张立凯, 周元祥, 崔康平, 朱守伟
(合肥工业大学资源与环境工程学院,安徽合肥 230009)
电催化氧化技术作为一种环境友好技术,具有处理污染物能力强、设备体积小、无二次污染等优点,近年来以其优势倍受关注。所谓电催化氧化法处理技术,是一种高级的电化学氧化工艺,就是利用外加电场作用,在特定的电化学反应器内,通过一系列设计的化学反应、电化学过程或物理过程,达到预期的去除废水中污染物或回收有用物质的目的[1]。实验室采用电催化氧化技术对废水的处理也有不同的研究,如文献[2]采用锰矿掺杂PbO2电极电催化氧化对硝基苯酚废水的研究取得了很好的效果。但是反应器的结构是否合理直接影响其水力分布,从而影响反应器的处理性能,研究新型结构的电催化反应器及其水力特性非常必要。
本文实验针对一种自行设计的新型连续进水的反应器,借鉴其它反应器水力混合特性的研究方法,利用示踪剂对反应器水力停留时间(hydraulic retention time,简称HRT)分布进行测定,分析不同HRT、不同极板间距条件下的反应器水力混合特性[3,4],以期为电催化反应器的设计提供参考。
对于间歇式反应器,因其反应物料是同时加入,反应产物又是同时流出,所以反应物料的停留时间都是一样的。但对于连续流动系统,由于流体连续不断进入系统,同时又连续地流出,流体在反应器内的停留时间则很复杂。由于流体在系统中流速分布的不均匀,流体的分子扩散和湍流扩散、对流,反应器的死区、沟流和短路等原因,使得流体分子的停留时间不一,形成了停留时间分布[5]。文献[6]指出,当反应器的进水流向与极板放置方向呈180°时,电催化效果最好,故设计的反应器的水流方向均与极板平行。
反应器的俯视图及正视图如图1所示。反应器的长100 mm,宽60 mm,高105 mm。反应器从中间分成2个格室。从反应器一侧顶部进水,废水在左半部经过极板电催化氧化反应后,从底部流入右半部分,再经过2个极板的作用从另一侧出水。其中两侧所使用的极板可以不同,可分段研究不同极板在不同阶段对废水的处理效果。
图1 反应器示意图
本实验用水为自来水,氯离子的本底质量浓度为10.10 mg/L。实验采用NaCl作为示踪剂,待水流稳定后从反应器进口迅速加入含2 g NaCl的溶液,监测出水的电导率和氯离子质量浓度,直至其稳定。其中电导率采用电导率仪进行测定,氯离子的测定采用国标法中的硝酸银滴定法[7]。后期通电情况下的实验采用稳定性更好的碘离子作为示踪剂,碘离子的测定方法采用吸光光度法[8]。
在HRT为20、30、40 m in以及极板间距为1、2、3、4、5 cm时,在入口瞬时加入示踪剂,对出水的电导率和氯离子进行测定,计算E(t)-t曲线,分析反应器的停留时间分布(Residence Time Distribution,简称RTD)和流态。
其中H RT的选定是由平均水流停留时间得出的,而实际水力停留时间是由实验数据依公式算得的。根据文献[9,10]可知,电催化实验时,一般废水与极板的最佳接触时间在30m in左右,极板间距为3 cm时,电催化效果较好,故选定HRT在30min附近进行实验,为20、30、40min;极板间距为1、2、3、4、5 cm。
实验分成2种情况:①非通电状态,主要分析池体结构的水力特性;②通电状态,在通电状态下电极产生的气泡和热对流都可能增强湍流混合作用,更接近反应器实际工作状态。
流动模型可分为2类:理想流动模型和非理想流动模型。
理想流动模型分成2种:推流模型和全混流模型。推流模型是假定流体微元在反应器中匀速流过,同一横截面上流体粒子停留时间相同,可认为是活塞流不存在轴向混合。对活塞流的出口测定值分析可得:
