吴东明,蔡鲁明,王根年
(天津天铁冶金集团燃气厂,河北涉县056404)
天铁集团热轧板公司15万m3威金斯煤气柜于2007年8月投入运行,几年来运行状况良好,但是随着转炉生产节奏的加快,煤气回收量的增加,气柜活塞升降日益频繁,活塞水平度、漂移度偏差逐渐增大,调平钢丝绳拉力大小不匀,个别钢丝绳磨损严重,甚至出现了钢丝绳单股钢丝断裂现象,气柜的运行安全受到了威胁。因此,在2011年3月10日和4月12日分两次对气柜调平设备进行了检修和调试。
威金斯煤气柜是由支柱和侧板组成的圆形柜体。它的内部是圆形的活塞,由两层橡胶膜把活塞和T档架及T档架和柜壁连接在一起,组成一个封闭气室。向气柜充气时,活塞缓缓上升,带动胶帘向下卷动,增加封闭气室的空间,形成充气。向气柜外送气时,活塞下降,带动胶帘向上卷,减少封闭气室的空间,形成送气。气柜在运行过程中,活塞始终被“浮”在空中。调平装置是活塞在运行中使其保持水平状态的装置,由调平装置和活塞共同组成一个系统,保证气柜的活塞平稳安全的运行。气柜有多组调平装置且均匀分布,每组调平装置分别由活塞径向两点引出的钢丝绳、滑轮和配重块组成。调平配重钢丝绳滑道有异物、滑轮运转不灵活、钢丝绳松紧程度不均衡都会影响到活塞的水平度。每根调平钢丝绳由4个导轮支撑,分别是配重端和活塞端的滑动轮,以及中间的2个导向轮,如图1所示。
天铁热轧板公司15万m3威金斯气柜共有9组调平装置。9组调平配重包括18根钢丝绳,其滑道光滑,在正常的设备检查中并没有发现异物。但是,由于施工的缺陷,个别钢丝绳的4个导轮的中心线不在一条直线上,钢丝绳在活动过程中,在配重和活塞重量的作用下,中间的导向轮被钢丝绳带动着偏向一侧,和导向轮支架相接触,严重影响了导向轮的转动,造成了钢丝绳和导向轮之间的相对摩擦,长时间的摩擦使钢丝绳出现磨损断裂,这种摩擦对活塞的水平度也有一定的影响。此外,还发现调平钢丝绳导向轮转动不灵活,导向轮的铜套和轴需要定期给油杯注油,才能保证导向轮转动灵活,而铜套和轴之间的间隙太小,到达润滑部位的润滑油数量极少,起不到很好的润滑效果,影响了导向轮的灵活转动,使钢丝绳和导向轮之间出现了相对滑动,造成钢丝绳和铜质导轮的摩擦,铜质导轮磨损严重,钢丝绳和导轮之间相互摩擦不断加大,导致钢丝绳出现磨损断裂。
图1 气柜调平系统示意图
对4个导轮中绳槽不在一条直线上的导向轮进行调整,使钢丝绳处于绳槽的正中央,尽量使钢丝绳受到较小的摩擦力,两次检修一共调整了8个导向轮的绳槽。对转动不灵活的16个导轮进行了更换,并缩短了导轮的定期润滑时间。经过导轮的调整和更换,解决了由于钢丝绳和绳槽摩擦力过大、导向轮转动不灵活而产生的拉力不平衡的问题。
参考气柜投产前活塞配重调整时的数据,根据现在活塞的水平度差别,制定合适的配重调整方案,从水平度低的区域取一定的配重块,移到水平度高的区域。记录调整过程中的活塞水平度数值差别,根据数值差别进行动态调整,直至活塞水平度符合要求。
调节气柜活塞位置,使配重砣下降至气柜一层平台处,并适合职工作业的高度之后,用吊车稍微吊起配重块,使钢丝绳不承受拉力,然后更换磨损严重的钢丝绳。更换时尽量使新旧钢丝绳的松紧程度相当,更换完成后,使活塞缓缓着床,以活塞着床为基准点,测量更换过钢丝绳的配重砣上2根相对应的钢丝绳的松紧度,找出较松的钢丝绳。在气柜活塞处,以同一配重砣上较紧的钢丝绳的松紧度为标准,用弹簧秤测量较紧钢丝绳的横向拉力,将此数值作为较松钢丝绳的横向拉力参考值。用倒链拉紧较松的钢丝绳,在钢丝绳的末端重新用钢丝绳扣做合适的固定。经过钢丝绳松紧的调整,使同一配重砣上钢丝绳松紧程度基本相同,保证了活塞调平系统的正常工作。
钢丝绳导向轮的更换和调整,减小了钢丝绳的摩擦阻力,提高了调平装置的灵敏度;活塞配重的调整,使活塞的运行更稳定,保证了气柜的安全运行;钢丝绳的更换,消除了钢丝绳带病运行带来的安全隐患。经过这两次的检修和调试,活塞的漂移度、水平度和调试前相比受到了控制,见表1和表2。
表1 气柜调试前后活塞漂移度对比表 /mm
表2 气柜调试前后活塞水平度对比表 /mm
通过对天铁15万m3威金斯转炉煤气柜活塞调平系统的检修和调试后,使活塞漂移度和水平度受到了控制,满足了生产需要,保证了气柜的正常运行。经过一段时间的生产运行后,气柜状况良好,安全隐患得以消除,为天铁今后同类型的设备的维护检修积累了经验。