复杂落物大修打捞解卡技术在胡庆油田的研究与应用

2012-02-27 04:55蔡远高
中国科技纵横 2012年2期
关键词:凡尔解卡落物

蔡远高

摘要:认真分析施工资料,准确判断井下情况,制造、改进修井工具,采取符合井下情况的工艺技术措施,对提高复杂打捞解卡成功率,缩短施工周期,避免井下情况复杂化,尽快恢复产能具有重要意义。本文总结了近2年的大修施工经验,就井下情况认识,工具制造,工艺参数、措施提出了新的见解。

关键词:落物完善工具打捞内磨铣内切割

1、前言

胡庆油田是一个复杂断块砂岩注水开发油田,随着油田开发时间的延长,受井况、井下工具等因素的影响,每年造成的复杂落物井在30-40口,如不及时有效治理,井下技术状况将会逐年变差,使得注采井组不完善,油水井增产增注措施受到制约,给油田的开发和整体经济效益带来不利因素,因此对复杂落物井实施有效的打捞施工,应用各种新技术新工艺提高修井成功率,对我厂的原油生产有着十分重要的意义。

2、针对不同落物,创新研制打捞工具,精心做好复杂打捞工作

针对施工中发生的井下落物,首先,做好资料井史资料调查工作,掌握井筒环境状况,判断落物是否卡、埋;其次,及时到施工现场落实了解井下鱼顶情况;第三,在不使井下复杂化的前提下,优选、加工完善打捞工具,满足鱼顶、井下情况,提高打捞成功率。

2.1 防颗粒泵打捞

今年发生两次防颗粒泵从沉渣筒上接头脱落事故,该筒体外径100mm,外捞没有合适的打捞工具,筒体内有一Φ30mm圆头筛管,距沉渣筒上接头100mm,内捞尺寸受到限制,分别加工空心捞矛、加长开窗捞筒打捞成功。如L20-1井,发现沉渣筒脱扣落井,由于丝堵距井底较深,为防止尾管下落插入砂面造成打捞后卡钻,首先使用公锥打捞,未成功。通过分析、计算,决定用捞矛内捞,为了充分利用鱼腔空间,在不影响矛杆强度的前提下,将矛杆下端加工成空心,同时在不影响卡瓦弹性收缩进入鱼腔的情况下对卡瓦限位,地面试验合格,下井成功捞出全部落物。

2.2 抽油泵下接头打捞

抽油泵从固定凡尔总成断脱后,固定凡尔座与凡尔球及其以下尾管落井,鱼顶为凡尔球及固定凡尔座双鱼顶结构形式。由于凡尔座及凡尔球不易打捞,一般不进行打捞凡尔座及凡尔球,通过对比,选用引鞋拨钩捞矛直接打捞固定凡尔座,利用拨钩先将凡尔球拨入尾管内,而后捞矛打捞凡尔座,可实现一件工具“先拨后捞”的两种功能,现场应用效果较好。

现场应用实例:H5-62井检泵作业,发现泵固定凡尔罩脱扣,其以下管柱落井,鱼顶为凡尔球及固定凡尔座。加工制作引鞋拨钩捞矛,经过“先拨后捞”将落物全部捞出。

2.3 套铣筒处理小件落物

钻塞施工过程,经常发生冲、钻无进尺,经打印落实为原井下小件落物,打捞效率低,甚至捞不上,通常采用套铣筒将其套至井底或用套铣筒将其捞出,达到施工目的。如:胡12-143井钻塞施工,该井提供有笔尖遇阻、通井遇阻各一处,水泥塞面两处,并要求加深人工井底,井况复杂,施工难度大。根据井史及设计提供的相关数据,在磨铣过程中,认真对施工参数、返出物、及其它现象进行分析,认为井下存在落物,通过套铣、套管整形等工艺措施,套捞出枪身下接头,整形成功,满足了地质要求。

2.4 弯曲抽油杆鱼顶打捞技术

H12-123井大修施工,鱼顶为抽油杆,下活页捞筒打捞、解卡,活页落井。仔细研究发现活页座台肩较小,与活页接触仅1mm,是造成活页落井的主要原因。完善工具重新加工活页座,把活页座内径由原来的53mm加厚到45mm,既加大台肩增加接触面积又满足抽油杆接箍通过,同时根据NC23反扣钻杆内径不能满足抽油杆接箍通过的情况,采用活页捞筒+∮60.3mm油管+NC23反扣钻杆的管柱组合,仅两次即打捞出全部抽油杆柱。

3、内磨铣工艺技术在解卡施工中的应用

采用内磨铣工艺技术,利用被卡工具水眼,逐级放大磨铣工具,从内到外对被卡工具进行磨铣切削,或将结构单一的工具(如通井规)铣削完毕实现解卡;将结构复杂工具(如油管锚)中心管铣去,破坏其锁定机构,从而实现解卡。

H5-204井,2008年10月18日上大修,打捞至鱼顶为Φ73mm平油管公扣,深度:2045.67m,落鱼组合:Φ73mm平油管2根+旋流沉砂器+Φ73mm平油管4根+Φ89mm母堵。该处膨胀管变形决定采取先切割、打捞,再磨铣施工。

3.1 加工Φ89mm正反扣喇叭口

喇叭口下部扣型为27/8"UPTBG,上部扣型为27/8"UPTBG反扣,下部喇叭口加工成右旋引鞋。

3.2 丢置喇叭口

管柱组合:Φ89mm正反扣喇叭口+Φ73mm正反扣短接+Φ73mm油管+方钻杆,加压5KN,右旋管柱8圈对扣,无倒车,缓慢上提悬重至160KN,判断对扣成功;上提悬重135KN,右旋管柱15圈,上提悬重140KN,倒扣丢置喇叭口成功,起出Φ73mm正反扣短接以上全部管柱。

3.3 机械切割

下Φ73mm机械内割刀+Φ36mm空心杆8m+Φ73mm油管+方钻杆,深度2049.08m,右旋管柱5圈,下放管柱,钻压3KN,锚定,右旋管柱136圈切割,起出切割管柱。

3.4 打捞油管

下Φ58mm滑块捞矛(接头Φ86mm)+Φ60.3mm反扣钻杆+Φ73mm反扣钻杆+方钻杆,深度2046.83m,上提无卡钻现象,捞出Φ114mm正反扣喇叭口和Φ73mm油管4.52m。

3.5 逐级内磨铣

使用Φ80mm×0.38m铣锥、Φ90mm×0.57m铣锥,分二次将卡点油管铣掉、解卡,剩余落物ф73mm平式管7根+旋流沉砂器+ф89mm母堵,落至人工井底,满足地质要求,完成修井任务。

4、结语

(1)有效解决了胡状庆祖油田井筒日益恶化与油水井正常生产的矛盾,恢复了可采储量,增加了水驱动用储量。

(2)配套了适合胡状庆祖油田复杂落物井筒打捞处理技术,可满足目前施工的要求。

参考文献

[1]胡博仲.油水井大修工艺技术[M].北京:石油工业出版社,1989.

[2]万仁溥.采油技术手册[M].北京:石油工业出版社,1989.

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