孙兆国,刘希峰,惠 杰,张 雷
(山东电力超高压公司,山东 济南 250021)
国网公司要求继电保护标准化设计[1]以来,由于组屏方案、端子排位置及保护回路设计变化较大,不免引起设计单位忽略了部分保护回路功能的可实现性及完整性,这应当引起设计单位高度重视,与此同时运行单位也应提高验收质量,使保护装置快速可靠的正确动作,从而保证电网的稳定运行。
山东某500 kV变电站220 kV线送电后,01:20线路发生B相故障,保护三相跳闸出口,重合闸未动作。当时,重合闸切换把手在单重方式,CSC-101[2]重合闸出口压板投入。故障后保护装置动作情况及现象:CSC-103装置I段阻抗保护动作,B相跳闸出口,重合闸灯亮;CSC-101装置I段阻抗保护动作,三相跳闸但重合闸不动作。
现场初步检查后,发现CSC-101装置充电灯一直不亮,充电未完成,闭锁了本保护的重合闸回路,导致发生B相单相故障时CSC-101三跳未重合。
针对此现象,保护人员对回路进行了仔细的检查和分析,并得出 CSC-101保护没有正确重合闸的原因:本站220 kV线路保护采用国网典型设计,即其两套线路保护分别独立配置操作箱来实现完全独立的控制回路,于是在每一套线路保护操作箱上均配置了手跳回路和手合回路,这样就有两个手跳回路和两个手合回路。而通常断路器一次本体设计为一个合闸线圈、两个分闸线圈。这样两个手跳回路对应断路器的两个跳闸线圈,但两个手合回路却只能对应一个合闸线圈,若两个手合回路接在一个合闸线圈上就会造成两段直流并列。因此,设计上将CSC-103保护上操作箱的合闸回路配置到现场断路器的合闸线圈,就未将CSC-101保护屏上操作箱的合闸回路配置到现场断路器的合闸线圈,回路设计如图1、图2所示。
图1 CSC-103保护手合回路
图2 CSC-101保护回路
由图1、图2分析,此种设计将会造成:运行人员在断路器分合试验时,对于CSC-103保护,都能正确实现手合置位和手跳复位;对于CSC-101保护,由于没有设计手合回路,虽然解决了直流并列的问题,但是手动跳闸后HHJ继电器手跳置位接点闭合,造成了CSC-101保护无法正常充电的状况,闭锁了重合闸,致使充电灯不亮,只有再通过手合回路置位合后位置,解除闭锁重合闸,才能实现CSC-101保护重合闸功能。
在线路保护验收过程中,CSC-101保护的手合位置置位合后位置的回路一直是在导通状态,所以充电灯能够正常点亮,使开关在保护传动试验中均能正确动作,传动试验后,遥控的两个手跳回路均进行了遥控分闸试验,这样使CSC-101手跳复位,闭锁了重合闸,造成了本次故障保护没有正确动作。
经过上述分析,由我们联系设计部门变更设计,由线路保护ⅠGXH103B-113操作箱提供一对手合接点给线路保护ⅡGXH101D-113操作箱内HHJ双位置继电器手合置位,以便解除重合闸闭锁,实现线路保护Ⅱ的重合闸功能。其实现方法(图3、图4)为:将线路保护Ⅰ的备用中间继电器2ZJ并接到线路保护Ⅰ手合回路(103)与第一组控制电源负端(102),再将2ZJ继电器一副常开接点串接到线路保护Ⅱ第二组控制电源正端(201)与手合回路(103)之间。这样,只要保护线路保护Ⅰ的手合回路导通,两套保护手合置位回路随即导通,从而形成合后位置,既保证两套保护都能实现重合闸功能,又防止了直流并列。
图3 变更后的CSC-103保护手合回路