楼 杰,蒋建伟
(广东粤电靖海发电有限公司,广东 揭阳 515223)
某电厂600 MW机组,锅炉为东方锅炉厂生产的DG1900/25.4-П2型超临界参数变压直流炉,一次再热、单炉膛、双尾部烟道、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。锅炉主要技术参数如表1所示。
表1 锅炉主要技术参数
2号锅炉从2009年6月大修后,开始发生尾部烟道振动情况。振动主要发生在尾部后烟道省煤器和低温再热器区域,标高44~58 m(如图1灰色区域所示),发生振动时,尾部烟道可听到类似拖拉机马达低沉的轰鸣声。经现场试验,发现振动情况跟负荷有关,振动主要发生在600 MW负荷下,其余负荷未见明显振动。在600MW负荷下,振动又与烟气挡板的开度有关,再热器烟气挡板开度30%~35%,以及45%~70%的区间范围内,尾部烟道都会发生振动,其中,当再热器烟气挡板开度在32%和55%两个位置时,振动最为剧烈。
图1 2号锅炉尾部烟道振动发生区域示意图
为了确认振源,保持600 MW负荷,手动改变过热器、再热器烟气挡板门的开度,利用动平衡仪的测振功能,对尾部烟道的振动频率进行了测量。经试验和测量,发现振动发生在省煤器区域,而且主要发生在再热器烟气挡板门开度为30%~35%以及45%~70%两个区间,其中以32%和55%两个开度振幅最大,分别为 342.5 μm 和 368.8 μm。发生振动的同一个区间内,振动频率一致,分别为31.25 Hz和25.25 Hz。而再热挡板开度在这两个区间之外,不会发生明显的振动。测量结果如表2。
表2 尾部烟道振动测量结果
挡板门开度的改变,主要是引起了烟气流速的改变,由此推断振动与烟气流速有关。
经过查阅相关资料和计算,可以确定该锅炉尾部烟道振动的是由声学共振引起。
(1)卡门涡流(见图2):烟气流经一个圆柱型管子的前缘时,烟气受到阻滞,按伯努力定理,其动能转变为压力能,在前缘附近形成了高压区,促使紧贴圆柱体表面的附面层向后侧延伸。在管子最宽截面处的附近,气流附面层从管子表面的两侧脱开,并形成两个在流动中向尾部拖拽的剪切层。因为自由剪切层的最内层比最外层行移动要慢得多,于是在尾流中就形成了一个规则的旋涡流动。当旋涡交替产生脱落时,其两侧的流体流速和静压是不同的。旋涡形成与长大的一侧流速慢,静压高,而另一侧由于流速快,静压较低,因此在静压较高的一侧产生了一个垂直于流向的推力。由于旋涡交替从两侧脱落,在管子上就激发起周期性的力,使管子在与烟气流动方向相垂直的方向上产生激振。上面所说的旋涡脱落频率就是卡门涡流频率。
图2 卡门涡流示意图
(2)烟道驻波:周期和振幅相同的波相相对进行,互相干涉,形成所谓驻波。当低密度的流体稳定地横向流过管束时,可能产生一个既垂直于管子又垂直于流动方向的声学驻波,尾部烟道满足驻波发生条件。驻波是一种纵波,波的传递速度与驻波所在介质的声速相同。由于烟道内的声波可以与反射回来的声波叠加,因此,烟道的驻波有N阶,N=1,2,3…,也称 N 次谐波。
(3)声学共振的判定:当卡门涡流频率与烟道某阶谐波频率之比为0.8≤K≤1.2,也就是频率相差不超过20%时,就可以引发声学共振。
根据卡门涡流频率公式、驻波公式、锅炉热力计算书、锅炉说明书,对上述频率进行了计算。
(1)卡门涡流频率计算
管排横向绕流旋涡的脱落频率(卡门涡流频率)的计算公式为fs=SU/D
