潘志尚
(云浮发电厂,广东 云浮 527328)
2009年5月20日09:32 某电厂网控事故喇叭响,查110kV 云硫线116 开关保护屏“重合”、“跳闸”指示灯亮。110kV 云硫线116 距离Ι 段保护动作,A、B、C 相间故障,距离:9.68km。
与此同时该电厂#1 发电机转速升至3022r/min,#1 机组发生甩负荷情况。查热控DCS 记录:09:32:44.905 时刻#1 机组DCS 硬件OPC 保护报警及动作,09:32:44.981 时刻硬件OPC 保护动作返回;#1 组机负荷由116MW 甩到最低值45MW。
OPC 动作原理(见图1、图2)如下。
动作条件1:当转速变化超过107%时,OPC 动作。
图1
图2
动作条件2:当功率负荷不平衡率超过60%时,OPC 动作。
动作条件3:当功率负荷不平衡率在30%~60%,对应转速变化率107%~100%交会点时(蓝色下斜线右侧区域)时,OPC 动作。
根据OPC 动作原理,此次OPC 动作的原因有以下3 种可能。
1)实际机组转速到达定值或机组转速信号测量存在偏差导致OPC 保护动作。
对#1 机组转速测量信号,热控人员经检查确认该信号测量可靠,不会出现偶然偏差的可能。
从#1 机组电气PMU 录波数据来看,#1 发电机转速在云硫线线路故障时刻虽有扰动现象,但#1 机组实际转速变化未达到OPC 动作条件1 的动作定值(见表1)。
表1 20090520 云硫线故障时各系统周波
2)热控硬件OPC 逻辑及采样、整定值偏差导致OPC 保护动作。
对OPC 逻辑程序及定值进行检查,该定值是由硬件可烧录芯片存储的,几乎不可能自动发生变化,程序及定值方面的故障情况可能性可以排除,同时通过加量检测,OPC 保护的各采样正常。
3)机组有功功率变化达到定值或送至DEH 的有功功率信号存在偏差,造成OPC 保护动作。
由于线路故障时功率的暂态变化过程极其短暂,超出DEH 和DCS 的记录能力,因此热工方面是无法提供动作时刻功率变化过程。惟一可以提供是DCS 于5-20 09:32:44:905 记录到的OPC 动作信息(5-20 09:32:44:981 复位,动作时间76ms)。
检查传送#1 机组有功功率信号至DEH 的功率变送器,其型号为:FPW-201,三相四线制功率变送器。检查#1 发电机正常运行时有功功率变送器输出正确,通过对同型号有功功率变送器的模拟试验,暂未发现有功变送器输出异常情况。
初步分析#1 机故障录波曲线来看,#1 机组功率在线路故障瞬间有突变现象,且达到了OPC 动作条件3(见图3)。
图3
#1 机组故障录波值显示了#1 发电机功率在故障时,功率变化达到了OPC 的动作条件3。输送至DEH 的发电机有功功率信号是否也达到了OPC 定值,需要进一步检验确认,因此需进一步检验功率变送器暂态特性。
从#1 发电机故障录波曲线中抽取三个点,得出其中的电流、电压向量值,重新输入功率变送器,观察功率变送器的输出情况。
表2
可以得出#1 发电机功功率变送器可以反应电气的暂态过程,在线路故障期间,#1 发电机变送器功率输出信号发生了变化,其值达到了热控OPC 保护的动作定值。
因此为避免#1 机组在外部线路瞬时性故障时热控OPC 保护动作,热控OPC 保护应增加一定延时,以躲过线路的暂态过程,但由于#1 机组采用的是硬件OPC 保护,其定值是固化值,无法增加延时,同时电气及热控保护已的足够的其他同类保护,所以#1 机组取消热控硬件OPC 保护的动作条件3。
功率变送器可以反应电气设备瞬时性故障的暂态过程,可以即时反应设备故障时电流电压的功角变化,所采样出的功率亦会发生较大变化。因此热控OPC 保护应设置一定的动作时间,躲过电气外部设备瞬时故障的暂态过程。对软件OPC 保护,可以通过修改程序增加出口延时来完善;对于完全固化无法修改的硬件OPC 保护,则应取消OPC 保护的动作条件3。