申振宏 杜志彬 马江华(华北油田公司第四采油厂)
泉370站拉油改输油优化工艺实现节能降耗
申振宏 杜志彬 马江华(华北油田公司第四采油厂)
泉370站拉油改输油充分利用现有管网,避免了新建管线穿越村庄而产生的高额工农赔偿费。通过相关参数论证,对改造方案进行了优化比选,所选方案充分利用现有单井集油管线,新建泉370-7井到泉63-7井管线,并就近连接,使泉370站到琥大站形成闭路。优化方案的实施大幅减少了两站污水输运量,降低了运行成本,节约了水资源,年创经济效益187.85万元。
工艺优化 拉油改输油 节能降耗
泉370站位于河北廊坊市管家务乡南北陈村南,投产于1989年,负责泉44断块和泉370断块生产原油的转输和加热任务,输送方式为罐车拉运,同时还担负着部分油井管线的油水伴热工作。共涉及油井18口,日产液70t,日产油17t,站内有立式分离器3具,卧式分离器1具,50m3卧式储油罐3具。泉370站集油流程见图1。
泉370站日转运液量70 t,年运费达91.7万元,由于含水较高(75.7%),其中69万元用于拉运污水。泉370站的污水没有被有效利用,而距离该站2k m之外的琥大站由于自产污水满足不了注水量的需求,需要日均加入清水120m3,造成水资源浪费,费用也高。由于站内存在加热、外运、计量等岗位,占用人员较多。
泉370站距离琥大站的直线距离2k m,琥大站也为拉油点,可以将泉370站的来液管输到琥大站进行脱水处理后外运,这样既可以减少泉370站的拉油费用,也可以减少琥大站的清水费用,同时减少一个拉油点,便于生产管理。图2为泉370站和琥大站地理位置图。
从泉370站到琥大站之间铺设一条D 60mm×3.5 mm的输油管线,将泉370站的产出液输送到琥大站。该方案管线投资高,因中间都是村庄,工农赔偿费用也比较高。
管线使用及投资情况见表1。
表1 不同规格管线的投资情况
泉370站和琥大站相关管线情况见表2、图3。
表2 管线参数
充分利用现有单井集油管线,新建泉370-7井到泉63-7井管线,使2口井串联进琥二计,将原泉370-7井管线延长至泉63-40到琥二计管线,并就近连接,使泉370站到琥大站形成闭路(图4,表3)。
表3 管线投资
仅此一项,就比方案1减少管材费56万元,也消除了施工要穿越村庄而引起的高额工农赔偿费,因此决定采用方案2。
管线能力核算:泉370站到琥二计现有管线能满足输液量140m3/d,泉370每天液量70m3/d,该管线能满足生产需要。
热力核算:目前琥大站油加热炉2台,3#加热炉(ZK H J400-Y S/4-Q)2007年安装,4#加热炉(ZS400-Y/4-Q)2001年安装,泉370改输油后,琥大站液量195 t/d。经计算,琥大站输油所需加热炉运行功率为288k W。目前2台加热炉并联使用,功率均为400k W,能满足生产需要。
分离器核算:目前琥大站使用的三相分离器(H XS2.0X7.2-0.6/1)于2001年投入使用,该三相分离器处理液量为18m3/h,日处理液量432m3/d。改造完成后,琥大站日处理液量在230m3左右,能满足生产要求。
具体改造内容见表4。
表4 改造内容细节
1)节约运费:改造后三相分离器脱后油中含水控制在8%以内,泉370站每天少拉污水78t,琥一站每天少拉污水37.2t。泉370站全年节约运费134.16万元;琥一站全年节约运费55.2万元;泉370原油改在琥一站拉油节约运费2.83万元。
2)节约水资源费:12.61万元。
3)增加药剂费用:按照50×10-6浓度计算,年增加药剂费用5.39万元。
4)增加电费:11.56万元。
5)年创经济效益:187.85万元,不到1年即可收回投资。
实现原油管输后,泉370站不存在拉油监督,可以实现并岗减员(减员2名)。
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.04.008
申振宏,2001年毕业于大庆石油学院,自动化专业,工程师,从事油田计量技术及管理工作,E-mail:cy4_szh@petrochina.com.cn,地址:河北省廊坊市第四采油厂综合计划科,065000。
2012-02-09)