全混流模型是假定流体微元进入反应器后即混合均匀,此时反应器内物料质量浓度处处相同,出口质量浓度等于反应器中的质量浓度。E(t)随时间的增加而单调下降,当t无限趋近于无穷大时,E(t)趋近于0,返混程度达到了最大。对全混流物料衡算可得:
非理想流动模型的流体流动状况,往往介于上述2种理想流态之间,原因如下:死区的存在;沟流与短路的存在;分子扩散的存在;进液处流体速度分布不均;温度梯度的存在。
对于反应器,当进水流速固定时(此时HRT为30 m in),将极板间距依次从1 cm调至5 cm,研究其出水的电导率及氯离子浓度变化情况,结果如图2、图3所示。对测试数据进行归一化之 后得出的E(θ)-θ曲线如图4所示。
图2 不同极间距电导率变化
图3 不同极间距氯离子质量浓度变化
图4 不同极板间距E(θ)-θ曲线
从图2、图3可以看出,出水电导率和氯离子质量浓度随时间的增加近似服从偏正态分布,并且出水口处的电导率刚开始时迅速增加,到26 min时出现最高点,之后缓慢降低;到60 m in时氯离子质量浓度降到200 mg/L以下,之后缓慢下降。
反应器极板间距从1 cm增至5 cm的过程,也是改变反应器实际反应区域尺寸的过程。在进水流速不变的情况下,当极板间距为1 cm时,由进水口处进入反应器时两极板间水体的流速相对较快,增加了水体的返混作用,使得水体充分混合,并增加水体与极板的接触时间;而当极板间距增加后,两极板间的区域增大,其间的水流速度减小,水体混合程度减弱,同时水与极板的接触时间减少。
由图4可知,不同极板间距下的E(θ)均为单峰曲线,且呈偏正态分布,说明反应器存在着不同程度的返混;归一化处理后曲线峰值在极板间距由1 cm增加到3 cm时逐渐增加,之后开始减小;当极间距为3 cm时反应器的水力停留时间与试验设定的平均停留时间几乎没有偏离,而当极间距为1 cm和5 cm时则较大地偏离了设定的平均停留时间;曲线起始点的电导率随极板间距的增加而逐渐降低。图2、图3中各不同极板间距条件下的实测曲线均有较明显的拖尾,由此可选定极间距为3 cm时为最佳间距。
在极板间距固定的情况下(极板间距为3 cm),通过改变进水流速,得出出水电导率及氯离子质量浓度的变化情况如图5、图6所示。对测试数据进行归一化之后得出的E(θ)-θ曲线如图7所示。
图5 不同HRT出水电导率变化
图6 不同HRT出水中氯离子质量浓度变化
图7 极间距为3 cm时E(θ)-θ曲线
由图5、图6可以看出,当HRT减少时,出水中电导率及氯离子的峰值出现的时间偏早,当HRT增加时,出水的电导率及氯离子质量浓度的波峰出现的时间则后延;HRT为20 min时,峰值最早出现,而当HRT为40 min时,峰值出现最晚,主要是进水流速影响了水力停留时间的缘故;当流速较快时,HRT减少,出水口处的氯离子质量浓度会较早地增至最高值;而当流速降低时,HRT增加,水在反应器内被新进入的水充分稀释,导致出水口处的氯离子质量浓度降低,氯离子变化趋于稳定,峰值附近变化也较为平缓。
由图7可知,各不同流速下的E(θ)曲线也为单峰分布,且不对称;归一化处理后的曲线峰值,在HRT为20m in和30 min时与平均停留时间很接近,而在40 m in时偏移较大,可见当HRT为30m in时效果最好;曲线起始点的电导率随HRT的增加而逐渐降低。图5、图6中各不同水力停留时间条件下的实测曲线也有较明显的拖尾,从曲线的后半部分可以看出曲线的下降趋势和完全混合流相似,说明随着HRT的延长反应器接近完全混合。
