瓦斯涌出异常区域掘进巷道的瓦斯综合治理技术

2011-03-08 07:11张占国刘应科丁建勋
采矿与岩层控制工程学报 2011年4期
关键词:机巷钻场煤壁

张占国,刘应科,丁建勋

(1.神华集团安监局,北京 100011;2.中国矿业大学安全工程学院,江苏徐州 221116; 3.神华宁夏煤业集团公司乌兰煤矿,宁夏石嘴山 753000)

瓦斯涌出异常区域掘进巷道的瓦斯综合治理技术

张占国1,刘应科2,丁建勋3

(1.神华集团安监局,北京 100011;2.中国矿业大学安全工程学院,江苏徐州 221116; 3.神华宁夏煤业集团公司乌兰煤矿,宁夏石嘴山 753000)

针对神华宁夏煤业集团公司乌兰煤矿5757机巷在掘进期间遇到瓦斯涌出异常区的难题,提出了“探、抽、躲、隔”的瓦斯综合治理技术方案,实施后安全地通过瓦斯涌出异常区域,并抽采游离瓦斯超过1.1×106m3,取得了良好的应用效果。

瓦斯涌出异常区;巷道掘进;综合治理

Technology of Methane Comprehensive Treatment in Driving Roadway at Methane Abnormal Gushing Area

乌兰煤矿是神华宁夏煤业集团公司的主力矿井,主采煤层为2号,3号,7号和8号煤层,其中2号和8号煤层均为突出煤层,3号和7号煤层为非突出煤层,瓦斯含量高。为消除突出煤层的突出危险和降低3号煤层的瓦斯含量,采取了开采远距离下保护层的区域性防突措施,其中5757工作面是下保护层的首采工作面,位于乌兰井田二水平下阶段的七层煤7号煤块段,平均煤厚2m,平均倾角20°,瓦斯含量10m3/t。5757工作面运输巷净断面为 6.4m2,标高为 1215m,地面标高约为1525m,其掘进通风系统如图1所示。

图1 5757机巷掘进通风系统

2006年7月5757机巷开始掘进,当掘进至230m位置时遇到瓦斯涌出异常区,绝对瓦斯涌出量由5m3/min骤然增大至15m3/min,掘进工作面被迫停止施工。

1 综合治理方案

1.1 总体思路

瓦斯涌出异常的原因主要有两方面:煤层厚度变大和掘进工作面附近由于地质构造形成瓦斯富集区[1]。从5757机巷掘进揭露的煤层可看出煤层厚度并无显著变化,因此,推测掘进工作面前方存在地质构造异常带造成瓦斯涌出异常。

为使5757掘进工作面安全通过瓦斯涌出异常的复杂构造带,及时与切眼贯通,以保证下保护层首采工作面按计划回采,提出了“探、抽、躲、隔”的瓦斯综合治理技术方案:“探”,向掘进工作面前方和上方施工钻孔,探测地质构造及其瓦斯赋存情况;“抽”,在停掘的工作面向复杂构造带施工钻孔抽采瓦斯;“躲”,5757机巷进行改道施工,躲开复杂构造带以尽量降低其对巷道掘进的影响;“隔”,向改道后的机巷两帮及顶板施工钻孔抽采瓦斯,隔断瓦斯向巷道运移,减少瓦斯涌出量。瓦斯综合治理总体思路见图2。

图2 瓦斯综合治理技术总体思路

在总体思路中,探测复杂构造带是依据,抽采复杂构造带瓦斯是基础,改道躲开复杂构造带是关键,边掘边抽降低巷道瓦斯涌出量是保障。

1.2 探测地质构造

向工作面顶板上方施工5个钻孔探测地质构造,钻孔参数设计见表1。

表1 探测钻孔设计参数

在打钻过程中巷道的瓦斯涌出量不断加大,至钻孔施工完毕后绝对瓦斯涌出量共增加了7.1m3/ min。通过探测得出5757机巷工作面顶板破碎、裂隙发育、瓦斯涌出量极大,并且瓦斯压力大的结论,由此表明5757机巷顶板上方存在含有大量游离瓦斯的复杂构造带。

1.3 抽采复杂构造带瓦斯

5757机巷顶板上方存在含有大量游离瓦斯的复杂构造带,因此,抽采复杂构造带的瓦斯是综合治理瓦斯措施的基础,可最大限度降低机巷改道和后期掘进受到的安全威胁。

施工20个瓦斯抽采钻孔,其中上帮5个、工作面8个、下帮7个,平均孔深为42 m。钻孔施工完成后采用发泡聚合材料马丽散进行封孔,封孔位置在孔口内4~5m处,封孔段长2m,最后连接抽放系统开始进行抽采瓦斯。

