中原油田采油一厂腐蚀严重井的治理

2012-10-25 07:00丁其杰韩长喜刘生福陈慧丽
石油化工腐蚀与防护 2012年6期
关键词:总铁井次口井

丁其杰,韩长喜,刘生福,王 红,陈慧丽

(濮阳市科洋化工有限公司,河南 濮阳 457001)

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油一厂地质状况复杂,产出液具有“四高一低”的特点,产出液Cl-含量为(3~11)×104mg/L、矿化度为(7~22)×104mg/L、HCO3-为50~400 mg/L、井底温度为130~150℃、pH值低(5.5左右)的特点,腐蚀性较强,表现为油井管柱的磨损腐蚀、点蚀等局部腐蚀严重和躺井频繁,影响正常的油气生产。虽然采取投加缓蚀剂等防护治理措施,但是部分高腐蚀油井治理效果不十分明显。2009年7月经分析、论证,选取13-365等 10口产液含水高、腐蚀严重、因腐蚀躺井频繁的油井与科洋化工有限公司进行合作治理,以研究腐蚀严重油井的腐蚀因素,通过室内研制筛选出抗三高(高Cl-、高矿化度、高 CO2)缓蚀剂KY-2,通过优化缓蚀剂加注工艺及浓度,在现场应用后腐蚀速率降低、总铁降低,趟井次数减少,取得较好的防腐效果。

1 腐蚀因素分析

油田生产系统中由于介质的存在,引发了腐蚀的产生,介质的强腐蚀性是造成系统严重腐蚀的最根本原因。2008年7月对该区块10口油井产出液进行了全面的抽样分析,结果见表1。

表1 13-365等10口井产出水腐蚀因素分析数据Table1 Corrosive Factor Data of Output liquid for 13-365 etc 10 oil wells

通过表1数据分析,得出造成13-365等10口油田油井腐蚀的原因有:

(1)油井产出水介质总矿化度较高,Cl-和HCO3-等强腐蚀性离子含量高,溶液的pH值为5.5-6.0,呈弱酸性。

(2)伴生气中CO2含量较多,平均体积分数为1.81%,最高达4.68%,抽检油井中有6口油井的CO2分压都大于0.2 MPa,CO2是造成腐蚀的主要因素。

CO2腐蚀程度与其分压和介质温度有关。一般情况下,分压大于0.21 MPa表现严重的腐蚀现象,分压为0.021~0.21 MPa易产生腐蚀,而分压小于0.021 MPa则可认为不会造成腐蚀。采油一厂10口井中有8口井分压大于0.21MPa,处于CO2腐蚀压力区。CO2的腐蚀性随温度升高而加剧,一般认为CO2在50~90℃带来的腐蚀较为严重。采油一厂温度达50~70℃,处于CO2强腐蚀温度区,因而站内管线频繁腐蚀穿孔。

(3)10口油井产出水中均检测到硫酸盐还原菌,硫酸盐还原菌引起的垢下腐蚀也是造成油管、杆腐蚀的不容忽视的因素。

2 KY-2缓蚀剂的应用研究

针对油井产出液含水高、矿化度高、CO2含量高及存在硫酸盐还原菌的特点,为减缓采油一厂的井筒腐蚀、降低因腐蚀造成的躺井频数,2009年3月通过研究及优化筛选各种缓蚀剂配方,确定选用KY-2型缓蚀剂进行现场防腐试验。

2.1 KY-2型缓蚀剂的特性

KY-2型缓蚀剂为油溶性、水分散型缓蚀剂,属咪唑啉类缓蚀剂,是一种含氮五元杂环化合物,为均一液体、无毒、低浊度、对油层无伤害、可与水以任意比互溶。

该缓蚀剂属吸附膜型缓蚀剂,分子中含有多个吸附中心,形成的保护膜比同类型缓蚀剂更致密,吸附成膜性能优于常规的咪唑啉缓蚀剂,能更好地抑制腐蚀的进行。

2.2 缓蚀剂室内评价

为了在现场应用,在室内对10口油井进行模拟实验,加注KY-2缓蚀剂前后腐蚀速率对比见表2。

从表2看出,在未加入缓蚀剂之前,产出水的腐蚀速均大于0.076 mm/a,平均腐蚀速率为0.096 mm/a;当加注100 μg/g KY-2 缓蚀剂时,腐蚀速率基本接近0.076 mm/a,平均腐蚀速率为0.0738 mm/a;当加注150 μg/g KY-2缓蚀剂时,平均腐蚀速率为0.053 mm/a。

表2 加注KY-2(抗CO2)缓蚀剂前后腐蚀速率对比Table2 Corrosion rate comparison after injected KY-2 inhibitor mm/a

根据实验结果,确定了采油一厂的缓蚀剂加药周期为3 d,加药浓度为100 μg/g。

3 现场应用

2009年7月10日至2010年7月采油一厂10口井共投加缓蚀剂1200井次,累计投加缓蚀剂26.07 t。通过对加药井加药前后数据分析,缓蚀效果主要表现为以下三个方面:

①腐蚀速率降低

投加KY-2(抗CO2)型缓蚀剂后,腐蚀速率平均为0.0223 mm/a,比实验前0.0913 mm/a降低了0.0690 mm/a,低于0.0760 mm/a部颁标准,缓蚀效果明显。

②总铁指标下降

加药前平均总铁值为36.1 mg/L,加药后平均总铁值为26.6 mg/L,平均总铁值下降了9.5 mg/L(见表3)。

表3 采油一厂油井投加缓蚀剂前后总铁变化Table3 Comparison of the iron ion in the production water after injected KY-2 inhibitor mg/L

③因腐蚀原因躺井数量明显减少

2008年3月到2009年6月年作业次数累计27井次,严重腐蚀17井次。实施KY-2缓蚀剂加注保护后作业4井次,减少23井次;因腐蚀作业3井次,减少腐蚀作业14井次。

4 经济效益分析

(1)维护费用:由治理前的年均268.42万元减少到治理后46.16万元,同比减少222.26万元。

(2)躺井占产:由治理前的年均94 t,减少到治理后的39.4 t,同比减少54.6 t。每吨原油价格按2000元计算,创效10.92万元。

5 认识与结论

(1)KY-2缓蚀剂比较适合采油一厂腐蚀环境,现场应用后有效降低了腐蚀速率,减少了腐蚀穿孔次数。

(2)缓蚀剂防腐是油井井筒防腐的较有效手段,首先要分析油井产出液的成分及腐蚀机理,进行有针对性的缓蚀剂研究,效果才能比较明显。

(2)腐蚀环境是一个动态变化的条件,当油井井筒、地层、产出液发生变化时,应及时做出分析、评价,及时调整缓蚀剂药品组分及投加方案,保证防腐蚀效果持续有效。

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