杨金涛 大庆油田采油一厂
北区联合站污水提升系统采用真空泵配套离心泵技术,长期存在气蚀现象,其特征为典型的水中的气体进入泵腔后形成断流。现象为启动真空泵后约2 min,离心泵即被灌满,真空负压表显示-0.06 MPa,并从前置水罐溢流到污水缸,然后启动离心泵,离心泵运行后出口压力保持在0.3 MPa,约2~4 min后离心泵出口压力突然降落至零,然后再重复停启真空泵、离心泵,每次操作最长需要2 h才能使泵正常工作,给生产管理带来了难度。
启动真空泵后,处于污水池中吸入口周围的液体含有杂质气体,在真空泵的抽吸作用下,瞬间将含气的液体汇集到离心泵的泵体内;由于叶轮的旋转,含气量过高的液体在负压最低的叶轮进口处,气体被充分的析出,这时离心泵叶轮高速旋转,泵腔的水被排出,形成了不稳定的水流,造成断流现象,使离心泵不能正常工作。
真空泵配套离心泵工艺存在以下无法解决的问题:泵腔的结构为圆形,泵腔内的水无法使叶轮充满,形成不了自吸排气的效果,必须再次启动真空泵;真空泵不能进行间断性排气,必须是在离心泵停泵后工作,需要反复操作。
离心泵负压启动是污水回收中常用的技术,以往的配套工艺存在着操作繁琐的问题,并且经常出现气蚀的现象,给生产操作带来极大的不便。2QW-Ⅱ自吸离心泵是将原泵体改为长方体,又在管路上并联引射器,使离心泵具有了理想的自吸效果,解决了离心泵的气蚀问题,达到了安装方便,操作简单,工作稳定的效果。2QW-Ⅱ型离心泵技术与原有技术对比见表1。
表1 2QW-Ⅱ型离心泵技术与原有技术对比
2QW-Ⅱ自吸泵在启泵过程中,从进口的透明钢丝软管中可以看到,软管先由自然弯曲变为逐步紧缩,约15 s后管内进入少量污水,25 s后管中水气均匀,约经50 s吸入管全部灌满。与此同时,进口的负压表显示过程,也是由0逐渐达到-0.06 MPa,在-0.03 MPa持续约15 s后,达到正常的脉动显示;离心泵正常工作约2 min后,从透明钢丝软管中看到水中的气体不断在进口处析出,形成近似断流的状况,出口压力也由0.20 MPa降到0.06 MPa,这时并联的引射器配合离心泵工作,开始自动排气,约40 s后,进口的管线完全充满水,泵又能正常工作了,泵出口压力始终保持在0.20 MPa,直至抽完池中污水。
2QW-Ⅱ自吸泵通过现场应用,已累计停启泵430次,每次启泵的全过程只需按启动电钮无需其他操作,从启动泵排气到正常工作只要1 min即可完成。