板中地区注水系统节能改造

2011-11-07 07:12:10方德威大港油田公司吴朝玲大港油田公司第五采油厂
石油石化节能 2011年1期
关键词:大港油田注水泵采油厂

方德威 (大港油田公司) 吴朝玲(大港油田公司第五采油厂)

魏云生(大港油田公司) 邓刚(大港油田公司第四采油厂)

板中地区注水系统节能改造

方德威 (大港油田公司) 吴朝玲(大港油田公司第五采油厂)

魏云生(大港油田公司) 邓刚(大港油田公司第四采油厂)

大港油田公司采油四厂紧紧围绕大港油田公司注水工程,以提高注水效率为主线,开展注水工作。针对板中地区部分注水站点内个别单井注入压力高、注水泵能力不足、注水站控制水量少,区域互补调剂难度大等问题,实施了整体优化改造。改造实施后,实现了板8注为中心的板中地区供水系统,平均注水单耗下降了1.93 kW·h/m3,年节支达1.38×106元。

注水工程 整体优化 节能降耗

1 概述

大港油田公司采油四厂板中注水系统有板6注、板7注、板8注、板16注等4座注水站,地面均建有完善的注水配套系统。其供水水源主要来自板一联合站供污水阀组至板中供水管线(管径及节点压力见表1),供水管道末端已出现能力不足问题。

表1 管径及节点压力

表2 各注水站运行能力及水量

2 注水泵型号及运行参数

注水泵型号及运行参数见表3~表5。

表3 3H-8/450型注水泵

表4 5ZB-12/37型高压注水泵

表5 5ZB-12/42型高压注水泵

3 板中注水系统存在的问题

板中供水系统管通能力不足。特别是板6注地区,由于处于板中供水系统的末端,现有直径114 mm的复合管道实际供水能力在650 m3/d左右,造成下游站点时常出现供水不及、频繁停泵的现象。为保证正常注水,板6注、白1注等注水站不得不实行清污混注。根据地质安排,未来几年将在板中地区加大注水开发力度,现有供水管道能力已不能满足地质开发需求。

随着改变开发方式及综合治理的进行,地质部门对板中地区重新进行了规划,预计新增注水需求在800 m3以上,现有注水泵能力已不能满足实际地质需求。同时,板8注、板16注均存在由于个别单井注入压力高使得整体系统压力“居高不下”的现象,使得单井截止阀使用寿命短、注水泵柱塞直径选择难度大,不利于节能降耗工作的开展。

4 解决方案

(1)更换、升级供水管道,提高管线流量,以满足板中地区的注水需求。

(2)扩建、改造板8注,停运板7注、板16注,提高资源利用率,加强区域内互补、调剂能力。

(3)加强单井分析,应用注水井酸化解堵技术,解除近井地带污染堵塞,降低注水压力。

5 工艺改造

5.1 供水系统

将板20站—板8注、板8注—板6注供水复合管线更换为钢管线并进行管径升级,提高管线流量至2 660 m3/d,以满足板中地区的注水需求。

5.2 注水系统

扩建改造板8注,板16注保留原有工艺。以板8注(建成3台5柱塞泵)为中心,向西南铺设一条高压注水干线,将板16注所属注水井均调头于新建干线上。

由板8注泵出口向西南方向铺设φ114×14高压注水干线2.3 km至板21-8井场,然后对接原φ 89×12高压注水管线至板16注。

板16注原有注水井均根据具体情况,调头于新铺注水干线上。

同时,板8注与板16注地区水井工作量实施后,预计地质配注在1 700 m3左右。按照目前压力系统(17 MPa)计算,3台5柱塞注水泵能力达到1 908 m3,可以满足需要。考虑到该地区其他新井的投注和系统压力上升的情况,按照25 MPa系统压力计算,3台5柱塞注水泵能力为1 440 m3,能力仍有不足。因此,在板16注保留了原有注水工艺。当地质要求配注量超出新建系统能力时,可启用该地区注水泵,向系统内补给高压水。

5.3 单井酸化解堵

针对注水井近井地带污染堵塞、注水压力高、注水困难的问题,我们立足水井降压,兼顾系统降耗,在板8注、板16注的板21-3、板880-2两口水井上实施酸化解堵,平均单井注入压力下降12.1 MPa,注水站系统压力平均降低5.3 MPa。

6 改造实施效果

在油田公司及采油厂相关部门的大力支持下,2008年3—9月对板中地区供注水系统成功进行了整体工艺改造,整体改造投资费用4.22×106元。

(1)板中地区管通能力由原来的1 400 m3增加到2 660 m3,各站点来水压力平均增加0.6 MPa,年注水量增加2.2×104m3;同时通过平稳供水,减少了注水泵启停次数。

(2)优化合并注水站,停运注水站点2座,年度减少注水站运行成本开支近7.5×105元。

(3)在立足单井降压、兼顾系统降耗后,平均单井注入压力下降12.1 MPa,注水站系统压力平均降低5.3 MPa。

截至2008年12月,通过实际运行监控,板中地区平均注水单耗由2007年底的7.24 kW·h/m3下降到目前的5.31 kW·h/m3,年累计节电9×105kW·h。按电费0.7元/(kW·h)计算,年节支6.3×105元,合计年节支达1.38×106元,为板中地区高效开发提供了坚实的保证。

[1]韦国斌.油田注水系统节能[J].石油规划设计,1996(2).

[2]常玉连.油田注水系统节能技术与装置[J].国外石油机械,1997(6).

2010-11-28)

方德威,工程师,1994年毕业于大港石油学校钻井工程专业,2006取得长江大学石油工程专业本科学历,现任大港油田公司生产运行处应急管理科主管,E-mail:fangdwei@163.com,地址:大港油田公司生产运行处,300280。

10.3969/j.issn.2095-1493.2011.01.017

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