周 霖,杨 军,喻永松
(国电大渡河瀑布沟水力发电总厂,四川 汉源625304)
瀑布沟水电站水轮发电机组下导轴承轴领松动分析与处理
周 霖,杨 军,喻永松
(国电大渡河瀑布沟水力发电总厂,四川 汉源625304)
介绍了瀑布沟水电站4号机组运行过程中下导轴承轴领松动上窜,造成下导轴承轴瓦损伤,机组事故停机的处理过程。同时,对大型水轮发电机组轴领松动造成的危害与原因进行了分析,提出相应处理方案,预防类似事故的发生。
水轮发电机组;轴领;摆度;温度
瀑布沟水电站总装机容量为6×600 MW的混流式水轮发电机组。机组采用立轴半伞型结构,推力轴承位于转子下部的下机架上,下导轴承位于下机架中心体内,推力轴承与下导轴承各用一个油槽。机组轴系由发电机上端轴、转子支架中心体、发电机轴和水轮机轴组成,由发电机上、下导轴承和水轮机导轴承支撑。发电机上、下导轴承均为分块扇形瓦结构,采用便于安装和调节的支柱螺丝支撑,并对支柱螺丝进行牢固锁定,避免机组运行后出现导轴承瓦隙变大。下导轴承轴领与大轴间靠键传递扭矩,采用主轴精加工后热套轴领,再精车轴领外圆的工艺制造。
2010 年7月14日3 时04分,瀑布沟水电站4号机组测温屏报下导轴承6号瓦温越上限75.03℃,Y向摆度上升至1.45 mm,X向摆度无读数。当班运行人员采取增加4号机组下导轴承冷却水流量和降低4号机组负荷等措施控制4号机组下导轴承瓦温上升,但下导瓦温持续上升。3时33分,4号机组负荷降至80 MW,下导轴承温度上升至85℃,温度过高保护动作,启动4号机组停机流程,甩有功80 MW。
经过制造厂家、安装单位和电厂10天处理,4号机组于7月23日22时0分并网发电。目前机组各部导轴承温度和摆度稳定,达到预期的效果。
机组停机后,电厂组织检修人员分解下导轴承油槽盖板,发现油槽的稳油板把合螺栓(转动部件)与铝合金油槽盖板底部摩擦(固定部件),致使油槽盖板与稳油板把合螺栓接触并严重摩擦,3颗稳油板把合螺栓被剪断,大量金属粉末掉入油槽(图1水轮发电机组下导轴承结构示意图、图2下导轴承稳油板把合螺栓与油槽盖板摩擦情况)。同时,电厂技术人员仔细核对设计图纸和轴领与盖板尺寸,实测仅为16 mm,该处设计间隙54 mm。再检查发现轴领润滑油孔上移,初步判断下导轴领上窜移位。
图1 水轮发电机组下导轴承结构示意图
大渡河公司组织召开设备制造厂家、电厂、安装单位等人员专题会,通过设备制造厂家介绍和实际检查,判断确定是由于下导轴领上窜移位所致。
图2 下导轴承稳油板把合螺栓与油槽盖板摩擦情况
通过对4号机组发电机下导轴承的轴领处理过程分析,导致轴领上窜的原因有以下几点:
(1)下导轴承轴领与发电机轴热套过盈量不够,通过查阅设计图纸1F5939得知发电机轴与下导轴承轴领配车紧量为0.13 mm~0.16 mm,技术人员查阅相关资料和计算,发电机轴与下导轴承轴领配车紧量偏小,当轴领与发电机大轴的温差达到一定值后,下导轴承轴领在机组运行过程中出现松动并向上滑移,这是造成发电机下导轴承轴领松动的根本原因。瀑布沟4号机组下导轴承轴领复归原位时,平均加热温度约45℃,加热时间约15 min(在加热5min后轴领便开始下滑),大轴和轴领温差约15℃,轴领便靠自重向下滑移恢复原位,此温度低于发电机导轴承正常运行瓦温。
(2)下导轴承油槽盖接触式密封弹簧动作不灵活,长期与下导轴承轴领硬性接触摩擦产生大量热量,使得轴领局部温度升高,大轴与轴领的温差过大,轴领热膨胀过快造成运行过程中松动,用红外点温计实测瀑布沟4号机组运行时下导轴承油槽盖接触式密封处轴领局部温度50℃。
(1)发电机下导轴承轴领松动后,轴领在配合摩擦力、旋转离心力、轴瓦径向力的作用下上窜,使得油槽的稳油板把合螺栓(转动部件)与铝合金油槽盖板(固定部件)底部间隙变小(图3下导轴承稳油板与油槽盖板实测间隙),致使油槽盖板与稳油板把合螺栓接触并严重摩擦,产生大量金属粉末进入下导油槽后将轴领的循环油孔堵塞,使得下导油槽冷却循环受阻,下导轴瓦损伤见图4。
