毛英莉
(宾县国省干线公路管理站)
沈阳地铁一号线洪重区间底板、侧墙、盖板,底板厚1.5m,混凝土量为4000m3,混凝土设计强度为 C30,抗渗等级为P8,分三段进行浇筑不预留加强带。混凝土浇筑时间为2006年12月~2007年1月,日平均气温为-15~0℃,对混凝土的搅拌,运输及泵送浇筑带来了一定困难,同时对混凝土的抗裂防水性能提出严峻的考验。地铁工程对混凝土的要求使用年限要达到100a,混凝土的耐久性、工作性、强度指标要求必须以科学严慬的态度对混凝土配合比设计进行优化来达到这项工程的优良质量。
(1)水泥。
铁岭铁新 P042.5级水泥。
(2)粉煤灰。
铁岭发电厂Ⅰ级粉煤灰。
(3)砂子。
浑河河砂。
(4)石子。
本溪碎石。
(5)矿粉。
鞍钢S75级矿渣粉,其比表面积480m2/kg,7d抗压强度比为78%,28d抗压强度比为91%。
(6)膨胀剂。
齐齐哈尔市金马新型防水材料有限公司生产的鼎泰牌WP-Ⅱ型膨胀剂。
(7)防冻剂。
辽宁省建筑材料科学研究所试验厂生产的 TB型泵送防冻早强剂,减水率达到20%以上,28d抗压强度比达到130%以上。
结合本工程特点,各种原材料全部精挑细选。在混凝土中采用S75级矿渣粉及Ⅰ级粉煤灰复合掺加,能够降低混凝土3d、7d的水化热,对要求严格控温的大体积混凝土,可有效减少混凝土早期温缩裂缝。另外,矿物及粉煤灰的加入能在混凝土中产生火山灰效应及微集料效应,改善混凝土微观结构,水泥颗粒之间的间隙由更细的集料填充,使空隙率明显降低,使混凝土形成了密实充填结构。又由于强化了集料界面粘结力,大幅度提高了混凝土的抗渗性能,也减少了混凝土的离析、泌水。冬期施工为了防止冻害,在防冻剂的选择上采用TB早强防冻剂,提高混凝土的早期强度。经万利商品混凝土公司实验室多次试验,确定了施工配合比。
经工地现场抽样检验,混凝土和易性良好,初始坍落度为170mm,1h坍落度损失为20mm。7d、28d混凝土试块的立方体抗压强度分别为27.2MPa、40.4MPa,满足混凝土工程设计要求。为了保证混凝土的耐久性,对混凝土的碱含量,氯离子含量进行了检测,均在标准要求的范围内。
(1)严把进料关,各种原材料进场全部按标准进行严格复试,验收质量证明书,不合格的材料禁止入场。
(2)所有砂石料全部覆盖,防止冰雪混入料仓。
(3)搅拌用水利用蒸气加热,水中加设测温表,质检员每天四次记录水温,保持水温在50~60℃。
(4)投料顺序为砂石、水、泵送剂,其次为水泥、粉煤灰及矿粉,以保证先期投入的砂石料和水混合物在与水泥接触时温度不超过60℃,确保水泥不发生假凝现象,并延长搅拌时间为50s/盘,保证混凝土搅拌均匀。
(5)质检员每班四次测量混凝土的出机温度,确保出机温度不低于15℃,入模温度不低于10℃。
(6)严禁私自往罐车内加水,对于混凝土坍落度过小,可在技术人员指导下进行二次流化,如果坍落度过大,作退货处理。
(7)混凝土运输罐体外加保温罩,减少运输途中热量损失,混凝土输送泵车周围搭建保温棚。
(8)施工现场搭建保温棚,并使用暖气加温,保证施工现场温度在-10℃以上,降低混凝土的内外温差。
(9)浇筑完成后,及时覆盖塑料薄模并加盖草帘养护,以保证混凝土初凝前不受冻,养护时间不小于7d。在混凝土初凝前进行二次抹面,以减少表面裂缝。
(10)该工程按每 100m3混凝土取样6组,分别进行3d、7d、28d 的标养及自养。标养3d、7d、28d 立方体抗压强度分别达到设计强度的70% ~90%、110% ~130%、130%~160%,抗渗性满足设计要求,无渗漏。
地铁一号线洪重区间的泵送混凝土配合比设计经施工证明是成功的。混凝土的抗压强度和抗渗等级均达到和超过了设计要求,质量较好。混凝土配比采用矿粉及I级粉煤灰复合使用,并添加WP-Ⅱ膨胀剂,取得较好的抗裂抗渗效果。通过对混凝土施工配合比的精心设计和对生产质量的严格控制,并采取适宜的保温防护措施,可较好的解决冬季大体积混凝土施工所面临的早期强度低、易渗漏等问题。