东河1-4-7超深井分层注水工艺及应用评价

2011-11-16 06:43周怀光沈建新赵振兴中石油塔里木油田分公司开发事业部新疆库尔勒841000
石油天然气学报 2011年6期
关键词:东河水器卡瓦

周怀光,沈建新,陈 洪 李 哲,赵振兴 (中石油塔里木油田分公司开发事业部,新疆 库尔勒841000)

东河1-4-7超深井分层注水工艺及应用评价

周怀光,沈建新,陈 洪 李 哲,赵振兴 (中石油塔里木油田分公司开发事业部,新疆 库尔勒841000)

在调研国内主要油田分层注水工艺的基础上,开发了一套适合塔里木油田的分层注水工艺,在塔里木油田超深井上开展试验,并在塔里木油田东河1-4-7井中应用成功,取得了可喜的地质增油效果,研究结果可为类似油田作业提供参考。

塔里木油田;超深井;分层注水工艺 ;增油效果

东河塘油田自1995年注水开发后,层间矛盾逐渐突出,上部CⅢ1+2岩性段水驱效率低,采出程度低,由于储层物性差,表现为层状开发特征;中部高渗层CⅢ23岩性段水淹严重,已形成次生底水,下部CⅢ4+5岩性段水淹程度高。东河1-4-7井2009年3月吸水剖面资料表明,东河1-4-7井CⅢ2以下岩性段 (相对吸水量99.07%)吸水偏多,CⅢ1岩性段 (相对吸水量0.93%)不吸水,存在明显的层间吸水不均问题。在轮南油田6口注水井 (井深平均在4800m)成功实施超深井分层注水工艺的经验基础上,提出了对东河1-4-7超深井 (井深5920m)实施分层注水工艺,以解决CⅢ1岩性段和CⅢ2以下岩性段之间吸水不均的问题。

1 分层注水工艺配套工具结构原理

东河1-4-7井注水层深约5920m,为一口直井,地层温度140℃左右,注水最高井口压力40MPa。因此,注水井分层配注工具[1,2]及配套管柱必须满足井深6000m、井温150℃、工作压力100MPa的超深井分层注水的要求及工具投捞安全可靠、成功率高的要求。工程上实施超深井分层注水有3个难点:一是分层注水层位深,要求完井工具耐高温、高压;二是CⅢ1、2岩性段只有3m厚的夹层,实施封隔器卡层作业难度大;三是CⅢ1岩性段物性差,注水难度大。

现将分层注水工艺配套工具的结构原理简述如下。

1)7in MCHR卡瓦封隔器 它由坐封机构、密封机构、自锁机构和解封机构组成。工作原理为:7in MCHR封隔器是通过油管内打压,活塞结构使卡瓦张开,压缩胶筒坐封 (也可以通过井筒静液柱压力坐封),其内部设计有倒齿棘爪机构,坐封后将胶筒保持在压缩状态。通过上提管柱剪断剪切环来实现解封。

2)KPX-116偏心配水器 该偏心配水器主要由偏心工作筒和偏心堵塞器组成。工作原理为:正常注水时,堵塞器靠堵塞器主体台阶坐于工作筒主体的偏孔内,凸轮位于偏孔的扩孔处,在凸轮作用下使堵塞器在正常注水压力下不至于飞出,堵塞器主体上有4道密封圈封住偏孔的出液槽,注入水经堵塞器滤罩、水嘴和出液槽进入油套环空,最后注入地层。

3)锚定扶正器 (7in水力锚) 该锚定扶正器主要由锚体和锚爪组成。工作原理为:在封隔器坐封及注水过程中,靠液体压力,锚爪同步伸出锚定在套管内壁上,对管柱起到锚定扶正作用,在正常注水时主要降低管柱的横向蠕动效应。座封方式:油管打压座封,上提管柱解封。

4)高压补偿器 (高压伸缩管) 它主要由外管、内管和锁定机构组成。工作原理为;伸缩管可与封隔器配合使用,主要降低管柱的纵向蠕动效应,防止损坏油管和封隔器[3]。

2 分层注水管柱及施工程序

1)二级三段配注管柱 根据东河1-4-7井的夹层小 (3m)、井深 (5920m)超深的突出特点,采用的配注工具组合的二级三段配注锚定补偿式[3]工艺管柱结构 (自上而下)为:补偿器(高压伸缩管)+水力锚+7in MCHR卡瓦封隔器(自带卡瓦)+KPX-116偏心配水器+7in MCHR卡瓦封隔器(自带卡瓦)+KPX-116偏心配水器+7in MCHR卡瓦封隔器(自带卡瓦)+KPX-116偏心配水器+单流阀。

