器示值与视镜相差25%,因为这些液位测量会触发全厂停车,本文着重介绍问题产生的原因分析及其整改办法。
  关键词:液位测量平衡容器差压变送器
  中图分类号:TQ05文献标识码:A文章编号:1672-3791(2012)03(a)-0000-00
  
  1 发现问题及原因分析
  按照设计,脱氧槽安装有6台差压式液位变送器,采用平衡容器取压,测量范围0——2800㎜。自脱氧槽通过冲洗引入脱盐水后,我们见证了施工单位对6台变送器进行校验与回路检查,之后用户仪表专业人员又对导压管进行冲洗和仪表数据核对,确认仪表量程为-26.6——0KpSq2VAsdk0++mSmtpDPuCReSdKVRCCkDvJV1HtC1u/E8=a(负迁移)。为了保证测量数据有效,通过建立脱氧槽足够高的液位将平衡容器灌满水,并利用在导压管底部连续排放除去气泡的方法消除指示误差。
  投用仪表后通过降低脱氧槽中水位检验各表实际指示值,此时发现与同高度安装的工业视镜(磁翻板液位计)相比差别较大。
  接到问题通报后,我们首先查阅了厂商提供的平衡容器结构图,图中标示与设计参数一致。由于平衡容器在安装位置无法观测到内部结构,我们设法采取连通器的方法间接确定内部中心管的高度。
  第一步:
  由以上实验足以得出结论:厂商提供的平衡容器尺寸与图纸不符,与液相连通的中心管高度应为2.8m,实际只有2.0m左右。从而造成实际液位在2.0----2.8m之间无法测量,变送器差压为0kPa,液位始终指示100%。而实际空罐时,却仍有25%指示。更为严重的是,由此引发联锁功能混乱,不可能达到设计要求。
  2 解决方案
  经各方协商采取简单可行措施进