官大纯
(湖南华电常德发电有限公司,湖南 常德 415001)
某厂#3,#4脱硫系统共用1个石灰石浆液箱,设计有3台石灰石浆液泵,其中:1台备用,另外2台分别作为2台吸收塔的工作泵,在备用泵与工作泵之间有分断门连接。在吸收塔进浆电动门前设有回流管,如图1所示。
2011年5 月,#3机组大修,#3吸收塔的供浆系统已隔离。2011-05-27 T 12:10,值班人员发现#4吸收塔的石灰石浆液流量下滑,在不到30min的时间内由20m3/h突降至4m3/h,停泵冲洗系统,重启后不久该现象再次发生。
若流量计出现故障会造成指示不准,但在停泵冲洗过程中,发现流量计指示值能迅速升至28 m3/h,流量值与经验值相符。流量计故障的可能性不存在。
若出现石灰石浆液泵缺相运行或出口门开度不够等情况,均会使流量下降,但分布式控制系统(DCS)画面未显示故障信号,就地检查也无异常。重启系统,刚开始的流量能达到20m3/h左右。由此可排除石灰石供浆系统故障的可能性。
若因信号误发,会造成石灰石浆液泵B的进浆电动门和石灰石浆液泵A,B间的分断门同时开启或上述2个门同时大量内漏,这些因素都会造成大量石灰石浆液由此返回石灰石浆液箱,使石灰石浆液泵A至吸收塔的浆液流量大幅减少。在石灰石浆液流速大幅降低的情况下,会造成浆液沉积和堵塞管路,进而减少吸收塔的进浆量。为了验证这一判断是否正确,在运行条件不变的前提下,打开石灰石浆液泵B冲洗水放水门,发现无浆液流出。这一可能性也被排除。
图1 某厂吸收剂浆液供给系统图
为方便检修,该厂2个吸收塔进浆的电动门前均设有手动门。如果手动门部分开启,会造成大量浆液从回流管回流到石灰石浆液箱,使手动门后至吸收塔的管段因石灰石浆液流速降低而沉积浆液,逐步减少浆液的流通面积,从而影响流量。就地检查发现该手动门处于全开状态,这一可能性也被排除。
石灰石浆液质量浓度过大,黏稠度就会增加,流速会降低,相同时间内沉积量加大,会在短时间内堵塞管路。调出DCS画面进行分析,发现输送到吸收塔的石灰石浆液质量浓度恒定在1 240 kg/m3,超出了控制范围(1 180~1 230 kg/m3)。随即要求运行人员增加冲洗进浆管路的时间,通过回流到石灰石浆液箱的水来稀释石灰石浆液。当石灰石浆液质量浓度回到控制范围后,重启系统,运行恢复正常。
通过分析可知,石灰石浆液质量浓度超标是引起补浆量频降的根本原因,应从控制石灰石浆液质量浓度入手,防止类似故障再次发生。
(1)及时调整湿式球磨机进料量和浆液制备系统的补水量,调整好石灰石浆液旋流站分配器,在确保制浆量的同时,应控制好进入石灰石浆液箱的浆液质量浓度。
(2)按照操作规程的要求,定期校验在线质量浓度计,以确保其准确可靠。
(3)定期对石灰石浆液进行手工取样分析,验证在线质量浓度计的准确程度。
(4)在吸收塔进石灰石浆液的过程中,要密切关注石灰石浆液的质量浓度,在仪表的问题排除后,若质量浓度超标,应及时用工艺水进行稀释。
维持较高的石灰石浆液质量浓度,虽然可减少吸收塔的进浆量,对控制吸收塔液位和确保二氧化硫的脱除率有利(尤其是在吸收塔各设备冲洗水阀门内漏,吸收塔液位下降缓慢的情况下),但过高的石灰石浆液质量浓度会导致进浆管路的堵塞,影响吸收塔正常进浆。在运行中,应随时跟踪石灰石浆液质量浓度的变化情况,将石灰石浆液质量浓度控制在合适的范围内。