清河水库泄洪洞闸门保养问题探讨

2012-03-30 03:13:46朱士戈
东北水利水电 2012年5期
关键词:油封启闭机槽钢

朱士戈

(辽宁省清河水库管理局,辽宁 铁岭 112003)

1 基本情况

清河水库泄洪洞出口工作闸门液压启闭机,1965安装完成并投入使用。该启闭机启门力100 t,闭门力40 t,活塞最大行程4.96 m,闸门行程(垂直方向)4.55 m,启门速度0.575 m3/s。油缸内径500 mm,总长5800 mm,活塞外径496 mm,高320 mm,活塞杆直径170 mm,总长6390 mm,滑槽工作面宽440 mm,长6300 mm,拉杆直径150 mm,长3100 mm。1966年7月发现闸门自动下降,事故原因是启闭机活塞漏油所致,修理后继续使用。1982年2月又发现闸门有自动下沉现象,汛后检查确定为液压启闭机活塞密封圈已经严重磨损,更换新密封圈,该圈购于岗南水库,质量不好,只用一年,又发生自动下沉现象。1983年使用铁岭橡胶科研所制造的密封圈,一直使用至今。由于该工作闸门启闭频度较低,所以工作中未发生大的事故。但是根据使用和检查发现,闸门启闭速度逐步降低,漏油量逐渐增加,分析原因为油封磨损,密闭性能降低所致,有必要更换密封装置。

2 油封更换

1)抽油。用油管将油缸、滤油机、油桶连起来,启动滤油机,开始抽滤油。由于在油泵吸口一侧使用较长一段软管连接,油泵运转后,软管逐渐瘪下来,油抽不出来,后来只用软管做管接,使之将油泵和硬塑料管连接起来,解决了问题。从实际运行看,新购滤油机、滤油速度达不到标定流量40 L/min,但使用没问题,干净、轻便。

2)加固工作平台。仔细检查原平台的结构,查清了原结构边界支撑条件及固定情况。同时分析了这次工作过程中的受力特点,确定了荷载传递路线,据此确定了平台加固方案。在启闭机室一层地面以下设有3层钢结构工作平台,在施工过程,受力部位、主要材料、施工人员,都在第一层平台上,下面两层平台受力不大,原结构可满足要求,不考虑加固。根据原有平台结构情况,把活塞杆孔口两侧的150槽钢作为直接承受荷载的构件。150槽钢一侧支撑在钢轨上,而钢轨两端都固定在平台周围的钢筋混凝土墙里,安全可靠。槽钢另一侧与滑道外侧的钢板焊接,但是连接方式不安全。槽钢的一个侧支与钢板焊接,另一支悬空,而且焊缝小,不规范,不能满足工作需要,需要加固。加固方案是在这一端的槽钢下加上支撑,支撑使用100槽钢,长度约600 mm,其上端与槽钢梁焊接,下端固定在滑道外面的厚钢板上。这样处理后,两根槽钢梁承载力完全可满足工作要求。以槽钢梁为支撑,设置工作吊点。将几根70角钢担在两侧槽钢梁上,角钢上再搁几根松木杆,作为斤不落起重吊点,为了安全起见,在活塞杆另一侧同样布置一个吊点,这样启闭机的运动装置包括活塞、活塞杆、十字节体总重约3 t的物体,就由这两只斤不落来吊住并控制上下运动。为了控制运动方向,又在平台地面钢板上焊上角钢,再将锯出凹槽的木方固定在角钢上,通过木方将活塞杆夹住,这样既保证活塞杆可以运动,又能保证活塞杆不被刮碰损害。

3)拆卸油缸油封。将拉杆和活塞杆分离(抽出连接轴),拆卸油缸底盖,底盖卸完,活塞从油缸内拉出来。现场发现,活塞两道油封损坏很严重。V形油封油缸外侧的V边已经残缺不全,有的地方没有了,有的地方十分破烂,表面没有平整的地方,就像溃烂的疮口一样。油缸底盖的上表面堆积许多油封残渣,整个油封摸上去,手感很硬,已经老化。为什么这样的油封还能比较正常的工作呢?分析一定是V形油封残存部分还在发挥作用。活塞、活塞杆油封都拆下后,发现旧油封和按图纸新做油封都不完全相同。旧活塞油封由3个单件组成,而新造活塞油封为一体。在竣工图纸上,活塞上有一个活塞套,在活塞套的上下对称安装两道油封,双向密封效果相同。实际情形是活塞上没有活塞套,油封都是V口朝下一个方向安装的。分析这种安装方式也有合理性。一是闸门开启时需要启门力大(100 t),关闭时闭门力小(40 t),所以活塞上升时密封圈V口朝下密封效果好;二是没有活塞套,对称安装也不一定合适。根据实际情况活塞密封圈也采用这种安装方式。