图3 下导轴承稳油板与油槽盖板实测间隙
图4 损伤的下导轴承轴瓦
(2)发电机下导轴承轴领松动,轴领向上滑移后,轴领的循环油孔随即向上滑移,下导轴承油槽的油面相对降低,润滑油不能完全润滑下导轴承轴瓦。同时,下导轴承轴瓦托板与轴领的间隙增大,使得大量热油未经过下导轴承油槽冷却器直接从托板与轴领间流出,冷却器无法带走热量,润滑油冷却效果较差。
(3)发电机下导轴承轴领松动后,轴领与大轴分离,不仅旋转扭矩及径向力无法传递,而且配合间隙会越来越大,形成恶性循环,加剧下导摆度的增大和导轴瓦的损伤,最终酿成事故。
(4)发电机下导轴承轴领松动,对电厂安全稳定运行不利,造成巨大的经济损失,这是最为关键的问题。
针对4号机组下导轴承轴领上窜移位原因分析,设备制造厂家也极为重视,提出加热下导轴承轴领使其适当膨胀,再利用千斤顶下压,以确保轴领复归原位,并且在下导轴承轴领上部大轴上焊接限位块对轴领进行轴向限位(图5为下导轴领轴向限位块焊接示意图)方案,具体处理如下:
图5 下导轴领轴向限位块焊接示意图
(1)拆除下导油槽内导轴瓦、挡油管、油槽底板、冷却器等部件,对油槽和轴领等相关部件进行全面清扫,确保轴领及其与主轴的配合区域无任何油污、杂质。
(2)圆周等分8点,测量并记录轴领上平面与主轴凸台轴向距离,为轴领复位提供参考。
(3)对称安装支墩和千斤顶各4台,支墩着力点位于下机架中心体上环板,千斤顶下方着力点位于轴领上平面或轴领轴肩上,安装时应尽量保证千斤顶处于垂直状态。
(4)轴领圆周均布安排8人,利用大号气烤枪同时对轴领进行烘烤、加热,加热轴向区域为轴领甩油孔下方100 mm至轴领上平面之间的区域(图中L范围内)。加热时烤枪应来回在各自加热区域内运动,务必保证各个烤枪走向及位置基本一致,使轴领受热均匀膨胀,不得出现局部过热现象。在加热过程中应随时用红外线点温枪测量其温度,并根据现场实际情况进行调整。
(5)加热过程中,密切观察轴领的膨胀情况,并根据情况利用千斤顶对称均匀地下压轴领。在操作过程中,4台千斤顶顶力应基本一致,切忌不得用力过猛。
(6)用深度尺在圆周上8等分测量轴领上平面与主轴凸台相应位置的轴向距离,当达到图纸要求H=20 mm,且圆周8点数值相差不超过0.05 mm时,即认为下导轴领已经复位,此时应停止加热。
(7)用石棉布对整个轴领进行包裹保温,同时千斤顶应维持受力状态,以避免轴领因为收缩不均匀造成倾斜或偏心。
(8)当轴领温度降至室温后,按照图示安装焊接挡块。考虑到普通焊接发热量大,飞溅多的特点,因此采用氩弧焊进行焊接,在安装和焊接时,应采取措施防止挡块与轴领之间出现轴向间隙,焊接完挡块后对焊缝进行PT探伤。
(9)拆除石棉布及千斤顶等,检查轴领工作面,不得有高点,否则应先用细油石去除高点,然后再用研磨膏进行研磨,保证其光洁度。
(10)以转轮下止漏环为基准找出机组旋转部件的中心,调整机组三部导轴承轴瓦间隙;更换损伤的下导轴承轴瓦,更换接触式密封盖,保证接触式密封弹簧的灵活性,避免局部温度升高。
目前,瀑布沟电站4号机组各部轴承的摆度和温度均正常,说明该机组下导轴承轴领松动的分析及处理措施是正确可行的。同时,对瀑布沟其它机组的上导轴承、下导轴承轴领,油槽盖接触式密封等部位检查,在下导轴承轴领处焊接限位块,避免类似事故再次发生,确保机组安全稳定和经济损失。
[1]白延年.水轮发电机设计与计算[M].机械工业出版社,1982.
TK730.3+22
B
1672-5387(2010)06-0036-03
2010-10-08
周 霖(1966-),男,副厂长,高级工程师,从事水电站生产管理工作。