从2006年10月份至2007年1月上旬共抽出瓦斯约8×105m3,其中最大单孔流量为1.5m3/ min,浓度高达95%。2007年1月中旬大部分钻孔瓦斯流量衰减为0,但有少数钻孔的流量依然很大,其中工作面7号钻孔的瓦斯流量为1.3m3/ min,鉴于上述情况,关闭了流量小的抽采钻孔,继续对少数大流量钻孔进行抽采瓦斯,并对5757机巷停掘的工作面施工了永久密闭墙。

1.4 机巷改道

为消除复杂构造带对采掘工作的威胁,充分保证5757机巷掘进和5757工作面回采的安全,进行了5757机巷改道,即提高10m标高施工5757机巷的后段,机巷改道示意见图3。

1.5 边掘边抽

虽然从复杂构造带抽出了大量瓦斯,并且机巷提高10m后进行掘进,但由于煤层瓦斯含量高,机巷绝对瓦斯涌出量仍高达6~7m3/min,因此,需要采取瓦斯治理措施减少5757机巷改道后掘进的瓦斯涌出量。

图3 5757机巷改道示意

(1)5757掘进巷道瓦斯来源分析 涌入5757机巷的瓦斯主要有:工作面采落煤块的瓦斯、掘进巷道移动煤壁的瓦斯、掘进巷道不移动 (固定)煤壁的瓦斯和邻近层8号煤层的瓦斯[2]。通过对现场有关参数进行测定,并根据文献 [2],[3]介绍的方法,计算得出5757机巷掘进各瓦斯源的绝对瓦斯涌出量,见表2。

表2 各瓦斯源的涌出量及比例

由表2可知5757机巷掘进的巷道固定煤壁瓦斯涌出量比例为67.7%,占绝大多数,其次是巷道移动煤壁占19.4%,两者是治理瓦斯考虑的重点,再次是邻近层8号煤层的瓦斯占10.3%,其原因是受构造的影响,产生大量的开放式裂隙,又与8号煤层相距仅2.6 m,造成邻近煤层的瓦斯涌入5757机巷,最后是工作面采落煤块的瓦斯,仅为2.6%。

综上可知,巷道煤壁瓦斯涌出是5757机巷掘进的主要瓦斯来源,采用边掘边抽技术可减少瓦斯涌出量,保证巷道安全掘进。

(2)钻孔设计 边掘边抽瓦斯治理技术的原理为:巷道掘进后两帮的煤体由于局部卸压作用,煤层透气性提高,将抽采钻孔布置在距巷帮不远的卸压带内,在抽放负压的作用下抽出向巷道运移的瓦斯,从而减少巷道瓦斯涌出量[4]。

根据5757机巷的实际情况,在机巷两帮煤层每隔30m施工1个钻场,其规格为宽3m,净高2m,深度2m。在钻场内向前施工5个φ75mm的瓦斯抽采钻孔,其中1号、2号和3号钻孔为顺层煤孔,控制范围为前方60~80m、巷道轮廓线外4~10m,主要隔断两帮煤体瓦斯向巷道的运移,4号、5号钻孔为穿层顶板岩孔,终孔位置在巷道顶板上方10m,主要探测复杂构造带的延伸情况,同时抽采顶板的游离瓦斯。

在上帮钻场施工的钻孔如图4所示,各钻孔施工参数表见表3。

图4 钻孔布置

表3 上帮钻场钻孔施工参数

在下帮钻场施工的钻孔位置,应与上帮钻场钻孔对称。

单孔最大抽采瓦斯浓度为85%,平均单孔抽放浓度为18%~65%,单孔最大纯流量为0.12m3/ min,单钻场抽采平均纯瓦斯流量为0.32m3/min。采取边掘边抽后,瓦斯涌出量降低到3~4m3/min,回风瓦斯浓度约0.5%,机巷掘进正常进行。

2 实施效果

“探、抽、躲、隔”的瓦斯综合治理措施取得了良好的应用效果:

(1)5757机巷安全通过了瓦斯涌出异常区域,采用炮掘约60d共掘进改道后的巷道340m,按计划完成了与切眼贯通。

(2)共抽采纯瓦斯超过1.1×106m3;

(3)5757工作面2008年4月回采至瓦斯涌出异常区域,回风瓦斯浓度为0.4%~0.6%,未出现瓦斯涌出异常现象。

[1]刘明举,房耀洲,等.基于瓦斯地质观点的巷道掘进瓦斯涌出异常分析[J].煤矿安全,2007(7):21-24.

[2]于不凡,王佑安.煤矿瓦斯灾害防治及利用技术手册[M].北京:煤炭工业出版社,2000.

[3]俞启香.矿井瓦斯防治[M].徐州:中国矿业大学出版社,1992.

[4]胡殿明,林柏泉,等.煤层瓦斯赋存规律及防治技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2006.

TD712.624

B

1006-6225(2011)04-0106-03

2011-05-03

张占国 (1969-),男,宁夏石嘴山人,工程师,神华集团安监局业务经理,主要从事煤矿安全方面的管理工作。

[责任编辑:王兴库]

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