高尘段布置SCR脱硝装置对锅炉运行的影响

2011-10-19 07:48浙江浙能乐清发电有限责任公司郑星伟
河南科技 2011年14期
关键词:预器积灰烟道

浙江浙能乐清发电有限责任公司 陈 俊 郑星伟 王 毅

高尘段布置SCR脱硝装置对锅炉运行的影响

浙江浙能乐清发电有限责任公司 陈 俊 郑星伟 王 毅

一、电厂脱硝的必要性

氮氧化物主要包括N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4和N2O5。大气中以NO和NO2为主要形式存在,这二者也就是我们通常所说的NOx。NOx作为大气污染源,带来的环境问题包括形成酸雨、湖泊水系酸性化、森林破坏、能见度降低、在空气中形成细小颗粒等。另外NOx导致呼吸疾病,影响人类的健康。资料表明自然界中的NOx有63%来自工业污染的排放,是自然发生源的2倍,其中发电工业和汽车尾气各占40%,其他工业占20%,而在以煤炭为主要一次能源的中国,火力发电作为理想的煤炭消费终端,燃煤电站锅炉排放的NOx绝对占比在60%以上。控制燃煤电厂NOx排放量在维持环境可持续发展工程中占有重要地位。2011年1月14日环保部发布《火电厂大气污染物排放标准(二次意见稿)》,规定从2012年1月1日开始,要求所有新建火电机组NOx排放量控制在100mg/m3,重点地区新建火电厂必须同步建设烟气脱硝装置,2015年年底前,现役机组全部完成脱硝改造。

二、SCR脱硝原理简介

在现有的烟气脱硝方法中,选择性催化还原(SCR)法最为成熟,也因其具有脱除效率高(可达90%)、无副产物、不形成二次污染,装置结构简单、运行可靠等优点,使用最为广泛。SCR脱硝的基本原理是氮氧化物在催化剂作用下,在一定温度条件(一般为250~450℃)时,被还原剂(一般选择用NH3)还原为无害的氮气和水。

SCR法烟气脱硝的主要反应方程式如下:

在反应过程中,NH3选择性地和NOx反应生成N2和H2O,而不是被O2氧化,所以反应被称为具有“选择性”。SCR脱硝装置常用的还原剂有氨水、液氨和尿素,催化剂则多采用以TiO2为载体的碱金属(V2O5、WO3、Mn2O3等)。

三、SCR脱硝装置简介

在SCR脱硝工艺中,根据反应器和电除尘的相对安装位置,可将SCR分为高粉尘布置方式、低粉尘布置方式和尾部布置方式三类。

在高尘段布置方式中,SCR反应器布置在锅炉省煤器和空气预热器之间,其烟气温度高,可以满足催化剂活性要求。缺点是烟气中的飞灰含量高,对催化剂的防磨损和防堵塞的性能要求较高。

在低粉尘布置方式中,SCR反应器布置在静电除尘器之后、烟气脱硫装置之前。此时烟气中的粉尘含量极小,但烟气中的SOx仍然存在,与残留的氨反应生成(NH4)2SO4、NH4HSO4,而发生堵塞的可能性仍然存在,且一旦发生堵塞,运行中较难处理。一般这种方式很少采用。

在尾部布置方式中,SCR布置在二氧化硫吸收塔之后、烟囱之前。此时烟气中的飞灰含量大幅减少,但为了提高温度以增强催化剂反应活性,需要安装蒸汽加热器和烟气换热器,将烟气加热至300~400℃,系统会变得复杂,增加了投资。

以上三种方式中,应用最为广泛的是高尘段布置方式。采用高尘段布置方式的SCR烟气流程如图1所示。

SCR脱硝系统由SCR反应器及辅助系统、氨储存及处理系统、氨注入系统等三个子系统组成。在SCR工艺中,催化剂放在SCR反应器里,还原剂液态氨在注入SCR系统烟气之前经由蒸发器蒸发汽化,汽化后的氨和稀释空气混合,通过喷氨格栅喷入SCR反应器上游的烟气中。充分混合后的还原剂和烟气在SCR反应器中反应,去除NOx。SCR反应器采用分层的方式布置催化剂。通常先将催化剂制成板状或蜂窝状的催化剂元件,然后结合成组块,最后构成反应器的催化剂层。反应器内催化剂的层数取决于所需催化剂反应表面积,对于工作在高尘环境中的催化反应器,典型的布置方式是采用2+1层催化剂,最上层催化剂的上面还要设一层无催化剂的整流层,以保证烟气进入催化剂层的气流均匀。通常,还要在第二层催化剂下面预留一备用空间,以便在上面的某一催化剂层失效时,增加第三层催化剂层。催化剂的最佳工作温度约在300~400℃ 的范围内,NOx的脱除效率可达90%以上。高尘段布置SCR脱硝反应器内部结构如图2所示。

