李德钖
介绍变频调速装置在压风机上的恒压控制系统中的运用,系统采用变频调速装置后,有效实现了压力恒定和节约能源。
PLC;变频;环保;节能;恒压
公司地面压风机房现有6台无锡压缩机股份有限公司生产的L-20/6-X型往复活塞空气压缩机,配无锡联合控设备有限公司生产的JJ18-132型自耦减压起动箱,配电动机功功率为132KW。随着矿井井下的用风情况的不断变化,空气压缩机机组的出风量也不断调节。以目前空气压缩机机组出风量主要靠开启或关闭进风阀门来调节,但这种方式会引起供风管路和阀门的振动,而且在使用过程中还存在一些问题,最突出的是进风阀门易损坏,机组运行效率较低,电能损耗较大。
1.空气压缩机动行效率较低,电能损耗较大
往复活塞空气压缩机平时负荷不恒定,波动性较大,压风量一般在40~75%之间波动(因关闭空气压缩机进风阀门运行时电机电流为170A左右),驱动空气压缩机电机的额定电流为262A,空气压缩机在这样的情况下运行效率较低,而且电能损耗较大。
2.目前空气压缩机运行方式
改造前控制方式,如图1所示:
由图1可知,当压力容器内压力达到设定值上限时,压力调节装置通过A管所反映的压力来关闭空气压缩机进风阀门,从而使空气压缩机空载运行,当压力容器内压力达到设定值下限时,压力调节装置也是通过A管所反映的压力来开启空气压缩机进风阀门,从而使空气压缩机满载运行,这样靠压力调节装置关闭、开启进风阀门的方法,虽然很容易控制,但是在任何时间段空气压缩机都属于高速动转状态,从而加剧机械磨损,且电能损耗较大。
3.改造方案
根据以上情况,公司在2009年的的设备改造中,购置了一台AODA160KW变频器对其井行改造,控制系统由主控制器(变频器)、人机界面、PLC三大部分构成,人机界面与PLC之间采用数据通讯PS-232,主控制器与PLC之间采用数据通讯PS-485,主令控制器与PLC之间通讯采用I/O点及模拟信号控制。
如图1中所示在空气压缩机出风管路A点处安装一个压力传感器,然后压力传感器将压力信号变换为5~20mA的电流信号传送至PLC模拟信号端口,经PLC数据处理,再控制变频器输出频率,控制电动机的转速,使其空气压缩机出风管路达到恒压输出,保证矿井井对压风的正常需要,同时人机界面与PLC监控显示变频器、压力运行状态。
改造后控制系统框图,如图2所示:
4.改造效果
节能:根据空气压缩机的运行的特性,空气压缩机的输出风量与空气压缩机的转速成正比,根据近半个多月的抄表观察与工频运行比较,变频运行97度/小时,工频运行103度/小时,变频运行比工频运行每小时少耗电6度,按全年运行5000小时计算,变频运行电量大约是—97度?000小时=485000度,工频运行电量大约是—103度?000小时=515000度,变频运行全年比工频运行节约30000度。
减少对空气压缩机的机械冲击:加装变频器之后,空气压缩机在启动过程中电动机从零频率开始缓慢加速,经过几十秒后达到设定频率,由于电动机启动电流小,转速较低,大大降低机械设备的冲击力,增强了系统的稳定性。
环保:自改用变频器控制已来,采用压力传感器、PLC、变频器直接调节输出压力,所以空气压缩机不用长期高速运行,降低机械磨损,维修周期延长,同时降低供风管路的震动和噪音,大大降低噪音污染。