2)施工步骤 用7in套管刮管器刮削套管,射孔井段可反复提下数次,实探井底,确定是否冲砂,用洗井液正-反-正洗井。对CⅢ1岩性段补孔5753.0~5776.0m,共计23m。下Y211-148封隔器验窜管柱,对CⅢ1岩性段和CⅢ2岩性段 (二层之间夹层只有3m)验窜,测CⅢ1岩性段吸水性能。采用多氰酸酸化CⅢ1岩性段。丈量油管、封隔器、配水器、水力锚、伸缩管等井下工具,组配井下管柱 (偏心配水器堵塞式双探头压力计和堵塞器 (死嘴)合格装入偏心工作筒)。下分层注水管柱,据情况调整管柱长度,严格较深,保证封隔器、配水器、水力锚下到预定位置。装井口,采油树试压70MPa,反替环空保护液,油管憋压按照0→7→14→21→28MPa稳步上升,中间间隔5min左右,封隔器坐封。井口憋压,管柱验漏,若有漏失现象,下井下流量计验漏测试,全井验漏合格后进行下步工作。改变工作制度开-关-开井,钢丝捞出堵塞式压力计回放数据,以确定施工目的层是否窜槽,封隔器是否密封。验漏、验窜、验封合格后,测分层吸水指示曲线。根据各层吸水指示曲线调配合适的水嘴。

3 现场应用评价

3.1 超深井分层测试投捞情况

采用超深井配注工具及二级三段工艺管柱在东河1-4-7井对CⅢ1、CⅢ2和CⅢ2以下岩性段实施分层注水施工,封隔器坐封、管柱验漏压力26.0MPa,时间30min,压力不降。13次投捞,次次成功,提捞过程中无遇阻现象,投捞成功率100%。2010年11月19日捞出双探头电子压力计 (耐压100MPa,耐温150℃)发现压力计进水,判断认为密封失效 。经过更换密封件对封隔器成功验封,证明第2级封隔器密封良好 ;利用耐压100MPa、耐温150℃井下电磁流量计测试流量,同样获得成功。

3.2 分层注水后吸水剖面测试情况

分层注水前后的吸水剖面如图1、2所示。由图1、2可以看出,分注前CⅢ1岩性段基本不吸水 (相对吸水量0.4%),分注后吸水剖面都趋于均衡,达到了配注要求,其中CⅢ3岩性段以下地质上要求暂时不注水 (目前是死嘴)。

图1 东河1-4-7井分注前吸水剖面

图2 东河1-4-7井分注后吸水剖面

3.3 分层注水效果

东河1-4-7井实施超深井分层注水,周边采油井取得了明显的增油、控水、增储效果和显著的经济效益。施工后井组日产油由319t上升到348t,增产比1.1;原油含水率由39.2%下降到33.1%,下降了6.1个百分点。井组动用可采储量由4.188×104t上升到5.611×104t,增加动用可采储量1.423×104t。增油有效期12个月,累积增产原油10440t。原油价格按3412元/t计算,并扣除260万元分层配注成本,东河1-4-7井组分层配注原油增产盈利3302万元,投入产出比1∶12.7。

4 结 语

采用超深井分层注水工艺及配套技术,在东河1-4-7井应用满足了超深井分层配注的工艺技术要求,有效地解决了层间矛盾,提高了低压低渗层储量的动用程度,达到降低油井含水、提高油井产量的目的,注采井组控水、增油、增储效果明显,取得了显著的经济效益。超深井分层注水工艺在塔里木油田具有广阔的应用前景。

[1]裴承河.分层注水技术在长6油藏开发中的应用 [J].西安石油大学学报 (自然科学版),2006,21(2):34~36.

[2]万仁溥.采油技术手册 (下册)[M].北京:石油工业出版社,2000.

[3]王增林.锚定补偿式分层注水管柱研究及应用 [J].石油机械,2001,29(7):30~32.

TE 357.6

A

1000-9752(2011)06-0338-03

2011-05-22

周怀光 (1984-),男,2007年中国石油大学 (华东)毕业,助理工程师,现主要从事采油、试油工程研究工作。

[编辑] 苏开科

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