式中,S为斯特劳哈数,可以顺列管子的纵向横向节距比,从图3中查得;U为气流速度,m/s;D为管子外径,m。
图3 顺列管排中管子纵向横向节距比与斯特罗哈数的关系曲线
(2)烟道驻波频率计算
烟道驻波频率通用计算公式中,假如存在驻波,则其波长和烟道净宽W之间必然有一定的关系,基本波(1阶谐波)波长是烟道净宽的两倍;2阶谐波中,波长等于烟道净宽;3阶谐波的波长为净宽的2/3……。
驻波频率计算公式为f=nC/2W
式中,C为某一温度下烟气介质中的声速;n=1,2,3……;W为烟道宽。
表3 惠来电厂2号锅炉省煤器烟道驻波计算数据
从表3计算结果可以看出:600 MW负荷时,省煤器入口卡门涡流频率与省煤器出口3阶驻波频率之比值为0.96;省煤器出口卡门涡流频率与省煤器进口2阶驻波频率之比为1.08,两个比值均在0.8~1.2范围内,且很接近1,因此从理论上可以判断,振动是由于声学共振引起。而现场实测的烟道振动频率 25.25 Hz、31.25 Hz分别与计算出来的出口 3阶和入口2阶驻波频率非常接近,又进一步证明了前面计算结果是正确的,由此断定,2号炉尾部烟道的振动是由于声学共振引起。
解决该类声学振动常用的方法是在烟道内装设消除共振的隔板。根据机械工程手册,烟道内加装隔板的依据如表4。
表4 烟道加装隔板依据
另外,考虑到:①三次谐波的频率为烟道宽度的2/3;②根据东方锅炉厂的经验,在宽度小于6.7 m的烟道中几乎未发生过振动案例。基于以上两点,最后决定采取比机械工程手册多一列隔板,即5列防振隔板的方案,防振隔板由东方锅炉厂设计制造。
由于尾部烟道分为前后两个烟道,每个烟道受热面又分为上、中、下三层。因此采取了加装5×3×2共30块隔板的方案。图4是防振隔板和安装位置的示意图。隔板的位置避开烟道宽度2/3节距位置,左右隔板呈不对称布置。
2011年2—3月,利用2号炉B级检修机会,该电厂将防振隔板进行了安装。
该锅炉B级检修后开机运行至今,锅炉尾部烟道未再发生振动现象。为了检验防振效果,再次到现场进行了振动测量。测量结果如表5。
图4 防振隔板安装位置示意图
表5 尾部烟道振动测量结果
结果表明,防振隔板加装后,尾部烟道已不再有振动现象。
关于锅炉尾部烟道振动问题,可以得出以下结论。
(1)该锅炉尾部烟道的振动频率在22.25 Hz和31.25 Hz,振动的原因为省煤器管排的卡门涡流脱硫频率与尾部烟道的2阶、3阶谐波频率非常接近从而引发了声学共振。
(2)实践证明,消除振动的有效方法之一是在尾部烟道加装防震隔板。加装隔板后,烟道被分隔为若干个小区域,每个区域越小时,其驻波频率越大,当其最小的驻波频率都比卡门涡流的脱落频率大得多时,就可以完全避免共振的发生。
(3)该锅炉安装的防振隔板共30块,总重约10 t,耗材并不多。在检修期间安装,由于零件较多,检修空间受限,安装相对比较困难。建议类似型号参数的锅炉在出厂时设计好防振隔板,受热面安装时直接装上。
[1]魏新华.大型电站锅炉尾部烟道的声学振动[J].锅炉技术,1993(1):1-10.
[2]柴锡强,熊建国,朱云水.锅炉尾部烟道振动原因分析及对策[J].浙江电力,2004(6):6 -9.
[3]赵建新.电厂锅炉尾部烟道振动分析[J].现代电力,2009,26(5):49 -51.
[4]董琨.卡门涡流对电站锅炉安全性的影响及治理措施[J].热力发电,2008,37(10):31 -34.