李克勇
(西山煤电(集团)公司杜儿坪矿,山西 太原 030022)
杜儿坪矿位于西山煤田东部,是一座设计生产能力500万t的大型现代化矿井。井田大致为北东至南西长约10 km,宽约6.48 km,井田面积69.7 km2。瓦斯等级鉴定为绝对瓦斯涌出量191.14 m3/min,相对瓦斯 23.47 m3/t。现主采 2#、3#、8#煤层,其中 8#煤层为重点开采煤层,同时又是高瓦斯煤层。2011年,根据该矿瓦斯抽采衔接部署,需要快速形成新的瓦斯预抽区域,以达到提高矿井瓦斯抽采率的目的,保证矿井瓦斯发电站的气源充足。该矿决定在新形成的北三8#煤盘区布置一个预抽区域,并对68309工作面提前进行掘送,保证工作面预抽时间达到3年以上。
68309瓦斯预抽巷位于北三十五尺盘区,两巷北邻北三8#煤皮带巷和北三8#煤轨道巷,南邻北一下组总回风巷延伸(未掘),东邻68308工作面(未掘),西邻68310工作面(未掘)。
68309工作面在2011年1月开始掘送,68309工作面走向长1 450 m,倾斜长240 m,工作面煤层总厚度为3.98 ~5.30 m,平均4.80 m;工作面煤层厚度稳定,结构复杂。煤层中有1~2层夹石,其中上部夹石较稳定,下部夹石不稳定,夹石总厚度变化大,最厚达1.6 m,平均0.8 m;煤岩层倾角1°~4°,平均3°,煤层节理发育,易片帮。掘进期间绝对瓦斯涌出量为7.5 m3/min。老顶为石灰岩 K3,平均厚8.60 m,直接顶为石灰岩K1,平均厚1.90 m;直接底为粉砂岩,平均厚1.60 m,老底为泥岩,平均厚 3.20 m。
该矿8#煤层基本参数为:煤层原始瓦斯压力为0.64 MPa,煤层原始瓦斯含量在9.32 ~10.21m/t,平均为 9.77 m/t,百米钻孔瓦斯流量 0.010 476 ~0.097 779 m/(min·hm),钻孔瓦斯衰减系数在0.091 5 ~0.164 36 d-1,透气性系数为 0.051 972 ~0.929 846 MPa·d。工作面煤层爆炸指数为13.41%,煤层自燃倾向等级为Ⅲ级,自燃倾向性为不易自然。
68309瓦斯预抽巷在掘进初期,主要通过一台FBDSN08/2×55局部通风机双电机运转,采用压入式通风方式,工作面供给风量850 m3/min。
1)根据公式:Q掘=125×q掘×K掘涌
得出工作面需风量:
68309预抽巷Q掘=125×4.5×1.5=844 m3/min
根据以上计算结果得:工作面最大需风量为844 m3/min,所以选用一台FBDSN08/2×55局部通风机双电机运转(风机双电机吸风量≥850 m3/min),采用压入式通风,可满足通风要求。
2)根据以下公式校验供给风量是否符合《煤矿安全规程》规定的风速:60×S×0.25≤Q掘≤60×S×4,得出校验结果为:
68309预抽巷:270 m3/min≤844 m3/min≤4 320 m3/min。
根据以上计算结果得:68309预抽巷和68309机轨合一巷掘进期间选用一台FBDSN08/2×55局部通风机双电机运转(风机双电机吸风量≥850 m3/min)均符合《煤矿安全规程》第101条、煤巷及半煤岩巷掘进通风风速最低0.25 m/s、最高4.0 m/s的要求。
3)68309瓦斯预抽巷掘进期间最大风排瓦斯浓度因小于0.8%,瓦斯涌出不均衡系数为1.5,则根据工作面供风量计算得到工作面最大风排瓦斯量为:
68309预抽巷 Q风排<850 m3/min×0.8% ÷1.5=4.53 m3/min。
所以,取工作面最大风排瓦斯量为:68309预抽巷 Q风排=4.5 m3/min。
根据《煤矿安全规程》规定“一个掘进工作面的绝对瓦斯涌出量大于3 m3/min,用通风方法解决瓦斯问题不合理时,需采取瓦斯抽采措施降低工作面绝对瓦斯涌出量”。当巷道掘送至400 m位置时,用一台风机输送的风量不能满足排放瓦斯要求,瓦斯频繁超限,造成工作面经常因瓦斯断电停止生产,严重制约掘进进尺,影响了矿井衔接,为此从2011年4月开始,采取工作面前进方向左帮施工钻场,使用ZDY-4000L型履带式全液压钻机进行施工钻孔,取得了显著效果,并在2011年7月巷道顺利掘送到位,保证了预抽区的接替,同时也缓解了工作面衔接紧张状况。
