复杂条件下综放工作面撤面通防技术的研究与应用
于洪伟
山东新巨龙能源有限责任公司,山东 巨野 274918
1301 N综放工作面是新巨龙公司首个综放面,工作面所采煤层属于3#煤层,煤层地温达42℃,3层煤自燃倾向性等级为Ⅱ类,最短自然发火期46天,工作面撤架中间掐架,采用支架车运输,需将原有通风设施拆除,因此,为保证公司首采综放工作面的安全撤除,需对撤面期间的通防方案进行研究。
撤面;通风;降温;防灭火
1301 N综放工作面是新巨龙公司首个综放面,位于一采区的东部,工作面所采煤层属于3#煤层,平均厚度8.5m,采3.5m放5m,煤尘爆炸指数为35.32%~40.43%,煤的自燃倾向性等级为Ⅱ类,最短自然发火期46天,工作面走向长2600m,倾向长220m,倾角为3°~5°。正常生产时工作面通风采用下行通风。煤系地层平均地温梯度3.23/100m,地温42℃。
2.1 工作面撤架方式采用中间掐架,上下两端同时撤架的方式,采用支架车运输,因此,在撤除支架前需拆除一中车场风门,无法维持工作面下行通风方式,需采取措施将工作面改为上行通风。另外,随着工作面支架撤除,顶板冒落,无法形成全负压通风,工作面形成上、下两条盲巷,无法正常撤除支架。
2.2 由于煤层原岩温度高,撤架期间,支架撤除后顶板冒落,落煤、岩放出热量,威胁着工作人员的身体健康。
2.3 停采后有一定的撤面时间,后部采空区浮煤自燃又呈现出浮煤自燃静态环境,氧化升温区域随着时间的增长,不断地扩大,易威胁着工作面的安全撤架。
因此,需制定专门的撤架期间的通防技术方案。
3.1 撤面期间通风系统设计见图1。
3.1.1 工作面风机选型
根据风量计算细则,回撤期间工作面风量不得低于252m3/min,当工作面支架回撤,通风量低于252m3/min时,1301N上、下平巷需开启局部通风机供风,配风量均须大于252m3/min,故上、下平巷选择安装FBDNO6.0/2×15KW局部通风机供风,以满足现场通风要求,其参数如表1:
表1 FBDNO6.0局部通风机参数
3.1.2 工作面停采刷帮打锚杆期间通风系统设计
工作面停采前,在1301N下平巷(一中车场以南)构筑一组调节风门,停采后,为减少向采空区漏风,通过调节1301N下平巷调节风门,在保证风量不低于配风量的情况下,尽可能减少工作面风量,通过调节风窗大小将风量控制在1000m3/min左右。
3.1.3 工作面回撤期间通风系统设计
3.1.3.1 顶板未冒落期间通风系统设计
在1301N工作面停采前, 1301N下平巷风门(一中车场以南)构筑完成后,关闭1301N下平巷风门,打开一中车场风门,对工作面上行通风系统进行模拟,经实际测定1301N工作面风量为596m3/min,通过分析表明,实际风量大于需风量252m3/min,可以满足撤面期间工作面需风量,因此拆除一中车场风门后,在顶板未冒落撤除支架时,采用全风压上行通风。
3.1.3.2 顶板冒落后通风系统设计
工作面支架回撤前,在1301S上平巷及一采回风上山风门高压侧分别安设2×15KW局扇,因支架撤除顶板冒落后,当实际风量低于需风量252m3/min,开启局部通风机通风。
3.2 撤面期间降温系统设计见图1。
工作面回撤期间,工作面实际供冷量为600KW,经测定工作面撤架处温度为25.8℃,能够满足工作面撤架需要。
3.2.1 1301 N上平巷制冷
1301 N上平巷回撤时,保留现有1301N上平巷(二中车场以南)皮带西侧的一台300KW空冷器,并与1301N上平巷风筒串联,为回撤期间上平巷通风制冷降温使用。
3.2.2 1301 N下平巷制冷
1301 N下平巷回撤时,需将1301N下平巷原空冷器撤除,重新在1301N下平巷(一中车场以南)安装一台300KW空冷器,为1301N下平巷通风制冷降温使用。
3.3 撤面期间防灭火设计
3.3.1 建立注浆压注高分子胶体系统:工作面停采前,沿工作面撤面通道南帮敷设一路φ25mm高压管,形成注胶系统,每20m设置一个φ25mm三通阀门,并与上、下平巷钻机窝里的注胶机管路连接,形成1路高分子胶体系统注浆系统。
图1 1301N工作面撤面通风、降温系统图
3.3.2 工作面架间注胶:根据工作面后部采空区丢煤情况,每个支架架间施工两个注胶孔,分高、低位孔。其中高位孔在支架立柱处开孔,透工作面支架切顶线上方4m处,孔深6.0m,全长封1寸钢管,最里端为1.0m长的花管。另一个孔在支架顶梁与尾梁交点处开孔,透架后4.0m、底板向上3m处的破碎煤体内,孔深5m,全长封1寸钢管,最里端为1.0m长花管。根据支架后部破碎煤体体积,得出每个支架的注胶量为6m3,每个钻孔的注胶量为3m3,工作面注胶总量为6×125=750m3。共需高分子胶体8t。
3.13.3 工作面两端头注胶:工作面注胶结束后,分别对两端头进行打钻注胶。利用防火钻机窝施工钻孔,钻孔终孔位置位于支架架后10m,位于煤层顶板。根据支架后部破碎煤体体积,得出钻机窝每个钻孔的注胶量为30m3,钻机窝端头注胶总量为5×30=150m3。上平巷密闭墙内钻孔每孔注胶量为10m3,上下平巷端头注高分子胶体总量为200m3,总共需压注高分子胶体2t。
3.3.4 上、下平巷注氮:建立下平巷注氮系统,沿工作面敷设管路,利用上平巷30m、60m注氮管注氮,利用下平巷预埋的36m、60m注氮管路向采空区注氮,惰化采空区。
3.3.5 利用预埋的注胶管路100m和40m处的注黄泥复合胶体管路(沿顶板敷设)每天交替压注黄泥复合胶体(每天两班),降低采空区浮煤的温度并封堵裂隙。
3.3.6 上下平巷挂设风帘尽量减少上下端头的漏风,防止采空区浮煤的氧化。
3.3.7 工作面撤架期间利用切眼敷设的高分子注胶管路,对工作面撤架后的采空区进行洒浆。
1301 N工作面已经安全回撤,表明通过采取以上通风、降温、防灭火方案,可以保证在工作面存在煤层原岩温度高,落煤、岩放出热量及煤层自然发火隐患条件下的安全回撤。
10.3969/j.issn.1001-8972.2012.06.036
于洪伟,性别:男,出生年月:1985年9月,毕业院校:2008年毕业于山东科技大学安全工程专业,学历:大学本科,工作单位:山东新巨龙能源有限责任公司。