锅炉燃烧器的改造

2010-02-13 14:48:59时元田景东坡秦大伟亓京峰
中国设备工程 2010年9期
关键词:膜式燃耗渐开线

时元田,景东坡,秦大伟,孙 煜 ,亓京峰

(莱钢股份有限公司热电厂,山东 莱 芜 2 71104)

一、前言

莱钢股份有限公司热电厂银前锅炉车间现有130t/h纯燃煤气锅炉两台,以高炉煤气及焦炉煤气为燃料,自投产以来,由于燃烧器安装施工原因造成切圆不准确,燃烧器喷嘴耐火材料浇筑不到位,形成侧吹、偏吹,造成燃烧器口周围的膜式水冷壁局部的连接扁铁高温烧损,火焰从烧损部位喷出后反烧燃烧器的外壁,使燃烧器在较短的时间烧损。同时使相连的煤气管道局部高温烧红,是严重的安全隐患。此外,因燃烧器侧吹、偏吹使四角不能形成环形气流,燃耗高,造成不间断的停炉维修,点停炉和维修费用严重超标。为此实施技术改造,使火焰沿着渐开线式的耐火口按照一定的角度喷出,使四角燃烧器形成环形气流充分燃烧,不仅能降低燃耗,同时可消除反烧燃烧器外壁的现象,减少了故障停炉的次数和大量的备件及维修费用,提高了锅炉的安全运行系数,经济效益可观。

二、措施及实施

1.利用锅炉中修的机会先后对1#、2#锅炉的燃烧器进行精确调校,以燃烧器安装口的右侧水冷壁为基准和燃烧器喷嘴中心线形成30.8°的夹角,同时以炉膛中心φ2.1m的圆进行验证,使炉膛的对角线和燃烧器喷嘴的中心线形成14.2°的夹角,从而形成良好环行气流。

2.在燃烧器喷嘴和相连的膜式水冷壁扁铁上焊接稳固耐火材料的钩钉,以燃烧器喷嘴左右两侧的水冷壁为基线,制作顶点在喷嘴中线点的90°浇筑用模具,进行耐火材料的浇筑,形成渐开线式燃烧通道,对喷嘴相连的水冷壁形成良好的保护,消除了因烧损性喷火形成的反烧现象。

三、经济效益

经对燃烧器精确调校后,燃烧工况稳定,燃烧充分,燃耗从119.7kg/t下降到118.4kg/t。2007年共生产100.8万t蒸汽,按标煤650元/t计算,可产生效益45.63万元。

原燃烧器的运行周期仅为6个月,改造后可运行3年无故障,两台锅炉燃烧器的价值为34.8万元(含安装施工费用),年可节约备件及维修费63.8万元;燃烧器重新调校,耐火材料的浇筑施工费用为8.78万元。故经济效益为45.63万元+63.8万元-8.78万元=100.65万元。

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