李艳玲
(临汾市汾西水利管理局,临汾041000)
七一渠是临汾市汾西灌区的主要干渠之一,为清洪两用渠道。由于渠道引用的汾河水含泥沙量大,造成渠内淤积严重,输水流量不足。为此,在2009年灌区节水续建配套工程中,我们选择500 m渠道作为施工试验段,将原梯形砌石断面渠道改为弧脚梯形混凝土衬砌形式。从一年来的运用效果来看,改建后渠底两侧与边坡下半部形成的淤积物大大减少,降低了清淤费用,提高了水的利用率。
本次施工选择七一渠500 m渠道作为试验段。水力要素:梯形弧脚渠道渠深2 800 mm,上口宽12 400 mm,渠底直线段长2 486 mm,斜直段长4 441 mm,连接弧半径2 500 mm,弧长1 470 mm,圆心角34°,渠道内边坡1:1.5,混凝土衬砌厚度100 mm,渠道纵坡1/3 000,糙率n=0.015。施工中沿轴向每间隔8 m设一道横向伸缩逢,弧线与斜直段交界处各设一道纵向沥青板伸缩缝,混凝土底部铺设100 g/cm2二布一膜土工布防水。
2.1.1 土模
为保证工程质量达到设计要求,防止在运行过程中发生沉陷、渗漏和变形,建基面分两步施工:1)机械施工:先用机械将渠内淤泥、旧砌体、腐殖土清除、拉运后,技术人员根据设计图纸进行施工放样。小型挖掘机开挖,人工配合,超挖欠补,按先坡面后渠底的顺序对原渠进行全断面机械式削坡整坡。坡面补欠采用开蹬分层邦坡,机械夯打而成。渠底开挖后回填河卵石、压实。施工中须预留100 mm作为建基面保护层进行人工整修。2)人工整修:机械开挖完工后,按设计尺寸采用固定土模线进行整模,施工人员要随时检查,严防超挖或欠挖,若发现超挖或土模成型后低于设计尺寸时,用混凝土垫层或砖补平。土模层是混凝土防渗渠的建基面,应认真夯实压实度达到95%以上。
2.1.2 土工膜
土模修整完成后,即可铺设土工膜。分两步进行:1)渠底:沿渠道纵向两边各预留300 mm与坡面土工膜搭接。2)坡面:渠底衬砌完工后坡面浇筑开始时铺设。平行于渠道轴向先从一侧开始连续进行,坡面高出设计水位300 mm,要有一定松弛度且紧贴土模,与混凝土浇筑速度相匹配,以免裸露时间过长,受日晒或人为破坏。做到铺设平整无扭斜现象。局部有折皱时,可用人工对整幅土工膜拖拽调整。
2.2.1 模具加工
衬砌断面由渠底直线段、边坡斜直段和弧线连接段三部分组合而成。制作时,先把10#槽钢按设计尺寸要求切割,弧线段采用画弧、受热、弯曲等工艺加工成型后与直线段焊接成一体,作为底模型,磨平焊缝。弯曲焊接时在平台上固定,防止变形。
2.2.2 底板混凝土衬砌
先根据设计尺寸沿渠道轴向在土工膜上支设底板模具,间隔4 m,弧脚两侧用两根6 m长的10#槽钢固定,弧脚与梯形土模渐变处的空隙用砖来填补,防止混凝土在振捣过程中漏浆,待混凝土初凝后再去掉砖模。混凝土入仓后人工进行平仓,将混凝土平摊至弧段与斜直段衔接位置时,启动平板振捣器开始振捣,振捣两遍后,人工用滚筒在横向轨道上来回推拉(滚筒为长4.5 m,直径5.4 cm的钢管内注铁砂两端封死,以增加滚筒的自重),同时应认真补平缺料部位,弧脚与梯形土模渐变处全部用混凝土浇筑,使底板混凝土饱满密实,弧线顺直光滑,表面平整。衬砌应从渠底一端开始连续进行。
2.2.3 边坡混凝土衬砌
边坡混凝土采用滑模机衬砌,浇筑前在已铺好的土工膜上每隔4 m支设一根槽钢,利用已凝固并达到设计强度的底板作为操作平台安放滑膜衬砌机,通过顶杆两侧大臂支于渠顶适当位置,将滑模机放在滑道上,机具安放就位后,开始给滑板中添加混凝土,启动滑模机,滑模机将沿着轨道均匀上升,在上升过程中要连续向滑板内填料,填料时注意混凝土的盈亏量,以刚好没过振齿为宜,以免发生余料和亏料,造成局部不平,振过一遍后,对混凝土板进行修整。反复提升两次,使混凝土板饱满密实,表面平整。边坡混凝土衬砌采用间隔跳仓,分一序板和二序板,即沿渠道轴线等距离划分并编号,先从渠道一侧开始,另一侧倒着返回,先施工 1、3、5、7、9……作为一序,再回头施工2、4、6、8……为二序。二序施工是利用已凝固并达到强度80%的一序板作为二序板的边滑模进行衬砌施工。
2.2.4 原浆收面
经振捣仓内的混凝土面平整度较好,无需再次找平。约2 h后,混凝土表面水分稍散,可用木抹子将原浆打平,表面不存在松动大粒径碎石即可。待混凝土初凝之后再用铁抹子人工压光。
2.2.5 成品养护
根据环境温度选择养护方法,正确控制养护时间、次数、洒水量,当日均气温低于5℃时可采取盖秸杆、稻草、铺草席、塑料薄膜、覆土等措施。
滑模衬砌机由电动机、卷扬机、定滑轮、牵引绳索、滑模板、方钢、振动齿、大臂、顶杆、操作台组成。滑板宽600 mm,上口与平板成45°角的漏斗作为填料口,平板前方焊1根40 mm×40 mm方钢,方钢下焊有振齿,振齿与振齿间隔100 mm。工作原理是电机启动后,通过对滑轮产生的振动力传递给振齿,使振齿与滑轮产生共振,使混凝土达到密实效果。
本次施工完成混凝土衬砌弧脚梯形渠道500 m,从外观质量、密实性及混凝土的强度等方面检测,均能满足设计及施工规范要求,糙率小,挟泥沙能力增强。用滑模衬砌机施工省去了大量模板,提高了施工进度,节省了投资。采用原浆收面,使面层与混凝土溶为一体,提高了混凝土整体质量。每公里渠道节约施工费用2~3万元,运行中每年可节约清淤费35万元。渠道质量得到保障,节水节资明显。说明梯形弧脚混凝土衬砌渠道施工技术已成熟,可以推广。在施工中还须不断探索、改进,使此项技术更好地得到应用。