张胜利
莱钢银山型钢炼铁厂,山东莱芜 271104
型钢产品在钢结构框架建设中,具有节能环保的优势,但是在当前金融危机的环境下,用户对其质量要求日益提高,迫切需要我们提高产品的质量水平。
莱钢型钢生产工艺为:RHF- BD-TCS-FM-CB-CT-FY,在整个生产过程中,半成品表面的氧化铁皮会造成产品凹陷、麻点、生锈等。经考察论证,可以安装高压水除鳞系统,采用施耐德变频器-西门子PLC-泵类电机一体化全自动控制,并增加自动反冲洗水过滤器,来避免产品缺陷。
1)过滤器采用GLQ-KD型德国SIEMENS LOGO型电控箱逻辑模块进行程序控制,运行一段时间后,随着滤渣的积累,进水口和出水口会形成压力差,当压力差达到一定程度时,反冲洗开始,使滤柱恢复正常,保证供水压力和流量;
2)采用自动定时反冲洗控制。当达到设定时间时,根据程序自动启动反冲洗电机,打开排渣阀,进行反冲洗,完毕后自动停止,排渣阀关闭,等待下一次反冲洗时间的到来;
3)采用差压控制反冲洗。本机配有数字显示差压控制器,可以预先设定一个差压值,当差压值达到设定值时,自动反冲洗,在定时控制反冲洗和差压控制反冲洗中,差压控制反冲洗具有优先权;
4)增加了自动报警功能。如果水过滤器工作过程中反冲洗未能使压差值下降而是继续上升,达到上限报警值时,就会自动发出间断声光报警,提醒操作人员进行处理。报警值设定(差压控制器上限)方法与下限值设定方法一致。
水除鳞的自动控制部分采用西门子公司 ET200M形式,有S7PLC、314CPU、控制柜分站、变频器分站、泵体分站、润滑分站、高位水箱分站。它们全部由网络接口模板和一根DP网线连接,数字量输入输出模板接受到操作台指令后,经变频器给定,电机在要求的转速下旋转。当FM机组有负载时,产生的高压水开始除鳞;当FM机组无负荷时,停止除鳞。
变频器的工作原理:
根据工艺要求,电机功率为250kW,专用变频器电机,采用施奈德ATV38HC23逆变器控制,视在功率为300kVA.
除鳞过程(见图1):
图1 配电柜控制图
1)操作指令给定电机开始速度;
2)除鳞泵压力通过现场元件反馈到变频器,当水管压力不够时,变频电机速度上升;当水管压力大时,变频电机速度下降。
参数名 参数含义 参数数值tdC 直流注入制动时间 0.5s Sp2 第二预置速度 35 Sp3 第三预置速度 40 Sp4 第四预置速度 45 joG 寸动频率 10Hz rPG PI调节器比例增益 1 stt 停车类型 STN rpt 斜坡形状 LIN clI 电流用于限制电动机过热 447.7 ADC 停机时直流注入制动无效 YES SPC 进行自学习 NO TCC 2线或3线控制 2线BSP 低速运行管理 NO CRH 输入端上信号的最大值 20mA
故障原码及应对措施
故障原码 发生的原因 应对措施OLF 长时间过载引起热脱扣 检查热保护设定和电动机负荷SCF 变频器输出端短路或接地 检查电缆和电机绝缘、晶闸管INF 内部故障 检查变频器连接端子SOF 驱动负载过高 检查设定参数、负荷大小SLF 变频器接头端口上错误连接 检查变频器连接的接头端口EPF 有外部设备出发的故障 检查导致故障的设备并复位
图2
在除鳞过程中,施耐德变频器有三个档位速度提供选择(图2所示数字量输入信号),总有三级速度I-II-III,一档对应35,二档对应40,三档对应45,电机在给定的转速上旋转,除鳞泵则喷出相应的压力。启动“电动机运行”按钮开关,电动机开始旋转,除鳞泵变频电机从低速逐渐递进到高速,“电动机运行” 显示灯发红,当长期不用时,按动“电动机停止”按钮开关,电动机慢慢停止旋转,变频器给定减小,直到速度到零。
在轧制过程下,如果轧制工艺要求提高除鳞压力时,可手动操作“变频器三档速度运行”转换,转换到轧制工艺所要求的档位,这时除鳞泵电机转速提高或降低,慢慢地达到工艺需要。为避免突发故障给生产带来影响,高压泵采用两用两备的方式,确保生产流畅。
在现场轧制的条件下,取轧制负荷信号作为除鳞动作信号传送到DP总线,再由DP总线传送到可编程序控制器来控制变频器(图2所示),来实现现场自动除鳞,即轧制时除鳞泵加负荷运行,满足生产要求,当不轧制时除鳞泵处于无负荷状态,即节约用水又降低电耗。
水除磷电气系统应用后,经一段时间的使用,起到了良好的效果。
1)提高了型钢产品的表面质量,避免了结疤、表面夹杂、发纹、横裂等缺陷,增强了市场竞争力和话语权;
2)变频器的应用对全车间降低电耗做出了贡献,起到了节能减排的效果,效益突出。