四、高尘段布置SCR脱硝装置对锅炉运行的影响

高尘段布置SCR脱硝装置是当下电厂中采用最为广泛的烟气脱硝方式,脱硝装置的增设,在满足锅炉排烟环保性要求的同时,也会对锅炉的安全运行和经济运行产生一定程度的负面影响,分析这些负面影响,提出改善措施,对保证锅炉稳定经济运行有着十分积极的意义。

1. 对锅炉尾部烟道积灰的影响。SCR脱硝装置投运时,向烟道内喷射的氨气(NH3)不可能实时与NOx完全发生反应,或多或少总有部分部分氨气会在未与NOx发生反应的情况下离开反应器,进入空预器(称为氨的逃逸率)。逃逸的氨气在一定的温度下,会与烟气中的SO3和H2O反应生成硫酸氨和硫酸氢氨。在空预器区域,SO2的浓度远大于SO3的浓度,反应生成物基本上都是硫酸氢氨(NH4HSO4),硫酸氢氨在150~200℃范围内会发生沉积,形成一种很黏稠的物质,易造成空预器的积灰(硫酸氢氨型积灰)。

锅炉燃煤中的硫分在燃烧后产生SO2和SO3气体,SO3气体与水蒸气结合生成硫酸蒸气,其凝结露点温度高达120℃以上,当空气预热器管壁温度低于所生成的硫酸露点时,硫酸就在管壁上凝结,产生凝结酸液,凝结酸液腐蚀金属并黏结飞灰,同时酸又与灰中的Fe、Na和Ca起反应,易造成空预器积灰(结露型积灰)。一般情况下,燃料燃烧产物中SO3占比很小(不到1%),但高尘段布置SCR脱硝装置的催化剂层位于空预器前的烟道中,催化剂的氧化作用会将烟气中的部分SO2氧化成SO3(称之为SO2/SO3转化率),从而加剧了空预器结露型积灰。

空预器积灰到一定程度会造成空预器堵灰,在实际运行中,如果烟气侧堵灰会影响空预器换热元件的传热效率,增大排烟热损失,降低炉效;空预器堵灰还会引起尾部烟道流动阻力增大,使管道特性曲线变陡,引风机流量不稳定工作区域上移,影响锅炉安全稳定运行。

2. 对锅炉效率的影响。如上所述,SCR脱硝会加大空预器积灰的倾向性,若积灰不能及时处理会使锅炉排烟温度升高,增大排烟热损失;高尘段布置SCR脱硝装置的反应器面积大,连接烟道较长,增大锅炉散热损失;SCR脱硝反应器布置在空预器前的烟道中,管道沿程阻力增大,空预器出入口负压增加较多,使空预器漏风率增加,影响炉效。

3. 对引风机的影响。SCR反应器及其连接烟道布置于空预器上游烟道中,使烟气侧阻力增加,增加的阻力包括烟道沿程阻力、局部阻力和催化剂本身的阻力(对于布置三层催化剂层的SCR反应器,整个反应器的流通压降约在1kPa左右),为维持炉膛负压,引风机的功耗势必增加。同时因管道特性发生变化,对应负荷下引风机的工作点也发生变化,低负荷时引风机可能出现的不稳定工作区可能上移。对于某些引风机功率裕量不大的在役机组,若进行SCR脱硝改造还须对引风机进行改造或更换。

五、结论

高尘段布置SCR脱硝装置,因其所处烟气段温度为催化剂活性温度范围内,无需增设专门的烟气加热装置,结构相对简单,便于维护,同时脱硝效率高,运行可靠性有一定保证,能较好地满足电厂排烟的环保性要求,而被广泛应用于现代火电厂。但SCR脱硝装置的装设亦会给锅炉运行产生负面影响,其中最为突出的是尾部烟道积灰问题。从原理上看,控制氨气逃逸率和SO2/SO3的转化率是抑制SCR所引起的积灰最有效的途径,但我们也应认识到,氨气逃逸率和SO2/SO3的转化率是SCR脱硝装置带来的固有问题,不能完全消除。运行维护人员只能通过调配入炉煤种、调整喷氨气量等手段尽量控制氨气逃逸率和SO2/SO3的转化率,并及时对积灰采取清除手段,力保在锅炉正常运行周期内控制尾部烟道积灰在可允许范围内。对于装设SCR反应器致使的锅炉散热损失增加问题,可以通过合理减少烟道长度,紧凑布置相关设备来加以控制;空预器漏风、引风机运行等问题,则可以通过选用空预器漏风控制系统(LCS)和合适的引风机型号来解决。

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