杨圣方,董易凡,董永恒,刘媛
中国石油长庆油田苏里格南作业分公司(陕西 西安 710018)
中国石油长庆油田苏里格南作业分公司(以下简称苏南公司)大井丛压裂试气,形成六大流程批量化作业模式。即井丛井安装压裂井口、两套地面流程并试压一趟过;钢丝通井一趟过;电缆射孔一趟过;压裂施工一趟过;快速返排、集中放喷排液一趟过;测试求产一趟过的“6个一趟过”组织模式。
苏南公司压裂试气井丛设备摆放布局的规划和功能区域的合理划分,使每个井场统一标准,做到各项作业互不干扰。压裂施工绩效显著提高[1-4]。
苏南公司现场丛式井钻完井方式是以88.9 mm的套管与TAP 阀一起下入完井。储层改造是通过水力喷射分层压裂实现的。苏南公司现场丛式井主要分直井和定向井,一般需要压裂1~3层,最下面一层通过射孔后进行压裂,上面的一到两层通过打开TAP阀进行压裂。最下面一层压裂完后,投球至TAP 阀位置,隔离下面一层,同时打开TAP 阀滑套,进行压裂。TAP 阀打开的成功与否,直接影响压裂的成败。
自2016年压裂施工以来,TAP阀打不开的情况明显增加。TAP阀打不开严重影响了压裂的施工绩效。后续的连续油管冲砂、补孔等特种作业也产生施工费用,增大了施工成本[5]。同时也增加了补孔、连续油管冲砂交叉作业的施工安全隐患,背离了降本增效的思想。解决TAP 阀打不开的问题成为刻不容缓的事情。对2016年和2017年的TAP 阀多层压裂进行了数据收集调查(表1)。
表1 2016年与2017年TAP阀打开情况对比
从表1 看出,2017 年压裂TAP 阀层失败的比例比2016 年有2倍的增加幅度,对于这种施工现状,解决压裂TAP阀的问题是头等大事。
根据现场实施的解决压裂TAP 阀打不开的经验做法,尝试进行分析,以找到突破口。压裂TAP阀打不开,通常是放喷一晚上,第二天进行压裂,压裂TAP阀层又有可能被打开。放喷一晚上,井筒的陶粒被返排出来,特别是TAP 阀处,这样投球就能很好地坐落在TAP 阀上,从而打开滑套,进行压裂。压裂TAP 阀上残余压裂砂陶粒,影响投球入座,从而导致压裂TAP 阀打不开。按照压裂流程,加砂的最后一个阶段完成后,进入线性胶液的顶替阶段。目前使用5 m3的液量进行送球,也就是保证球的前面有5 m3的清液。怀疑送球液体量与压裂TAP 阀层的打不开问题有一定的相关性。为此,对179 个TAP 层的送球液量(总的顶替量到井筒容积量)进行了统计对比。
对失败的50 层TAP 层压裂的送球液量进行了统计分析,有32层的送球液量在5 m3以下。17层的送球液量在5~7 m3,只有1层的送球液量在7 m3以上。
对129 层成功压裂的送球液量进行了统计分析,55 层的送球液量在7 m3以上,48 层的送球液量在5~7 m3,26层在5 m3以下。对送球液量5 m3以下、5~7 m3、7 m3以上这3个不同液量范围下失败层数与成功层数进行了对比。
送球液量越大,TAP 阀层压裂成功的可能性越大,特别是7 m3以上,成功的比例达到98%以上。
失败层和成功层的送球顶替液量统计见表2。
表2 TAP阀打开成功与失败的送球液量对比
成功层的送球平均顶替量远远大于失败层的,几乎是2 倍之多。通过分析看出送球液量7 m3是TAP 阀打开的临界值。通过现场取样,对送球液量进行进一步分析。图1 中,标有1 m3的塑料瓶是指送球液量1 m3后,从混砂车中取出的样品。其他标签的含义依次类推。
图1 现场施工取样
1 m3的瓶中很清晰地看到瓶底有压裂砂残留,6 m3的瓶中几乎没有压裂砂残留。这些取样可以证实,最后一个阶段的加砂后,液量尾端与压裂球之间有压裂砂的残留。投球打开TAP阀时,残留的压裂砂引起超压,导致TAP 阀打不开,压裂施工失败。足够多的送球液量,保证压裂球前方足够多的清液,使其更容易入座TAP阀,顺利打开,完成压裂施工作业。
从成功打开的TAP 阀收集的数据中可以看出,7 m3的送球液量是个临界值,7 m3或者更多的送球液量可以把TAP 阀冲洗干净,更容易把TAP 阀打开。为什么是7 m3的送球液量呢,分析交联剂的交联性能能够解释其原因。
在压裂作业中,交联剂的交联时间为2~3 min,但是交联剂不能直接把压裂砂和线性胶交联在一起。在交联初期,压裂砂不能完全交联,这一非完全交联期持续1.5 min,因此,会有不确定量的压裂砂残留下来。由于整个泵注流程是连续的,在加砂的最后一个阶段,因为胶液不能完全带走压裂砂,所以压裂砂残留在压裂系统中,从而导致压裂砂输送延迟。延迟时间是1.5 min,排量为4.8 m3/min,在开始的1.5 min 胶液不能完全交联,压裂砂残留下来,携砂液量为7.2 m3,因此,7 m3的送球液量能够冲洗干净残留的压裂砂。
由以上的分析可以看出,送球液量在7 m3及以上,TAP阀打开的成功率较大,决定增加使用的送球液量,由目前现场施工使用的至少5 m3增加到7 m3。增加送球液量至7 m3作为现场压裂TAP阀压开地层的解决方案,并实施应用。
按照以上的送球液量,对后面施工的几个井丛,增加至7 m3以上。结果表明,共压裂TAP 74层,其中73 层的TAP 打开,效果显著。对打开的73 层压裂TAP的送球液量进行了统计(表3)。
最小TAP阀层的送球液量8 m3,最大TAP阀层的送球液量16.1 m3,平均TAP阀层的送球液量是9.8 m3。
表3 对策实施前后的TAP阀打开情况对比
从表3 可以看出,压裂TAP 阀打开的成功率提高显著,几乎是百分之百打开。实施效果非常理想,解决了压裂TAP阀打不开的问题,把增加送球液量这一对策列入压裂施工标准作业程序中,更好地服务于压裂施工作业。
TAP 阀的成功打开,节约了多次试挤及后续重新补孔的时间,避免了射孔和压裂交叉作业带来的风险。2018 年的施工作业中,创造了一天压裂2 口单井、累计6层的单天压裂层的新纪录。
根据2018 年的施工情况,从补孔费用、额外压裂费用等方面进行了施工成本的统计,与2017年比较压裂施工作业节省了700万元。
压裂TAP 阀压不开地层的解决及应用,不仅绩效大大提高,而且取得了良好的经济效益。为苏南产建作业的“降本增效”贡献了力量,更好地服务苏南项目的发展。