边掘边抽技术是该矿在高瓦斯煤层中即8#煤层中的首次应用,到目前为止该矿在北三8#煤盘区的68309工作面瓦斯预抽巷已经掘送完毕,边掘边抽技术效果显著,瓦斯抽采率能达到1~1.5 m3/min。68309机轨合一巷正在掘送过程中,该矿将继续使用边掘边抽技术,有效降低巷道掘进过程中的瓦斯涌出量,并对该区域施工本煤层钻孔,提前形成预抽区,既保证了掘进进尺,又能提前预抽,保证工作面的正常衔接。
在68309瓦斯预抽巷施工到450 m时,由于瓦斯超限无法正常施工。决定在68309瓦斯预抽巷前进方向的左帮施工瓦斯钻场,在钻场内沿工作面走向施工走向孔和定角度孔,以达到降低掘进施工过程中瓦斯涌出浓度,提高工作面掘进进尺的目的。
在68309瓦斯预抽巷450 m处掘进方向左帮施工第1个瓦斯抽采钻场,之后每150 m施工一个瓦斯抽采钻场,共计7个。抽采钻场规格为:长×宽×高=5 m×3 m×3.4 m。每个钻场施工4个4钻孔,设计孔深200 m,孔径113 mm,钻孔呈小扇型布置,每个钻场钻孔进尺为800 m,钻孔施工完毕后,使用PE管封孔器,封孔器直径为50 mm,长度为4 m,2根封孔器中间用PE管专用胶连接固定,采用麻袋缠绕聚氨酯前后做挡圈,用注浆泵注灌聚氨酯的封孔工艺,封孔深度为8 m,封孔长度为6 m。钻场钻孔每天24 h不间断抽放。由此可看出,钻孔施工长度比钻场间隔距离多50 m,形成瓦斯预抽叠加区域,每掘进循环钻孔交叉50 m,起到边掘边抽的效果。
在68309瓦斯预抽巷施工垂直于煤壁、孔深220 m的本煤层预抽钻孔,间距3 m,钻孔孔径为113 mm,倾角-2.5°。共设计孔数445个,总进尺97 900 m(445个×220 m/个=97 900 m)。施工的本煤层预抽钻孔及降低掘进期间巷道内瓦斯涌出量,同时对68309工作面及相邻工作面本煤层提前进行了瓦斯预抽,形成了一个接替预抽区,保证了该矿瓦斯发电厂的气源,降低了回采期间的瓦斯涌出量。
由于8#煤层透气性低,为提高瓦斯抽放量,利用地面永久抽放泵进行抽放,工作面顺槽抽放管直径d200 mm,抽放负压25~30 kPa,并定期考察抽放流量、浓度、负压等基本参数。
通过钻孔基本能探明工作面前方落差小于3 m的小断层,这是目前采用其他手段难以判断的,避免了一定的地质风险。采用边掘边抽技术既解决了工作面掘进期间瓦斯涌出量大的问题,又使掘进进尺大幅度提升,是目前瓦斯治理的有效措施之一。
瓦斯浓度数据表见表1。
1)在68309预抽巷钻场内施工的边掘边抽钻孔和巷道内施工的本煤层钻孔,即对68309预抽巷掘进期间进行了边掘边抽,同时又对附近巷道范围进行了预抽和掘进时的边掘边抽,确保掘进工作面的瓦斯不超限,瓦斯浓度控制在《煤矿安全规程》规定的范围内,保证了掘进工作面的安全生产。
2)施工瓦斯抽放钻孔,解决了掘进施工过程中巷道两帮附近涌出瓦斯,大大降低了风流中瓦斯浓度,杜绝了瓦斯超限现象。2011年1月到3月在未实施边掘边抽技术时共发生瓦斯超限10次,瓦斯浓度高达2.5%,不开机的情况下瓦斯浓度也能达到0.3% ~0.4%,在采取边掘边抽措施后,瓦斯浓度一般不超过0.3%,没有发生一次瓦斯超限事故,保证了安全生产。
3)在没有采取边掘边抽措施前,掘进队月进尺140~180 m,采取措施后平均月进尺能达到260~280 m,最高达300 m/月,是采取措施前的2倍,提高了掘进率,比预计提前掘送到位,缓解了瓦斯预抽的衔接,保证了采面接替紧张的局面。
掘送至450 m处时,巷道瓦斯浓度高达2.5%,不开机的情况下瓦斯浓度也能达到0.3% ~0.4%,大大制约着掘进进尺。实现边掘边抽时,瓦斯浓度大大降低,巷道掘送至1 350 m时,瓦斯浓度一般不超过0.3%,通过7个钻场瓦斯抽采,降低了临近煤层的瓦斯浓度,对掘送68309机轨合一巷提前进行了预抽。同时也提前形成了预抽区,满足了该矿瓦斯发电厂的气源。
表1 瓦斯浓度数据表
1)该矿将尽快建立一支移动瓦斯抽放队伍,对符合条件的高瓦斯煤层进行边掘边抽或采取提前预抽,保证瓦斯发电站的正常气源,保证工作面预抽3年以上的正常回采。
2)开展瓦斯地质预测预报工作。
3)增加投入,更换矿井主要通风机,大幅度提高矿井风量。
4)对主要回风道进行改造,做到大断面回风,有效地降低通风阻力。
随着矿井开采深入,瓦斯涌出量日益增大,个别区域瓦斯涌出异常,靠常规的通风方式很难解决,只能在使用大功率风机通风方式的基础上寻求更快更好的方法,边掘边抽技术是该矿在北三8#煤盘区首次采取的措施,取得了显著效果,值得在今后的高瓦斯煤层开采中应用。