在通电条件下进行实验,结果如图8、图9所示。其中图8是电流密度为20 mA/cm2、HRT为30min、不同极板间距时E(θ)-θ曲线,可以看出,当电场存在的条件下,极板间距为1~3 cm时与实际设计的水力停留时间接近;当极板间距增加到4 cm、5 cm时,E(θ)曲线的峰值远远偏离平均停留时间的值;而当极板间距为3 cm时,曲线峰值与设定平均停留时间几乎没有偏离,由此可选定极板间距3 cm为最佳间距。图9是在电流密度为20mA/cm2极板间距为3 cm时,HRT由20 min增加至40min时出水碘离子质量浓度变化归一化后的出水E(θ)-θ曲线,当HRT为30 min时E(θ)曲线的峰值更接近于实际水力停留时间,而当H RT为20 min及40min时E(θ)曲线的峰值严重偏离实际水力停留时间,但与20 min、30 m in情况相比较,当 HRT为40 m in时反应器的混合效果很好,接近完全混合。
图8 通电条件下不同极板间距时E(θ)-θ曲线
图9 通电条件下不同HRT时E(θ)-θ曲线
由图4与图8比较可知,未加电场时示踪剂的最早响应时间,要落后于电场存在时的情况。这是因为在电场存在的条件下,电极产生的气体对水体有明显搅拌作用,使示踪剂充分混合,这样就使得反应器内的示踪剂被迅速扩散,导致出水时的示踪剂浓度的响应时间提前。图7与图9的情况大致相同,都是因为电场对水体的搅动、对流等的影响,使得示踪剂较快被充分混合。
通电过程中还有热能的产生,导致极板及其附近的水体存在温差,温度梯度使水体产生对流,也起到搅拌混合的作用,使得水中的示踪剂能更快地混合。同时,水体的温度升高也使水分子运动加快,起到混合的作用。
当有电流存在时,2个电极会因为电解等的作用而使水中物质分解,当产生的气体上浮时,会带动底部及附近的水体补充到气体所占的空间,使水体循环流动,从而在每个独立格室的2个极板中间形成2个相对独立的闭路循环;而阴极所产生的气体量明显高过阳极,所以由阴极所形成的循环所占体积要比阳极大。
(1)不同极板间距下的E(θ)-θ曲线均为单峰曲线,且不对称,呈偏正态分布。归一化处理后的曲线峰值在极板间距由1 cm改变到3 cm时逐渐增加,之后开始减小。当极间距为3 cm时出水口处的电导率变化最平滑,E(θ)-θ曲线更流畅,接近偏正态分布,并且当极板间距为3 cm时,峰值出现的时间与实际水力停留时间很好吻合。而极间距为1 cm及5 cm时峰值的偏差最大。在进水流速不变的情况下,当极板间距从1 cm增加至5 cm时,由进水口处进入反应器时两极板间的水体的流速逐渐减小,使得水体与极板的接触时间相对减少,实际催化过程中可能影响处理效果,因此,电催化反应器极板间距为3 cm较好。
(2)归一化处理后的曲线峰值,在HRT为20min和30min时与平均停留时间很接近,而在40m in时偏移较大,可见,当HRT为30m in时效果最好;曲线起始点的电导率随HRT的增加而逐渐降低。
(3)在电场存在的条件下,极板间距为1~3 cm时E(θ)峰值与实际停留时间接近,而当极板间距增加到4 cm、5 cm时,E(θ)-θ曲线的峰值远远偏离实际停留时间的值。当极板间距固定为3 cm、HRT为30 min时的E(θ)曲线更加接近实际水力停留时间。
(4)在通电情况下,水体的热混合作用及由气泡所形成的搅拌作用使得水体被充分混合,而未加电场时示踪剂的最早响应时间要落后于电场存在时的情况,加电情况下水体的搅动作用增加,示踪剂流出时间提前,可以增强水与极板的接触。
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