许云飞
(1、山东理工大学,山东 淄博 255049 2、江苏省泗阳职业教育中心,江苏 泗阳 223700)
为了充分发挥数控加工中心应有功效,数控机床的正常运行是十分关键的,在数控设备出现问题,及时排除故障显得尤为重要。下面结合自己在数控机床的维修方法及经验,从机械、电源、伺服、PLC、Profibus总线方面入手,将几个关于SINUMERIK 802D数控加工中心代表性的例子介绍给大家,供参考。
故障现象:调头镗孔同轴度严重超差。
分析及处理过程:影响调头镗孔同轴度的因素主要有:(1)X轴是否有间隙,导轨的垂直度、直线度,工作台与导轨的平行度,以及主轴与Z轴的平行度是否超差。(2)转台中心X轴坐标是否准确,转台分度是否准确,编程是否有误。
经检查编程没有问题;用百分表查X轴间隙正常;将千分表座吸在工作台上,主轴上换上标准验棒,转台转180°测转台中心X轴机械坐标,正确。用角铁测转台180°分度精度,正常。再查X、Y、Z三轴导轨垂直度与工作台平行度误差,发现转台平面与导轨不平行,全长误差达0.15mm之多;将工作台升起,发现下部有一处有切屑嵌入,导致转台没能回落到位,清除后,该平行度误差全长变为0.012mm,试切检查合格。
故障现象:当机床主轴设定转速1000r/m时,主轴电机出现很大的噪声,像轴承坏掉的声音(经检查轴承没坏),且转速不稳,最低只有几十转、最高九百多转的不停变化,另外电控箱里的电抗器会发出“吱吱”的叫声,显示608报警。当设定转速3000r/m以上时,转速稳定且电机也没有噪声。
分析及处理过程:检查主轴驱动板上的变压器,在电路板上测量变压器的时候,发现一个变压器次级绕组不通,拆掉后测量正常,重新装上后试机恢复正常。
故障现象:开机时出现ALM380500报警,驱动器显示报警号B504。
分析与处理过程:经查阅手册,611U伺服驱动器出现B504报警的含义是“编码器的电压太低,编码器反馈监控生效”。经检查,开机时伺服驱动器可以显示“RUN”,表明伺服驱动系统可以通过自诊断,驱动器的硬件应无故障。经观察发现,故障过程与上例相同,即:每次报警都是在伺服驱动系统“使能”信号加入的瞬间出现。
故障现象:开机时不定期地出现伺服驱动器(611U)报警B507、B508等,机床停机后重新起动,通常可以恢复工作。
分析与处理过程:611U伺服驱动报警B507、B508的含义分别是:B507:电动机转子位置检测错误。B508:脉冲编码器“零位”信号出错。以上两个报警都与编码器检测信号有关,一般情况下是属于编码器不良,通常应更换编码器解决。但是,在本机床中,由于重新起动系统后,伺服故障能自动清除,而且只要起动完成,机床可以长时间正常工作,故可以认为故障的真正原因并非编码器存在故障,而是由其他原因引起的。仔细观察发现,该机床的伺服驱动器在开机通电后,状态可以自动进入RUN状态,表明驱动器可以通过硬件的自检,进一步证明编码器无故障。检查伺服驱动器的故障发生过程,发现故障每次都是在驱动器“驱动使能”信号加入的瞬间发生,若此时无故障,则机床就可以正常起动并工作。进一步检查发现,该机床的第四轴(数控转台)电动机是使用中间插头连的,电动机的电枢屏蔽线在插头处未连接;经重新连接后故障现象消失,机床恢复正常。
故障现象:驱动不能使能,驱动1显示A814(电机超温),驱动2通电后RUN正常状态显示20秒后显示A831(通讯故障)
分析与处理过程:驱动1为双轴,将编码器线和伺服动力线交换后显示B814,故障转移说明问题在电机侧。该电机型号为1FK6063,绕组测温部件为KTY84正常阻值常温为580欧,在X411的25芯插头的13,25脚测阻值为400欧左右不应有大问题,随思想转移到对驱动2显示A831的故障处理上,即先考虑,MPI通讯问题,从PP72口往下查,接触都没问题,因安装问题看不见插头上开关是拨到ON还是OFF,随用手摸,才发现双线开关被置于ON位置,随用手扳道正确OFF位置,一切正常,两驱动使能,显示RUN。
故障现象:四轴联动数控加工中心,开机后,发现操作面板上“NC.ON”指示灯不亮,但开机过程正常,无报警,手动回参考点时CRT显示:坐标轴无使能。机床无法工作。
分析及处理过程:该机床此前工作一直很稳定,且从表面上看这两个故障没有直接的联系,故首先要排除指示灯不亮的故障。经测量,指示灯管脚两端无电压,而且没有发现线路上有开路或短路现象。查看PLC状态表,“NC.ON”指示灯输出信号为“Q1.4=1”,同时又发现机床自动润滑输出信号为“Q0.5=1”时,润滑电动机并不工作。经检查,线路没有问题,因此怀疑PLC I/O单元可能已损坏。更换同类机床的PLC I/O单元,更换后机床工作正常。由此可见,包括“坐标轴无使能”在内的一系列故障系PLC I/O单元损坏引起的。经检测,发现该单元上一个熔丝已烧断,从而导致故障的产生。
故障现象:开机后显示“ALM3000”机床无法正常起动。
分析及处理过程:经初步检查,机床工作台均处在正常位置(未超程)、所有急停开关均已复位,且机床外部I/O输入对应的信号触点已接通。根据以上情况,可以认为机床急停的原因与机床的状态无关。通过诊断页面检查,发现PLC的全部机床输入信号均为“0”状态,因此初步判断故障原因在I/O信号的输入信号的公共电源回路上。打开电气柜后检查发现,该机床的DC24V断路器已跳闸,进一步测量24V输出未短路,合上断路器后,机床工作恢复正常。
故障现象:四轴四联动的数控加工中心,开机后有时会出现380500Profibus-DP:驱动A1(有时是X、Y或Z)出错。但关机片刻后重新开机,机床又可以正常工作。
分析及处理过程:因为该报警时有时无,维修时经过数次开关机试验机床无异常,于是检查总线、总线插头,确认连接牢固、正确,接地可靠。但数日后,故障重新出现;仔细检查611UE驱动报警显示为“E-B280”,故障原因为电流检测错误,测量驱动器的输入电压,发现实际输入电压为406V。重新调节变压器的输出电压,机床恢复正常,报警从此不再出现。
上述SINUMERIK 802D数控加工中心故障实例,是我们在维修实例中挑选和总结出来的,它反映了数控机床中的一些问题,要提高数控机床维修技能,关键在于必须熟悉所修数控机床性能特点和工作原理,掌握正确的方法如检查数控机床的CRT报警,显示内容,查维修手册。在出现故障时,根据其故障现象,查手册来排除故障,在维修过程中不断实践,不断摸索和积累经验,从而达到灵活运用维修技术,排除数控机床故障的目的,充分发挥数控机床的利用率,多创效益。
[1]西门子公司.SINUMERIK 802D诊断说明