4)遇到问题。活塞杆新做油封根据提供图纸制造,外径为210 mm,而旧油封为202 mm。鉴于存在上述问题,迅速请制造厂家来现场研究新油封是否能用。厂家技术人员看了新旧油封外形,测量了有关尺寸,还特地看了活塞杆油封装进油缸底座内,认为新油封可以使用。但在实际安装活塞杆油封时出现问题。活塞杆油封外径比油封底座内径大近8 mm,靠强大外力油封才塞进底座内,油封内径被压缩了6 mm,再向油封内穿活塞杆时,无论怎样穿也穿不进去了。因为油封被压进底座后,发生了很大变形,外径被压小,内径也随之缩小,原来活塞杆和油封内径是相同的,一下小了这么多,活塞杆就穿不进去了,就是硬穿进去也会因太紧而将油封拉坏。

5)重做油封,完成安装。由于新做活塞杆油封存在上述问题,不得已,只有重做该油封。为慎重起见,安排将活塞油封也预安装一遍,看能否安上,经试验可以。新油封做完后,当天取回,当天安装到位。活塞油封由于已经预装过,也顺利安装到位。之后将各部位零件顺序往回安装好,对启闭机重新加注新液压油,封闭油缸顶盖。经试验闸门起落38 cm,工作正常。

3 经验和体会

1)这次油封更换是极为必要的。油封拆卸前,由于启闭机工作还比较正常,确实没想到油封能损坏到那样严重程度,说不定那一时挺不住就会穿油而无法启闭闸门,如果发生在汛期关键时刻后果就严重了。

2)准备工作到位。油封更换从2008年即着手准备,查阅图纸,咨询有关人员,油封市场调研,最后申报更换计划。今年开工前,领导再次强调一定要有把握。这使工作中更为慎重,在人员组织、工作方案上做好周密部署。

3)做好安全工作。工程开工前,召开会议,强调安全第一。工作期间严禁喝酒,工作中必须佩戴安全帽。起吊重物要安全加保险;现场所有用电设备必须安装漏电保护装置。这次施工过程中未发生任何安全事故。

4)油封应定期更换。出口闸门启闭机上次更换油封在1983年,至今已经过去26年。根据这次所见实际情况看,油封运行年限过长。这次订货,厂家在供货合同中明确,保证期2年。由于清河水库闸门运行不频繁,每年变闸不超过80次,也没有找到有关规范规定,针对清河水库实际情况,油封5~10年更换一次是必要的。活塞杆油封更换时间可长些,活塞油封可短些。液压油经咨询沈阳液压件厂专家,每4~5年应更换一次。

5)油缸定期清理。这次施工过程中,当拆下油缸底座后,发现油缸上表面沉积着大量油封残渣和杂质。如果这些东西万一被吸到液压站的电磁阀上,造成油路堵塞,启闭机就无法正常运行,影响闸门启闭,造成事故。应随着液压油更换进行全面清理。

6)竣工图纸、设计图纸不可全信。这次订购新油封时,全部参照原设计图纸进行设计制造。施工过程中发现实际油封与图纸并不相符。原图活塞杆旧油封外径210 mm,内径170 mm,实际旧油封外径202 mm,底座内径、压盖外径基本为202 mm,这就造成第一次制作的活塞杆油封,因尺寸相差过大而废弃,这样既延误工期,也浪费了钱。实际活塞与原设计图纸也不相同(油缸也不相同)。这是值得吸取的教训。为保险起见,应先拆卸完,再按产品实际尺寸加工是最有把握的。

7)要重视资料整理归档工作。如果上次更换油封时,资料都能完整存档,也能避免活塞杆油封尺寸错误问题,从而避免资金浪费和工期延误。这完全体现了档案工作的重要性。这次把所有设计施工材料等资料都进行了认真整理归档,为今后工作创造有利条件。

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